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南堿蒸餾廢液綜合利用的探討

2012-04-02 09:47:54楊建新
純堿工業(yè) 2012年6期
關(guān)鍵詞:工藝

楊建新

(廣東南方堿業(yè)股份有限公司,廣東廣州 510760)

南堿蒸餾廢液綜合利用的探討

楊建新

(廣東南方堿業(yè)股份有限公司,廣東廣州 510760)

就南堿部分蒸餾廢液如何綜合利用問題,提出利用蒸餾廢液脫除南堿水采礦區(qū)鹵水中的硝,利用蒸餾廢液和現(xiàn)有蒸發(fā)裝置開發(fā)氯化鈣產(chǎn)品,利用蒸餾廢液處理中堂鹽礦鹵水中的硝開發(fā)商品鹽。

蒸餾廢液;綜合利用;鹵水脫硝;氯化鈣;商品鹽;探討

南堿以井礦鹽鹵水為原料,采用索爾維法工藝生產(chǎn)純堿已有十幾年了。經(jīng)過不斷填平補齊及清潔生產(chǎn)挖潛的技術(shù)改造,目前純堿生產(chǎn)裝置能力已達到60萬t/a。

索爾維法生產(chǎn)純堿最大的缺陷是:每生產(chǎn)1t純堿,要排出10m3左右的蒸餾廢液,其中含固體渣300kg左右。國內(nèi)外一般處理蒸餾廢液的方法是將蒸餾廢液澄清后,清液排入大海,渣漿堆積渣場或圍海造地。一般來說,清液如達到排放標(biāo)準(zhǔn)后排入大海,對大海的生態(tài)環(huán)境并無明顯影響,主要是廢渣的處理,頗為難辦。國內(nèi)幾大氨堿廠,都有較大的堆渣場地,終因日積月累,堆積如山,渣滿為患。雖然各廠想方設(shè)法綜合利用廢渣,如制水泥、制磚、制鈣鎂肥等,均因技術(shù)問題或經(jīng)濟問題,未能得到滿意的效果。

值得振奮的是,南堿自主開發(fā)的蒸餾廢渣用于鍋爐煙氣濕法脫硫項目有了突破性的進展,業(yè)已完成驗收及成果鑒定,技術(shù)達國內(nèi)領(lǐng)先水平。鑒于珠三角地區(qū)火力發(fā)電廠對脫硫的巨大需求,在南堿純堿產(chǎn)量達到60萬t/a后,其蒸餾廢渣可全部利用于鍋爐煙氣的脫硫。

然而,蒸餾廢液的處理卻有些麻煩,雖然目前南堿將蒸餾廢液澄清處理達到排放標(biāo)準(zhǔn)后經(jīng)8km的管道排至入海口,對大海的生態(tài)環(huán)境并無明顯影響。但在南堿純堿產(chǎn)量達到60萬t/a后,其增加的蒸餾廢液量處理卻有些困難。

為此,筆者就南堿部分蒸餾廢液如何綜合利用的問題,提出如下想法,以供同行們探討。

1 用蒸餾廢液脫除鹵水中的硝

南堿使用的井礦鹽鹵水中含有很高的硝(Na2SO4),不能直接用于制堿,必須先脫除鹵水中的硝。

脫除鹵水中的硝一般有三種方法:其一是冷凍提硝法,將鹵水冷凍至-4℃時,可使鹵水中的Na2SO4降低至含量為10g/L左右;其二是氯化鈣法,即在鹵水中加入Ca2+,生成CaSO4·2H2O沉淀,可使鹵水中的Na2SO4降低至含量為5g/L左右;其三是氯化鋇法,即在鹵水中加入Ba2+,生成BaSO4沉淀,可完全除去鹵水中的Na2SO4。

實踐證明,這三種脫硝方法在工藝路線上的可行性是不容置疑的。因此在工業(yè)上的應(yīng)用主要是根據(jù)鹵水含硝量的高低和所要求的工藝指標(biāo)來選擇經(jīng)濟的脫硝方法,并設(shè)計與之相適應(yīng)的工藝流程。

