摘要:勵磁調(diào)節(jié)器在電力系統(tǒng)中具有如下作用:調(diào)壓,穩(wěn)定的分配機組間的無功功率,提高電力系統(tǒng)運行的動態(tài)性能及輸電線路的傳輸能力,因此文章對微機型勵磁調(diào)節(jié)器在發(fā)電機勵磁系統(tǒng)中的應(yīng)用進(jìn)行分析,為相關(guān)工作者提供參考。
關(guān)鍵詞:微機勵磁調(diào)節(jié)器;無功功率;功率因數(shù)
中圖分類號:TM341文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1006-8937(2011)18-0106-02
1項目創(chuàng)新背景
同興垃圾處理有限公司是一個集垃圾焚燒,余熱發(fā)電的大型垃圾焚燒發(fā)電廠。日處理垃圾能力1 200 t,發(fā)電機裝機容量2×12 MW,2005年3月正式投產(chǎn)運營。該廠裝有2臺QFW-12-2型汽輪發(fā)電機組,發(fā)電機勵磁系統(tǒng)采用樂山東風(fēng)自動化設(shè)備有限公司生產(chǎn)的WLQ—12無刷交流勵磁機,配套KFWL12—30/50可控硅同步發(fā)電機無刷勵磁調(diào)節(jié)器。該勵磁調(diào)節(jié)器采用晶體管分立元件組成,電路環(huán)節(jié)多,維護(hù)量大,調(diào)試時間長,采用模擬控制信號,抗干擾性差,勵磁輸出不穩(wěn)定、無功擺動大。兩臺機組運行中發(fā)生多次無功間斷性大幅度波動,造成發(fā)電機多次超壓、失磁、過勵(其中兩次造成發(fā)電機跳閘),采取多項措施,仍然不能徹底消除無功擾動現(xiàn)象。且該裝置不能實現(xiàn)功率因數(shù)自動調(diào)節(jié)。由于垃圾成份復(fù)雜,發(fā)熱值不同,負(fù)荷易出現(xiàn)波動。在負(fù)荷出現(xiàn)波動時,必須由操作人員手動干預(yù)才能將功率因數(shù)、無功功率調(diào)整到合理的范圍內(nèi)。增加了操作人員的工作量和勞動強度,無法保證調(diào)節(jié)的及時性,也影響發(fā)電機容量的充分利用和經(jīng)濟(jì)效益。
2項目實施方案
鑒于勵磁系統(tǒng)存在的隱患與缺陷,決定對發(fā)電機勵磁系統(tǒng)進(jìn)行徹底改造。通過到其他電廠考察并結(jié)合本廠實際,決定將發(fā)電機組勵磁系統(tǒng)中原模擬型調(diào)節(jié)器更換為山東濟(jì)南發(fā)電設(shè)備廠生產(chǎn)的DAVR—A1型微機勵磁控制裝置。DAVR微機型調(diào)節(jié)器硬件少,結(jié)構(gòu)簡潔,其豐富的計算、調(diào)節(jié)、限制保護(hù)等功能均由軟件模塊實現(xiàn),具有完善的電壓調(diào)節(jié)、電流調(diào)節(jié)、無功調(diào)節(jié)及功率因數(shù)調(diào)節(jié)模式,以滿足系統(tǒng)穩(wěn)定的需要。
2.1DAVR型裝置性能特點
PID控制方式;恒定機端電壓閉環(huán)運行方式;恒定勵磁電流閉環(huán)運行方式;正負(fù)調(diào)差系數(shù)選擇;最大勵磁電流瞬時限制;電壓/頻率(V/F)限制;軟件數(shù)字整定和比較功能;軟起勵功能,起勵時間任意設(shè)定;具有與機組DCS(或DEH)的硬接線節(jié)點;具有反應(yīng)勵磁系統(tǒng)運行狀態(tài)及報警用的若干接點。
2.2勵磁調(diào)節(jié)技術(shù)要求
①自動調(diào)節(jié)裝置及手動調(diào)節(jié)裝置的互相切換,手動回路能自動跟蹤;當(dāng)發(fā)電機的勵磁電壓和電流不超過其額定勵磁電流和電壓的 1.1倍時,勵磁系統(tǒng)工作能保證長期、連續(xù)的自動運行和沒有死區(qū)。
②短時過載能力:強勵倍數(shù)應(yīng)不小于2,允許強勵時間不小于10 s。
③滅磁的可靠性:交流勵磁機無刷勵磁系統(tǒng)響應(yīng)比(V)即電壓上升速度不低于2倍/s,其響應(yīng)時間上升值不大于0.1 s,下降值不大于0.15 s,能在短時間內(nèi)使磁場能量利用氧化鋅非線性電阻消耗掉。
