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西氣東輸二線涇河定向鉆對穿工程的設(shè)計與施工

2012-01-03 07:41:00曾志華蘇衛(wèi)鋒
石油工程建設(shè) 2012年1期
關(guān)鍵詞:施工

曾志華,蘇衛(wèi)鋒,錢 峰,楊 威

(中國石油天然氣管道工程有限公司,河北廊坊 065000)

西氣東輸二線涇河定向鉆對穿工程的設(shè)計與施工

曾志華,蘇衛(wèi)鋒,錢 峰,楊 威

(中國石油天然氣管道工程有限公司,河北廊坊 065000)

西氣東輸二線工程陜西涇陽縣涇河穿越是國內(nèi)首條已完工管徑最大的管道長距離定向鉆對穿工程,穿越全長1 040 m,并行穿越D 1 219 mm×27.5 mm主管和D 114 mm×6.5 mm光纜套管兩條管道,該工程地質(zhì)復雜、施工難度大、風險高。穿越地層主要為卵石層、粉砂層和粉質(zhì)黏土層,采用大開挖深基坑埋管+長距離夯套管+定向鉆對穿的組合穿越施工方案,施工中進行了多種技術(shù)創(chuàng)新,為國內(nèi)外類似管徑定向鉆穿越工程設(shè)計和施工提供了借鑒。

定向鉆對穿;夯套管;基坑埋管

1 工程概況

涇陽涇河穿越工程是西氣東輸二線東段中衛(wèi)—棗陽段控制性工程之一,位于陜西省涇陽縣境內(nèi),穿越曲線布置見圖1。

穿越處地區(qū)等級為三級,穿越場區(qū)為沖積平原地貌,河兩岸相對較開闊,河道寬約320 m,設(shè)計洪水水位為405.11m,設(shè)計流速為3.13 m/s,設(shè)計沖刷深度為6.44 m。穿越地層主要為卵礫石層、粉砂層和粉質(zhì)黏土層。其中卵礫石顆粒形狀以亞圓形為主,骨架顆粒粒徑20~150mm,含量60%~80%。

穿越工程等級為大型,并行穿越2條管道,分別為輸氣管道D 1 219 mm×27.5 mm和硅管套管D 114 mm×6.4 mm,間距為15 m,輸氣管道設(shè)計壓力為10 MPa,擬采用大開挖深基坑埋管+長距離夯套管+定向鉆對穿組合穿越方式,東岸穿越入土角9°6′,西岸入土角9°,定向鉆穿越水平長度為1 037 m,實際長度為1 040 m。

2 定向鉆穿越設(shè)計要點

定向鉆穿越必須克服河兩岸厚4~18 m的卵礫石層,且保證管道最小埋深應(yīng)大于設(shè)計洪水位沖刷線以下6 m。穿越設(shè)計要點如下:

(1)河床下穿越水平直線段選擇在硬塑性高的粉質(zhì)黏土和粉砂層。

(2)兩岸導向孔起始段采取鋼套管隔離穿過卵石圓礫層。其中主管道穿越采用D 2 000 mm鋼套管,硅管套管穿越采用D 508 mm鋼套管。

(3)選擇西 (南)岸為主穿越場地,布設(shè)HK-250型鉆機,東 (北)作為輔助穿越場地,布設(shè)DD-140B型鉆機,兩臺鉆機從兩岸同時開鉆,河床中間對接;先進行光纜套管穿越,然后再進行主管穿越。

(4) 為了盡可能保證鉆孔順暢,避免穿越角度過大產(chǎn)生管道回拖塌孔,減少回拖時孔壁對管道的摩阻力,穿越曲線力求平緩順直,穿越入土角選擇9°左右。

(5) 兩岸基坑均設(shè)置在水位線之上,減少施工排水的困難,東岸入土側(cè)開挖基坑深度7 m,埋設(shè)套管長度77 m;西岸入土側(cè)開挖基坑深度5 m,埋設(shè)套管長度58 m。兩岸采取開挖基坑鋪設(shè)套管的長度為135 m,夯套管總長147 m。

3 定向鉆穿越施工主要過程及難點處理措施

由于穿越管道管徑太大,穿越地層變化頻繁,穿越距離大于1 000 m,且缺乏類似管徑定向鉆施工經(jīng)驗,施工時遇到了許多問題,經(jīng)不斷摸索、嘗試、組織各方專家研討,及時解決了難題。下面介紹施工主要過程及難點處理措施。