根據(jù)南堿實際產(chǎn)能60萬t/a,即純堿產(chǎn)量75t/h,需用鹵水量為400m3/h。其中南堿水采礦區(qū)提供200m3/h鹵水,含硝量較高,采用冷凍法脫硝;使用中堂鹵水200m3/h,含硝量較低,則用蒸餾廢液脫硝(氯化鈣法)。這樣,無論從工藝上還是經(jīng)濟上來說,都是無可厚非的。但從蒸餾廢液綜合利用的角度來看,似乎力度還不夠。因為處理200m3/h中堂鹵水,只能綜合利用蒸餾廢液24m3/h。

如果用氨堿蒸餾廢液——鹵水鈣法脫硝工藝來處理南堿水采礦區(qū)提供的200m3/h鹵水,則能綜合利用蒸餾廢液72m3/h。因為南堿水采礦區(qū)提供鹵水中Na2SO4含量為55gL左右,而中堂鹵水中Na2SO4含量為25g/L左右,按脫硝后鹵水中Na2SO4含量為10g/L計算,水采礦區(qū)鹵水所用蒸餾廢液量應(yīng)是中堂鹵水所用蒸餾廢液量的3倍。

從技術(shù)上分析,南堿自主開發(fā)的氨堿蒸餾廢液——鹵水鈣法脫硝工藝已經(jīng)過小試和中試的驗證,其結(jié)論是工藝可靠、經(jīng)濟適用,該技術(shù)辦理了專利申請。而且目前南堿采用此技術(shù)建設(shè)的一套處理200m3/h中堂鹵水的脫硝裝置業(yè)已通過了科技驗收。

射頻熱凝術(shù)的治療是通過射頻電極在椎間盤內(nèi)形成高頻電場,促使局部水分子共振產(chǎn)生人靚,氣化椎間盤髓核組織,讓突出的部位收縮回來,進而接觸對相關(guān)神經(jīng)根的壓迫[5]。臭氧消融治療則是將臭氧注入髓核之后,治療本質(zhì)都是促進髓核萎縮,抗炎、減壓的作用。聯(lián)合聯(lián)合應(yīng)用有利于患者病情的恢復(fù)。本次研究結(jié)果顯示,研究組患者總有效率為92.00%,對照組患者總有效率為80.00%,差異具有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05);研究組患者IL-6及TNF-α水平明顯低于對照組患者,差異具有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),進一步說明,射頻熱凝術(shù)聯(lián)合臭氧消融治療腰椎間盤突出臨床效果顯著,有利于患者恢復(fù)。

從經(jīng)濟上分析,安裝一套氨堿蒸餾廢液——鹵水鈣法脫硝工藝裝置來處理南堿水采礦區(qū)提供的200m3/h鹵水,由于可利用冷凍提硝裝置的部分設(shè)備,投資大約在300萬元左右。因此投資是較小的,關(guān)鍵是經(jīng)濟效益的對比。

目前南堿冷凍提硝裝置處理南堿水采礦區(qū)提供的200m3/h鹵水,每年生產(chǎn)無水硝7萬t,盈利約700萬元(按每噸無水硝盈利100元計);如果南堿采用氨堿蒸餾廢液——鹵水鈣法脫硝工藝來處理南堿水采礦區(qū)提供的200m3/h鹵水,每年可副產(chǎn)8.8萬t二水石膏,盈利約700萬元(二水石膏用于水泥作緩凝劑,按每噸二水石膏盈利80元計)。也就是說,兩者直接產(chǎn)生的經(jīng)濟效益相當(dāng)。如果將二水石膏進一步加工成建筑石膏粉和其它石膏制品,則其產(chǎn)生的巨大經(jīng)濟效益是冷凍提硝法無法比擬的。

另外,從節(jié)能上分析,氨堿蒸餾廢液——鹵水鈣法脫硝工藝的能耗僅為冷凍法的十分之一。因為用冷凍法處理南堿水采礦區(qū)提供的200m3/h鹵水,每小時耗電2 000多度,耗蒸氣約8t,而用氨堿蒸餾廢液——鹵水鈣法脫硝工藝來處理南堿水采礦區(qū)提供的200m3/h鹵水,每小時僅耗電200kWh。

重要的是,用氨堿蒸餾廢液——鹵水鈣法脫硝工藝來處理南堿水采礦區(qū)提供的200m3/h鹵水,可綜合利用氨堿蒸餾廢液72m3/h,解決南堿部分蒸餾廢液的排放困難。

