張永強,高坤龍
(安徽晉煤中能化工股份有限公司,安徽 臨泉 236400)
引起高壓洗滌器(203C)內件爆破,HV202閥后燃燒的主要原因是有爆炸性氣體存在。爆炸性氣體產生的原因如下。
(1)原料氣中的氫含量高,在二氧化碳氣中氫含量大于1%是危險的。由于氫含量的增加,使氣體的爆炸范圍加寬,尾氣組成極易進入爆炸極限。
(2)甲銨泵(301J)打水過早過多,過早停調溫水加熱蒸汽或出料時節301ECB帶上負荷后調節不當,使調溫水降低過多,使203C冷凝量過大,出氣組成進入爆炸范圍。
(3)PIC213降低過早過多,使202C內氨、二氧化碳冷凝過多,導致合成塔出氣量減少,進入203C后形成爆炸氣體。
(4)在出料過程中,減氨過早。如汽提塔殼側壓力還未提起,就減氨量,使203C內尾氣中含氨量下降,由于惰氣總量不變,故氫氣的相對含量上升,尾氣進入爆炸范圍。
(5)HV202開度過小,使氣體流量減少,203C內氫氣含量上升,形成爆炸性氣體。
(6)停車封塔后,關閉HV202并沖洗甲銨管線,203C內氣體過度冷凝,使氣體進入爆炸限內。
以上這些情況在開車過程中最易發生。如HV202后燃燒往往是在開車出料過程中發生的,而防爆板爆破往往是在封塔后開車,開HV202切斷閥時發生的。
引起燃燒和爆炸,除了要有爆炸性氣體外,還要有火源。目前,對火源的產生,還沒有明確統一的認識。一般認為可能是氣體高速流動下產生靜電,也可能是進入系統的油聚集達到自燃,或因為HV202閥后進入201E擴大管,氣體在此處流速突降了3/4,使氣體進入了非脫焰狀態而燃燒。
根據以上分析,主要原因還是有爆炸性氣體存在。所以操作中只要控制住203C尾氣不形成爆炸性氣體,那么就不會發生203C內件爆破及HV202后燃燒的事故。為此,操作上應注意以下問題。
(1)停車封塔過程中 HV202要始終保持5%的開度,以防止爆炸性氣體聚積。
(2)開車過程中,HV202的開度應保證203C尾氣不進入爆炸限。出料時HV202開度≥60%。
(3)二氧化碳中氫含量≥1%不投料開車。
(4)出料時維持TIC901為130℃,停車封塔期間TIC901不能低于110℃。
(5)開車時301J不宜向系統加水過早過多。
(6)出料后進系統的氨量不要降得過快,一定要等到PIC904壓力提上去后,再逐漸降低。
(7)出料后,不要過快、過早地降低PIC213壓力,要等到PIC904帶上負荷,203C工作穩定后再將PIC213降至與負荷相對應的壓力。
如果開車時203C發生爆炸,則203C調溫水無溫差,系統應停車排放,檢修203C。如果開車過程中HV202后擴大處燃燒,應立即開大HV202。這有兩個作用,一是加大排放量,使氣體組成脫離爆炸限;二是加大氣流速度,使氣體進入脫焰速度,從而使火焰熄滅。
若203C防爆空間出口至203C底部U型管堵塞或不暢通,投料后防爆板上下壓差大,會將防爆板壓破,全部或部分氣體走短路。
(1)TR002/2、3無溫差或溫差極小。
(2)PR201升高或升高時呈鋸齒形劃線,301J送水仍暢通。這些現象說明防爆板已壓破。出現此種情況應停車檢修203C。
(1)如果在升溫鈍化過程中發現TR002/4>TR002/1,則說明203C進口管堵塞,應立即處理,以免防爆板壓破。
(2)在停車時確保203C排放干凈,并保持氣相管暢通(HV202留有一定開度)。
(3)在用二氧化碳進行系統升壓時,應緩慢增加壓力,不能過快。
(4)在投料過程中HV202不能猛開猛關,這樣就可以避免此類事故發生。