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高速線(xiàn)材吐絲機(jī)故障分析及改進(jìn)

2012-02-01 03:57:10郭先任蔣弦弋
科技傳播 2012年11期
關(guān)鍵詞:振動(dòng)故障

郭先任,陳 東,蔣弦弋

廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司高速線(xiàn)材廠(chǎng),廣東韶關(guān) 512123

1 概述

吐絲機(jī)是高速線(xiàn)材生產(chǎn)中將軋制的線(xiàn)材吐絲成卷以利收集的關(guān)鍵設(shè)備。本廠(chǎng)二線(xiàn)吐絲機(jī)由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)組裝,自2008年3月投產(chǎn)至今,發(fā)生了吐絲機(jī)軸承燒毀、振動(dòng)大、甩尾和漏油等故障,嚴(yán)重制約著軋制速度提升,嚴(yán)重影響成品質(zhì)量、產(chǎn)量,解決吐絲機(jī)故障及隱患問(wèn)題刻不容緩。

2 設(shè)備功能及技術(shù)參數(shù)

1)設(shè)備功能:將高速的直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)的成品線(xiàn)材轉(zhuǎn)變成預(yù)定直徑的連續(xù)線(xiàn)圈,并將這些線(xiàn)材均勻吐圈放置到斯太爾摩控制冷卻軌道上。

2)技術(shù)性能參數(shù):

機(jī)型:臥式吐絲機(jī);

傾角:15°;

線(xiàn)材直徑:5.5mm~20mm;

吐圈直徑:1050mm;

最大吐絲速度:100m/s;

增速比:1.5366;

電動(dòng)機(jī)形式:交流變頻電機(jī)。

3 故障問(wèn)題

3.1 軸承燒毀、振動(dòng)大

1)2#吐絲機(jī)在2010年2月投入使用4個(gè)月后出現(xiàn)了空心軸軸承燒毀事故,如圖1,故障處理達(dá)24小時(shí)以上(換1#吐絲機(jī)上線(xiàn)使用)。故障現(xiàn)象:軸承保持架裂磨損并從中部裂開(kāi),軸承外圈軌道磨損嚴(yán)重,空心軸靠近該燒毀軸承處軸套出現(xiàn)發(fā)藍(lán)現(xiàn)象。

2)該吐絲機(jī)修復(fù)后,利用檢修時(shí)間再次投入使用吐絲機(jī)振動(dòng)異常,空心軸吐絲頭側(cè)軸承振動(dòng)值達(dá)6.5mm/s,傳動(dòng)軸軸承位振動(dòng)值達(dá)4.8mm/s,正常運(yùn)行過(guò)程吐絲機(jī)振動(dòng)值要求≤4.5 mm/s,兩軸承部位振動(dòng)均超過(guò)要求范圍。

圖1 吐絲機(jī)空心軸軸承燒毀

3.2 骨架油封漏油

吐絲機(jī)使用8個(gè)月后,空心軸齒端軸承處密封環(huán)磨損,密封環(huán)與骨架油封接觸處出現(xiàn)漏油,漏油順著吐絲管流出。由于吐絲機(jī)和夾送輥排布緊密,故障處理需整臺(tái)下線(xiàn)更換密封環(huán)及損壞的骨架油封。處理過(guò)程發(fā)現(xiàn)骨架油封彈簧脫落,唇面破損。

3.3 圈形不穩(wěn)定及甩尾

出現(xiàn)大小圈及甩尾都會(huì)造成拉亂變形、卡住輥道或卡收集芯棒,嚴(yán)重影響收集及圈形質(zhì)量。

3.4 吐絲管穿管、直導(dǎo)管爆裂

吐絲管穿管、直導(dǎo)管軋制噸位平均為8 000t,吐絲管容易出現(xiàn)穿管造成堆鋼,直導(dǎo)管磨損嚴(yán)重和爆裂。

4 故障分析

4.1 軸承燒毀原因

1)吐絲機(jī)空心軸燒毀軸承軸承包局部示圖如圖2,修復(fù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)吐絲機(jī)空心軸故障軸承處噴油環(huán)油孔有密封膠堵住,造成了軸承供油量不足,潤(rùn)滑不足;

2)燒毀軸承軸承座內(nèi)孔尺寸為公差要求為Φ310(-0.03~+0.01)mm,測(cè)量數(shù)據(jù)為 Φ310(-0.18~-0.12)mm,內(nèi)孔偏小,軸承與軸承座為過(guò)盈配合,從發(fā)藍(lán)現(xiàn)象不難發(fā)現(xiàn)吐絲機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程產(chǎn)生大量熱量;

