趙慶林
(中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉油分公司,廣東惠州516086)
某加氫裂化裝置配置有3臺(tái)往復(fù)壓縮機(jī)K101A/B/C,該壓縮機(jī)將來(lái)自PSA的氫氣經(jīng)三級(jí)壓縮、增壓至15.5MPa后送至加氫反應(yīng)系統(tǒng),以補(bǔ)充反應(yīng)系統(tǒng)自身循環(huán)氫量的不足,滿(mǎn)足耗氫量的需求。其單機(jī)設(shè)計(jì)氣量為9.83×104m3/h,在正常工況下裝置僅需要單機(jī)設(shè)計(jì)氣量的150%~160%,故3臺(tái)壓縮機(jī)的運(yùn)行方式為2臺(tái)并聯(lián)操作,1臺(tái)備用,富余的氣量通過(guò)壓縮機(jī)的旁路控制閥返回一級(jí)入口,造成壓縮機(jī)能耗的大量浪費(fèi);此外,壓縮機(jī)的原氣量控制方案需要根據(jù)加氫反應(yīng)系統(tǒng)的壓力頻繁調(diào)整壓縮機(jī)旁路控制閥與反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)氣閥,增加了操作難度。為解決上述問(wèn)題,將其中1臺(tái)壓縮機(jī)K101A的負(fù)荷控制改造為HydroCOM氣量無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)。該調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用后,壓縮機(jī)的負(fù)荷調(diào)節(jié)簡(jiǎn)化為僅需輸入期望的壓力設(shè)定值,系統(tǒng)即自動(dòng)跟蹤并穩(wěn)定該值,實(shí)現(xiàn)了0~100%內(nèi)的無(wú)級(jí)、穩(wěn)定調(diào)節(jié),在保證氣量供給的同時(shí)降低了壓縮機(jī)的實(shí)際功率,進(jìn)而達(dá)到了節(jié)約能耗的目的。
該壓縮機(jī)原氣量控制方案采用全行程頂開(kāi)進(jìn)氣閥負(fù)荷調(diào)節(jié)和旁路回流氣量調(diào)節(jié)相結(jié)合的方式,即先用全行程頂開(kāi)進(jìn)氣閥的調(diào)節(jié)方式將壓縮機(jī)的負(fù)荷控制在某一檔位,再通過(guò)壓縮機(jī)的旁路回流閥將出口的富余氣量返回到一級(jí)入口。
該壓縮機(jī)的負(fù)荷控制采用全行程頂開(kāi)進(jìn)氣閥的分級(jí)調(diào)節(jié)方式。該壓縮機(jī)的機(jī)械結(jié)構(gòu)形式為三級(jí)壓縮,每列2個(gè)氣缸,其中第1,第2列氣缸各安裝4臺(tái)進(jìn)氣閥、第3列氣缸各安裝2臺(tái)進(jìn)氣閥,共20臺(tái)進(jìn)氣閥,這些進(jìn)氣閥通過(guò)不同的開(kāi)關(guān)組合,構(gòu)成0,50%,75%,90%,100%共5檔負(fù)荷調(diào)節(jié)。……