④發(fā)電機電壓控制精度:從空載到滿載電壓變化,不大于±0.5%的額定電壓,勵磁控制系統(tǒng)暫態(tài)增益不少于30倍。
⑤階躍響應(yīng):在空載額定電壓下,當(dāng)電壓給定階躍響應(yīng)為±5%時,發(fā)電機電壓超調(diào)量不大于階躍量的30%,振蕩次數(shù)不超過3次,發(fā)電機定子電壓的調(diào)整時間不超過5 s;在發(fā)電機額定負(fù)荷時,階躍量為發(fā)電機額定電壓的2%,有功功率波動次數(shù)不大于5次,調(diào)節(jié)時間不大于10 s。
⑥發(fā)電機零起升壓時,自動電壓調(diào)節(jié)器應(yīng)保證定子電壓的超調(diào)量不超過額定值的15%,調(diào)節(jié)時間不大于10秒,電壓振蕩次數(shù)不大于3次;自動電壓調(diào)節(jié)器保證能在發(fā)電機空載額定電壓的90%-110%范圍進(jìn)行穩(wěn)定、平滑調(diào)節(jié)。
⑦勵磁系統(tǒng)的手動控制:同步發(fā)電機磁場電壓能在空載磁場電壓的20%到額定磁場電壓110%范圍內(nèi)穩(wěn)定地平滑調(diào)節(jié)。
2.3現(xiàn)場解決方案
①對勵磁系統(tǒng)三塊整流屏脈沖回路進(jìn)行改造,使其適應(yīng)新勵磁調(diào)節(jié)器,解決了勵磁調(diào)節(jié)器脈沖接口的問題。分別把三塊整流屏的陽極電流引入勵磁調(diào)節(jié)器,執(zhí)行微機程序在勵磁調(diào)節(jié)器本體顯示電流數(shù)值,并判斷電流的平衡性,異常告警并限制輸出。
②操作回路重新設(shè)計及布線。引入輔助電源,改掉原勵磁系統(tǒng)操作回路不合理之處。
③保護(hù)回路重新設(shè)計及布線,用氧化鋅非線性電阻替代壓敏電阻,作為勵磁機的滅磁電阻。
經(jīng)過攻關(guān)組的共同努力,項目于2009年12月改造完畢,按國家與部頒勵磁技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勵磁系統(tǒng)試驗,試驗結(jié)果表明勵磁系統(tǒng)性能指標(biāo)達(dá)到國家與部頒標(biāo)準(zhǔn),并且一次開機成功。改造后的勵磁系統(tǒng)完全滿足發(fā)電機安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運行的要求,且運行性能良好。改造項目完成以來受到了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員的充分肯定,受到了運行人員的普遍歡迎和一致認(rèn)可。
3經(jīng)濟(jì)效益分析
通過對同興垃圾焚燒發(fā)電廠1、2號發(fā)電機勵磁系統(tǒng)進(jìn)行徹底改造,不僅提高了發(fā)電機組運行的安全穩(wěn)定性,還創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
以一臺機計算,改造一臺發(fā)電機的勵磁調(diào)節(jié)器投入18萬元。每年至少避免一次停機事故。每停機一天少發(fā)電28萬度,(每度電0.365元)將損失10.22萬元。由此可見,每年挽回的經(jīng)濟(jì)損失十分可觀。
4結(jié)語
無論在電力系統(tǒng)正常運行還是事故運行中,發(fā)電機勵磁系統(tǒng)都起著重要的作用。它的自動控制和調(diào)節(jié)保證著電能質(zhì)量和無功功率的合理分配,而且還有效地提高了系統(tǒng)的技術(shù)指標(biāo)。隨著控制規(guī)律的越來越復(fù)雜,常規(guī)控制方法難以滿足日益發(fā)展的技術(shù)要求,采用微處理機技術(shù)是唯一行之有效的手段。電子技術(shù)的飛速發(fā)展,微機產(chǎn)品的功能越來越強大,將微機系統(tǒng)引入勵磁控制中,已成為了各國的勵磁發(fā)展方向。
參考文獻(xiàn):
[1] 白良成.生活垃圾焚燒處理工程技術(shù)[M].北京:中國建筑工 業(yè)出版社,2009.