3.1 測量及磁場布線

施工場地以及中心線附近全部是果樹,視覺效果很差,測量放線難度很大,因此采用衛(wèi)星定位進行坐標測量。

根據(jù)定向鉆對穿的需要,磁場線須從河東岸沿河道布設(shè)到河西岸,磁場覆蓋整個穿越地段,為保證磁場線不被洪水沖走,在河流中間加樁固定,確保磁場線位置和對接的精確性。

3.2 夯套管

國內(nèi)目前用于D 2 000 mm以上鋼套管的夯管設(shè)備的夯管長度還沒有超過100 m的,為了盡可能地減少夯套管長度,地下水位以上粉土段和部分卵礫石層采用大開挖深基坑,然后在基坑底開始夯套管通過卵礫石層,夯至粉質(zhì)黏土層為止,最后預埋鋼套管,回填基坑至自然地面。整個夯套管長度控制在70~75 m施工能力所允許的范圍內(nèi)。套管前端采用喇叭口形式,以防止發(fā)生卷邊及回拖過程中套管口卡住回拖管。圖2為現(xiàn)場夯管照片。

3.3 光纜管施工

光纜管導向孔鉆進中,HK-250主鉆機采用D 168mm (65/8 in)鉆桿,輔助鉆機采用D 127 mm(5 in)鉆桿,均采用D 245 mm (9 5/8 in)鉆頭。在鉆進至130m左右時,推力增大至25kN,行走速度緩慢,地錨后移;在鉆進至150m時鉆進受阻,傾角無法調(diào)節(jié),經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)討論后,將鉆頭拔出,更換成泥漿馬達,然后繼續(xù)鉆進,效果良好。于2010年5月16日導向孔對接成功,5月18日光纜管回拖成功,光纜管的成功回拖給主管穿越提供了寶貴的經(jīng)驗,并對涇河穿越的地質(zhì)情況有了更進一步的了解。

3.4 主管導向孔鉆進

在兩岸套管內(nèi)下中心定位器,以保證導向孔的位置處于套管的正中心。在具備主管穿越的條件后,開始主管導向孔鉆進,將剛出套管進入粉質(zhì)黏土的第一根鉆桿導向孔的傾角抬高1.5°,這樣可以減小回拖時卡套管的風險。由于借鑒了光纜管導向孔穿越的經(jīng)驗,主管導向孔鉆進順利,兩臺鉆機相互協(xié)調(diào)工作進行雙向?qū)蚩椎膶印S?010年6月6日主管導向孔對接成功。

對接成功后,輔助鉆機逐步回退鉆桿,同時,主鉆機一邊采集輔助鉆機信號,一邊利用采集的信號控制鉆進方向,使之逐步向輔助鉆機已形成的導向孔平緩趨進,直至沿導向孔出土,完成整個導向孔的穿越。

3.5 擴孔、洗孔作業(yè)

考慮主管管徑和穿越地層特點,分五級擴孔,孔徑分別為 762 mm (30 in)、 914 mm (36 in)、1 067 mm (42 in)、1 321 mm (52 in)、 1 524 mm(60 in)。由于穿越距離較長,鉆機空載扭矩較大,而鉆桿允許扭矩有限,為了提高擴孔效率,增大擴孔扭矩,采用雙鉆機同步多級擴孔的施工工藝。

(1)一級D 762 mm擴孔。使用擴孔器組合為D 762 mm擴孔器 +D 610 mm(24 in)桶式擴孔器,在擴至150 m處時,扭矩擺動突然變大,進尺緩慢,最慢的一根鉆桿耗時268 min,在擴至220 m時恢復正常,一級擴孔繼續(xù)進行。在擴至780 m時,扭矩再次增大,頻繁出現(xiàn)卡鉆現(xiàn)象,推測鉆具出現(xiàn)泥抱鉆現(xiàn)象,擴孔單根時間達到360 min。經(jīng)過10 d時間,一級擴孔終于完成,出土擴孔器全部被黏泥包死,大大削弱了它的切削能力。

(2)二級D 914 mm擴孔。使用擴孔器組合為D 610 mm扶正器+D 914 mm刀板式擴孔器。在擴至720 m時,擴孔進尺緩慢,頻繁出現(xiàn)卡鉆現(xiàn)象,回推受阻,最后采取出土點鉆機反回拖,將擴孔器拉出,經(jīng)過洗孔后重新擴孔才順利進行。

(3)三級D 1067mm擴孔。擴孔前進行了一次洗孔,采用D 762mm扶正器+D 1067mm刀板式擴孔器組合。借鑒前兩級擴孔的經(jīng)驗,此次擴孔進展順利。

