王洪利,陳志剛,朱志峰
(河北滄州大化集團有限公司,河北滄州 061000)
河北滄州大化集團公司尿素裝置是1973年從荷蘭斯太米卡邦公司引進的日產1 620t,年產480kt的大型二氧化碳汽提法尿素生產裝置。原設計低壓系統的尾氣直接放空,1988年裝置技術改造時,在低壓系統之后增加了常壓吸收系統,其作用是吸收低壓系統和水解系統的尾氣,設計操作壓力為常壓。設備安裝運行后,放空管線帶液嚴重,洗滌吸收效果不好,加之后來裝置擴能改造,低壓和水解系統負荷增加,放空量較大,造成消耗較高。
為了改善常壓吸收系統的吸收效果,降低消耗,減少尾氣放空,提高裝置的經濟效益和環保效益,2011年尿素裝置進行了技術改造,將原來的常壓吸收系統改造為低壓吸收系統,較圓滿地解決了上述問題。
公司尿素裝置的常壓吸收系統包括常壓吸收塔(303E)、常壓吸收塔冷卻器(304C)和常壓吸收給料泵(705J)。由氨水槽(701F)來的稀氨水,經705J送至303E頂部,過填料段,吸收低壓和水解系統來的氣相;吸收液由303E底部流出,經304C冷卻后回氨水槽;尾氣由303E頂部放空管去放空筒放空。其流程如圖1所示。

圖1 常壓吸收系統流程圖
303E設計操作壓力為常壓,直徑1 000mm,高5 985mm;內裝1.8m高的亂堆鮑爾環填料;系統設計洗滌量為20m3/h。運行時洗滌量加至設計值后,放空管帶液嚴重,實際運行洗滌量只有15m3/h,并且洗滌效果不好。
隨著近幾年裝置的擴能改造,尿素生產負荷較原設計有所上升,低壓和水解系統的負荷也相應增加,系統氨耗較高。
改造前常壓吸收系統相關數據如表1。

表1 改造前后吸收系統相關數據(負荷100%)
由表1可看出,常壓吸收塔進出塔液濃度變化不大,NH3的吸收量為0.666t/h,放空筒尾氣中NH3含量較高,NH3損失較大,對系統氨耗有較大影響。
經認真分析,以及通過對設備的檢測,確定為常壓吸收塔自身能力不足,無法充分吸收低壓系統的尾氣,而且也不能加壓吸收。為了解決這些問題,設備應予以整體更換。
目前,吸收塔主要有兩種,一種是板式塔;一種是填料塔。板式塔氣體流通量大,阻力小,操作彈性大,但霧沫夾帶嚴重。填料塔吸收效果優于板式塔,但操作彈性較小,阻力大。如果將板式塔和填料塔結合使用,就能克服各自的缺點,發揮更強的吸收能力。
(1)根據新的工藝條件設計制作新塔,將板式塔和填料塔結合,提高吸收效果。經研究論證,并通過和河北工業大學化學工程研究所技術交流和洽談,決定由該所設計制作新塔。新塔結構,下部為5層塔板、上部為整裝填料,設計洗滌量為30m3/h,處理氣量2 000m3/h。
(2)利用裝置框架上原有的開孔和基礎安裝設備,減少施工量。尿素框架上原有一閑置設備,其樓板開孔和安裝基礎都可利用,施工時設備吊裝就位即可。
(3)充分利用原有設備和管道。經測算,原常壓吸收塔冷卻器、常壓吸收給料泵和部分管線都能滿足改造后的要求,可以繼續使用,只需補配部分管線。
(4)利用原有工藝指標控制改造后設備。由于改造的部分是低壓系統的尾氣吸收,對前系統的影響越小越好。我們就利用低壓系統的控制指標(壓力),來控制改造后吸收系統的壓力。即保持原低壓系統控制指標不變,最大限度地避免改造對主系統的影響。
(5)吸收后物料的處理。吸收后的物料回氨水槽,經水解系統回收、提濃后回主系統。由于水解裝置之前進行過擴能改造,本項目實施后多吸收的物料能夠得到有效處理。

圖2 改造后吸收系統流程圖
項目實施后,裝置運行正常,吸收效果明顯提高,相關數據見表1。吸收液可大幅增加,進出塔液濃度變化較大,放空筒尾氣氨含量明顯降低,從根本上解決了原設計存在的問題。
經考核,改造后的吸收系統氨吸收量為0.981t/h(改造前氨吸收量為0.666t/h)。考慮裝置全年連續運行,設備效率下降,以及低負荷生產時吸收塔進氣量減少等多方面因素的影響,確定該項目全年運行系數為0.65,則全年吸收氨(0.981-0.666)t/h×8 000h/a×0.65=1 620t。
以年產540 000t尿素計算,則噸尿氨耗降低1 620/540 000×1 000=3kg。
液氨以2 035元/t計,預計年可節約費用1 620×2 035=329.67萬元。
項目總投資為49.65萬元,則回收周期為49.65/329.67=0.15(a)。
而且,項目投用后,放空筒每年少放空氨1 620t(即吸收量),環保效益突出。