3)噴油環(huán)噴嘴對(duì)軸承內(nèi)圈噴而不是對(duì)軸承滾動(dòng)體噴,滾動(dòng)體缺油,潤(rùn)滑不良。

圖2

4.2 振動(dòng)大原因

在線(xiàn)檢測(cè)各軸軸向竄動(dòng)量、齒嚙合和齒輪副側(cè)隙均符合技術(shù)要求,判定原因可能是吐絲機(jī)動(dòng)平衡異常。吐絲機(jī)修復(fù)過(guò)程更換了軸承,重新合蓋后原來(lái)的動(dòng)平衡被打破了,出現(xiàn)動(dòng)不平衡,引發(fā)軸承振動(dòng)大的現(xiàn)象。

4.3 漏油原因

密封環(huán)與骨架油封接觸,吐絲機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)與骨架油封相對(duì)運(yùn)動(dòng),密封環(huán)材質(zhì)為Q235,熱處理硬度為HRC28~32,表面未硬化處理,時(shí)間一長(zhǎng)就出現(xiàn)磨損,骨架油封與密封環(huán)接觸處漸漸就開(kāi)始漏油;另由于密封環(huán)邊緣倒角較小,骨架油封安裝過(guò)程唇面處彈簧容易卡住掉出來(lái),密封效果不好產(chǎn)生漏油。

1)圈形不穩(wěn)原因

安裝吐絲管的管夾每個(gè)都不一樣,重量也就不一樣,沒(méi)有明顯的標(biāo)識(shí),容易裝亂,造成一換管后吐絲頭動(dòng)平衡變化及吐絲管變形,圈形不穩(wěn)定;使用時(shí)間較長(zhǎng)以后,吐絲頭與空心軸結(jié)合部位逐漸發(fā)生微量移動(dòng),結(jié)合面磨損,吐絲頭與空心軸整體動(dòng)平衡發(fā)生變化,出現(xiàn)圈形不穩(wěn)定。

2)甩尾主要原因

夾送輥加緊力不夠,線(xiàn)材尾部出現(xiàn)降速;熱檢信號(hào)誤差,夾送動(dòng)作提前或延遲,導(dǎo)致尾部不夾送,線(xiàn)材尾部出現(xiàn)降速;電磁換向閥卡阻不動(dòng)作,無(wú)法實(shí)現(xiàn)尾部夾送。

4.4 吐絲管穿管和直導(dǎo)管爆裂原因

1)吐絲管和直導(dǎo)管主要采用氣冷方式,氣體流量主要靠安裝在進(jìn)氣管路上的球閥手動(dòng)調(diào)節(jié),日常由操作工調(diào)節(jié)。操作工在更換夾送輥導(dǎo)衛(wèi)過(guò)程會(huì)關(guān)掉吐絲機(jī)氣路球閥,操作完忘記開(kāi)球閥或球閥打開(kāi)量很少,冷卻氣量不足,吐絲管熱漲變形增加摩擦和溫度上升加劇了磨損;直導(dǎo)管材質(zhì)為G-X70CrNi14,為高強(qiáng)度耐磨合金鋼,較脆,受高溫?zé)釢q不均容易爆裂;

2)吐絲機(jī)、夾送輥與精軋速度不匹配,線(xiàn)材在精軋與吐絲機(jī)之間處于“堆”的狀態(tài),加劇了吐絲管和直導(dǎo)管的磨損;夾送輥后半導(dǎo)衛(wèi)磨損嚴(yán)重,未及時(shí)更換,線(xiàn)材運(yùn)動(dòng)軌跡變化,造成吐絲管和直導(dǎo)管磨損異常。

5 改進(jìn)

1)改進(jìn)噴油環(huán)和軸承座,消除吐絲機(jī)軸承燒毀故障隱患

(1)按技術(shù)要求加工該軸承座內(nèi)孔,加工后尺寸公差范圍為Φ310(0~+0.02)mm;(2)噴油環(huán)重新鉆孔,孔正對(duì)滾動(dòng)體,確保噴油效果;改大噴油環(huán)孔油,孔徑由Φ1.5mm改為Φ2.5mm,增大潤(rùn)滑油流量,可有效防止小顆粒贓物堵塞噴油口;(3)加強(qiáng)裝配質(zhì)量,涂密封膠要薄、均勻和連續(xù),控制好與油道的距離,避免密封膠擠到油道,確保油路暢通。

2)使用現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡技術(shù)以解決動(dòng)不平衡引起振動(dòng)大的問(wèn)題

我廠(chǎng)采用了VIBROTEST 60 手持式動(dòng)平衡儀,該動(dòng)平衡儀以振動(dòng)傳感器和速度傳感器采集信號(hào)輸入動(dòng)平衡儀,通過(guò)儀器參數(shù)設(shè)置,儀器將自動(dòng)找到不平衡點(diǎn)位置,并顯示配重或去重的質(zhì)量、角度,經(jīng)過(guò)數(shù)次的配重、試車(chē)偏心量逐步向回轉(zhuǎn)中心逼近,最終達(dá)到較為理想的振動(dòng)速度值。