(4)四級D 1 321 mm擴孔。鑒于擴孔扭矩較大導致HK-250鉆機總是出現(xiàn)故障,為了確保施工的順利進行,將HK-250鉆機換成DD-1330鉆機,開始四級擴孔,擴孔器組合為D 889 mm(35 in)桶式擴孔器+D 1 312 mm刀板式擴孔器,經(jīng)過5 d時間完成四級擴孔。

(5)五級D 1 524 mm擴孔。由于扭矩比較大,擴孔前進行了一次D 1 067 mm桶式擴孔器洗孔,然后進行五級擴孔,擴孔器組合為D1194mm (47in)扶正器+D 1 524 mm刀板式擴孔器,經(jīng)過4 d時間完成最后一級擴孔。

3.6 主管回拖

為了確保回拖一次成功,在回拖前采用PE管注水降浮;為了減小回拖風險,回拖前采用1 524 mm桶式擴孔器進行了兩次洗孔,盡可能減少孔洞內(nèi)的鉆屑,減小回拖阻力。回拖時采用1 372 mm (54 in)桶式擴孔器+500 t萬向節(jié)+回拖管道,以滾輪架方式進行發(fā)送。使用吊管機對管道的方向進行調(diào)整,并使用認孔器,保證回拖管與套管的中心線和角度保持一致,最終使管道順利入洞;調(diào)運大型推管機到?jīng)芎蝇F(xiàn)場,在回拖受阻時進行推管作業(yè),在回拖前先將地錨下好,并將設(shè)備調(diào)試到位備用。

4 穿越技術(shù)創(chuàng)新

(1)首次嘗試使用大直徑168 mm鉆桿鉆導向孔。

(2)調(diào)整了泥漿配方,添加銨鹽來降低濾失量、調(diào)整流變性,添加有機潤滑劑保護鉆屑,解決“泥抱鉆”問題。

(3)制作了特定的修孔器,擴孔完成后,從入土點往出土點方向?qū)θ胪炼颂坠芘c粉質(zhì)黏土接口附近反復進行修孔作業(yè),減小回拖風險。

(4)管道回拖受阻時,首次使用推管機來幫助管道回拖,為大管徑的定向鉆穿越回拖提供了一種新的施工方式。

5 結(jié)束語

涇河穿越工程設(shè)計上選擇了合理的方案、合理的穿越角度和地層,確定了大開挖深基坑埋管+長距離夯套管+定向鉆對穿組合穿越方案;施工中進行了多種技術(shù)創(chuàng)新,解決了D 1 219 mm大管徑鋼管定向鉆穿越高硬塑性的粉質(zhì)黏土層擴孔時卡鉆、抱鉆及管道回拖卡管等各種問題,對擴孔器進行了優(yōu)化組合。該工程于2010年5月10日開鉆,8月7日一次回拖成功。其順利完工表明國內(nèi)定向鉆穿越技術(shù)又得到了大跨步提升,同時也為國內(nèi)外類似管徑定向鉆穿越工程的設(shè)計和施工提供了借鑒。

[1]賈偉波.定向鉆對穿與夯管技術(shù)的綜合應(yīng)用[J].建筑機械化,2009,29(9):57-66.

[2]屠言輝,苗冀清,徐樹楓,水平定向鉆穿越中的對接技術(shù)[J].石油工程建設(shè),2011,(5):26-30.

Design and Construction of Jing River Horizontal Opposite-directional Drilling Crossing Project of Second West to East Gas Pipeline

ZENG Zhi-hua(China Petroleum Pipeline Engineering Corporation, Langfang 065000,China),SU Weifeng,QIAN Feng,et al.

The Jing River crossing in Jingyang County as a bottleneck engineering of the Second West to East Gas Pipeline Project is the completed long-distance horizontal opposite-directional drilling crossing with the biggest pipeline diameter in China,which has the overall length of 1 040 m and two parallel crossing steel pipelines,namely a main D 1 219 mm×27.5 mm gas pipeline and a D 114 mm×6.5 mm optical fiber cable casing.The crossing engineering encountered the complex geological layers of pebble,sand and powdery clay.The combinatorial construction scheme,i.e.large excavation of deep foundation pit for burying pipeline+long-distance temping casing+horizontal opposite-directional drilling crossing,was adopted,and many technical innovations were made.This HHD crossing engineering provides reference for design and construction of similar projects at home and abroad.

horizontal opposite-directional drilling crossing;tamping casing;pit for burying pipeline

10.3969/j.issn.1001-2206.2012.01.013

曾志華 (1979-),男,江西樂安人,工程師,2006年畢業(yè)于中國石油大學 (北京)巖土工程專業(yè),現(xiàn)從事油氣管道線路及穿跨越工程設(shè)計、咨詢工作。

2010-11-16;

2011-12-09

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