2 利用蒸餾廢液和現(xiàn)有蒸發(fā)裝置開發(fā)氯化鈣產(chǎn)品

南堿現(xiàn)有一套10萬t/a真空制鹽裝置,每年僅生產(chǎn)4萬t鹽以滿足制堿所需的飽和鹽水,即目前這套真空制鹽裝置尚有60%的蒸發(fā)富余量。也就是說,這套真空制鹽裝置運行不經(jīng)濟。為此,南堿已配備有加外購固體鹽的裝置,隨時可停運這套真空制鹽裝置。

生產(chǎn)出來的40%的液體氯化鈣,一方面可用槽車運輸,銷售給珠江三角洲地區(qū)的用戶,用作化工原料、制冷劑及熬制固體氯化鈣的原料;另一方面可結(jié)合南堿現(xiàn)有氯化鈣產(chǎn)品的設(shè)計,裝置升、降膜蒸發(fā)設(shè)備,用40%的液體氯化鈣為原料,生產(chǎn)出70%的固體氯化鈣產(chǎn)品,供應(yīng)廣東周邊各省市場,并利用港口優(yōu)勢出口東南亞乃至世界各地。

當(dāng)然,副產(chǎn)的固體鹽可直接用于飽和鹽水,不夠部分則外購固體鹽補充。

生產(chǎn)氯化鈣的主要設(shè)備就是蒸發(fā)裝置。南堿若利用現(xiàn)有的蒸發(fā)裝置,結(jié)合已有的70%的固體氯化鈣產(chǎn)品的設(shè)計圖紙,實現(xiàn)開發(fā)氯化鈣產(chǎn)品的計劃,則不僅可節(jié)省數(shù)以千萬的投資費用,而且其生產(chǎn)成本也可降低很多。

3 利用蒸餾廢液處理中堂鹵水,新建一套年產(chǎn)100萬t商品鹽的真空制鹽裝置

珠江三角洲地區(qū)雖無大型鹽礦,但中堂鹽礦的鹽資源卻比較豐富,按每年開采100萬t測算,至少可開采200年。目前僅每天供南堿用鹵1500多m3(每年折鹽15萬t),尚未得到深入開發(fā)。其原因主要是鹵水中含SO2-4較高,不能直接用于真空制鹽和兩堿工業(yè)上。因此,南堿可用蒸餾廢液處理中堂鹵水中的SO2-4,利用中堂鹽礦豐富的鹽資源,新建一套年產(chǎn)100萬噸商品鹽的真空制鹽裝置,供應(yīng)珠江三角洲地區(qū)的用鹽需求。

新建一套年產(chǎn)100萬t商品鹽的真空制鹽裝置,是南堿綜合利用蒸餾廢液,開發(fā)中堂鹽礦豐富的鹽資源,增加經(jīng)濟效益的好項目。因為按年產(chǎn)100萬t商品鹽計,每年可用中堂鹵水320萬m3(約400 m3/h)綜合利用蒸餾廢液40萬m3(約48m3/h)。若按每噸商品鹽平均售價400元,利稅100元計,則南堿每年可增加產(chǎn)值4億元,創(chuàng)造1億元的利稅,其經(jīng)濟效益相當(dāng)可觀。

南堿利用中堂鹽礦豐富的鹽資源,開發(fā)商品鹽的項目是比較實際的,因為南堿目前公用設(shè)施齊全,有毗鄰的大型熱電廠供應(yīng)能源,也不用另征場地;且技術(shù)力量雄厚,工人素質(zhì)較高,有一套10萬t/a的真空制鹽裝置已經(jīng)運行20年,積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗;如果再建一套100萬t/a真空制鹽裝置,則是輕車熟路,比新建一個同樣規(guī)模的真空制鹽企業(yè)的投資至少要省一半以上;商品鹽的生產(chǎn)成本也不會比同行業(yè)更高,而且地處珠江三角洲的腹地,市場容量大,運輸費用低,競爭力強;還可利用河運和海運的便利,將商品鹽銷售給近鄰的缺鹽省份,如福建和廣西等地;也可利用港口優(yōu)勢,伺機將商品鹽打入國際市場。

TQ 114.161

C

1005-8370(2012)06-10-03

2012-08-30

楊建新(1956—),廣東南方堿業(yè)股份有限公司技術(shù)開發(fā)部項目經(jīng)理,化工工藝工程師,長期從事化工生產(chǎn)管理、工程設(shè)計和技術(shù)開發(fā)。

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