摘要:為解決混絲加香工序的摻配總秤煙絲流量不穩定,造成加香機加料瞬時精度偏差較大問題。對混絲加香工序流量控制單元進行改進,將現有的加香機前的計量型電子皮帶秤更換為控制型電子皮帶秤,并新增喂料機、計量管及部分輔聯設備,對原有附聯設備進行改造構成恒流量控制系統。改進后,有效解決了摻配總秤煙絲流量標準偏差較大的問題,提高加香精度。
關鍵詞:加香;流量控制;精度
中圖分類號:TS43文獻標識碼:A文章編號:1006-8937(2011)18-0040-02
1混絲加香工序加香原理
混絲加香系統控制過程,下位機處理由加香前電子秤采集傳輸來的瞬時流量信號、脈沖信號,并根據生產設定的加香比例運算出加香理論值SP,再通過對電磁流量計的瞬時流量信號、脈沖信號處理得出實時跟蹤值。經過PID調節,數字模擬轉換,輸出電流信號給變頻器進而控制加香泵轉速,實現煙絲流量按比例加香的目的。
2存在問題
混絲加香工序是卷煙制絲工藝的重要環節,其加香精度關系到煙絲的內在質量,決定著煙絲的品質,煙絲摻配總稱流量波動是影響加香精度的首要因素,我廠混絲加香工藝布局是“九五”技改時設計的處理工藝,其特點是:干燥后葉絲、薄片絲和殘煙絲在皮帶機上按比例完成摻兌,混合后三絲在摻配總稱落料區與梗絲摻兌,完成摻兌后煙絲經計量后,通過振動篩分機直接送入加香機的處理工藝。其工藝布局如圖1所示。
改進前的工藝存在著的弊端:煙絲在進入皮帶秤前沒有定量裝置,摻配總稱煙絲流量波動大,標準偏差值較大,造成煙絲加料機加料精度偏差較大。
3改進措施
將混絲加香工序設備:振動篩分機、加香機、振動輸送機一起沿葉絲流向的方向移動8m,把摻配總稱由原來的計量型電子皮帶秤更換為控制型電子皮帶秤,在移出位置加裝喂料機、計量管及倒掛式振動輸送機,組成恒流量系統,以達到控制煙絲進入加香機的流量穩定,提高煙絲加香的精度。
為減少葉絲在喂料機中形成造碎,我們將倒掛式振動輸送機長度加長,使得葉絲落料位置在喂料機提升帶與平帶之間,在生產操作中,我們根據葉絲稱與混合后電子稱流量關系進行合理調整,確保混合后葉絲不在喂料機中儲存,喂料機煙箱只有在后工序出現故障時暫時儲料,改造后加香工序局部工藝布局如圖2所示。
4改進效果
通過改造后,摻配總秤煙絲流量標準偏差值大大降低,有效提高了煙絲加香精度。改進前與改進后摻配總秤煙絲流量標準偏差對比如表1、表2所示。
通過以上數據的對比,摻配總秤煙絲流量標準偏差有了明顯的降低,從而提高工序加香精度精度,達到改造預期目的。
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