現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡實(shí)驗(yàn)過(guò)程用時(shí)3小時(shí)。1次試重,2次調(diào)整配重后吐絲機(jī)振動(dòng)達(dá)到良好狀態(tài),各檢測(cè)點(diǎn)振動(dòng)值均在1.2mm/s~2.2mm/s之間(引進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡技術(shù)前,正常運(yùn)行時(shí)各點(diǎn)振動(dòng)值在3.0mm/s~4.0mm/s之間)。經(jīng)過(guò)改進(jìn)后2#吐絲機(jī)運(yùn)行至今,未出現(xiàn)軸承燒毀故障和振動(dòng)異常,軋制速度也由原來(lái)的80m/s提升到85m/s,提速后設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好。

現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡技術(shù)是旋轉(zhuǎn)機(jī)械與其工作狀態(tài)相同或接近的轉(zhuǎn)速、安裝條件、支承條件和負(fù)載情況下,對(duì)其進(jìn)行振動(dòng)測(cè)量和平衡校正的一種平衡方法。該技術(shù)工作量小,能兼顧安裝狀況,避免了大量拆裝——節(jié)約了拆裝工時(shí)、運(yùn)輸工時(shí)、保存了原有的安裝精度,也有效地提高整個(gè)吐絲機(jī)的平衡精度,是解決動(dòng)不平衡故障的首選方法。

3)漏油問(wèn)題改進(jìn)

對(duì)密封環(huán)進(jìn)行滲碳處理,滲碳層1.5mm~2.0mm,表面熱處理硬度為HRC50~55,增加密封環(huán)的耐磨性;并修磨密封環(huán)倒角,使骨架油封安裝順暢,彈簧不掉落出來(lái)。良好地解決了漏油問(wèn)題。

(1)吐絲機(jī)圈形不穩(wěn)問(wèn)題改進(jìn)

給每個(gè)管夾及吐絲頭各管夾座打上對(duì)應(yīng)編碼,安裝吐絲管時(shí)嚴(yán)格按對(duì)應(yīng)的編碼裝配,并使用統(tǒng)一的緊固件,利用日常維護(hù)檢查緊固吐絲盤(pán)上的螺栓,防止螺栓松動(dòng)和管夾裝亂影響動(dòng)平衡,確保吐絲管安裝后整個(gè)吐絲頭動(dòng)平衡穩(wěn)定。按設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)變化后現(xiàn)場(chǎng)給吐絲機(jī)做動(dòng)平衡,有效保證吐絲機(jī)動(dòng)平衡長(zhǎng)期穩(wěn)定,穩(wěn)定圈形。

(2)吐絲機(jī)甩尾問(wèn)題改進(jìn)

利用好換輥換槽作業(yè),使用樣棒檢查調(diào)整夾送輥加緊力,避免正常過(guò)鋼時(shí)出現(xiàn)夾緊力不夠或夾緊力過(guò)大;熱檢定期吹掃,并進(jìn)行校正,消除信號(hào)誤差,確保夾送輥夾尾控制信號(hào)準(zhǔn)確;定期檢查氣動(dòng)元件,并補(bǔ)充潤(rùn)滑油,確保氣動(dòng)元件動(dòng)作順暢。

4)吐絲管穿管和直導(dǎo)管爆裂問(wèn)題改進(jìn)

(1)將供氣管尺寸由1 1/2〞改為2〞,增加供氣流量;同時(shí)將球閥改為二位五通電磁換向閥+節(jié)流閥組合,接入電控實(shí)現(xiàn)與主機(jī)聯(lián)鎖“開(kāi)機(jī)開(kāi)氣,停機(jī)關(guān)氣”,不用人工操作,解決了冷卻氣流量不足問(wèn)題及忘記開(kāi)氣的問(wèn)題;

(2)根據(jù)實(shí)踐,重新調(diào)整吐絲機(jī)、夾送輥超前率,改進(jìn)前后吐絲機(jī)、夾送輥參數(shù)設(shè)置如表1;

表1 改進(jìn)前后吐絲機(jī)、夾送輥參數(shù)設(shè)置

(3)夾送輥后半導(dǎo)衛(wèi)磨損超過(guò)5mm即更換,確保了線(xiàn)材運(yùn)動(dòng)軌跡的穩(wěn)定。

以上改進(jìn)后,吐絲管和直導(dǎo)管使用壽命達(dá)40 000t/條,且未再出現(xiàn)吐絲管穿管和直導(dǎo)管爆裂現(xiàn)象。

6 結(jié)論

通過(guò)以上改進(jìn)措施,有效解決了吐絲機(jī)的故障及隱患,提高了吐絲機(jī)的穩(wěn)定性和可靠性,突破了影響軋制速度提升的瓶頸,穩(wěn)定了線(xiàn)材圈形和生產(chǎn)節(jié)奏,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

[1]周振華,王建鐵.吐絲機(jī)異常機(jī)械振動(dòng)成因及其防治方法[J].冶金設(shè)備,2003(4).

[2]烏蘭娜.高線(xiàn)吐絲機(jī)設(shè)計(jì)的初步探討[J].內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì),2007(4).

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