柯林兵
(中海石油化學股份有限公司,海南東方 572600)
中海石油富島一期尿素裝置采用意大利SNAM氨汽提工藝以及挪威HYDRO的流化床造粒工藝,該造粒裝置是國內引進的第1套大顆粒造粒裝置,于1996年10月順利投產。
流化床造粒機是唯一采用完全由累積模式使顆粒長大的造粒模式,所生產的尿素結構致密均勻,破碎強度大。造粒機由多孔板、上殼體、下殼體、噴頭組成。
造粒機共分為六個腔室,一至三室為造粒室,共包含有217個噴頭,晶種材料從第一室進入;四至六室為冷卻室。添加有UF溶液的尿液在噴頭和霧化空氣的共同作用下,被霧化成微小的液滴噴灑在晶種表面。晶種在造粒機內長大到標準尺寸,在流化空氣的作用下排出造粒機。流化空氣從下殼體引入,利用多孔板而均勻分布,使上殼體的尿素顆粒處于懸浮狀態。
造粒機在穩定狀態下,出料為均勻的顆粒狀尿素。連續運行一段時間后,出料會有塊狀尿素,當塊狀尿素較多時,造粒系統返料比將增加,內部循環量增大,結塊越來越多,結塊也越來越大,直至造粒機不能正常工作。同時,顆粒尿素粒度較小,外觀欠佳,則必須清洗造粒機。由于造粒裝置為國內引進的第1套大顆粒造粒裝置,在國內缺乏可比性,運行初期對外商提供的技術和操作規范依賴性較強。在實際運行過程當中,受多方面因素的影響,造粒運行周期一直達不到設計要求,造成造粒機運行周期較短,最長為18d,最短為7d。
清洗造粒機時,前系統尿素溶液儲存于尿液儲槽T101中,待造粒機清洗干凈后再送入系統進行二次蒸發后造粒。較短的運行周期不僅直接影響產品質量,而且增加了裝置的綜合能耗、設備損耗,大大增加了人工勞動強度,同時,系統安全、環保系數等同樣受到不同程度的影響。
導致造粒機運行周期短的原因很多,經過綜合分析,認為主要有如下幾方面。
(1)蒸發系統真空度偏低。
按設計要求,蒸發系統操作壓力為29kPa(按本地大氣壓100kPa計算,真空度應為-71kPa),造粒進尿液濃度為96%。正常生產中,蒸發系統真空度達不到要求,最低時僅為-60kPa,導致造粒機進料尿液濃度太低(只能達到92%),水含量較高,較多水分在造粒機蒸發,產生粉塵較多。
(2)尿液總管控制壓力偏高
進造粒機的尿液總管壓力由一壓力控制閥PV41801調節。按設計要求,該壓力控制在0.12~0.18MPa范圍。經生產實踐證明,如壓力控制在該范圍上限或超過上限操作,噴頭霧化噴淋高度增加,經過霧化空氣的作用,產生的尿液液滴密度太小,流化空氣氣速超過尿液液滴的沉降速度,進入造粒機流化床層的稀相區,形成大量粉塵,造粒洗滌系統循環量增加1~1.5t/h。從造粒機的觀察門窗及運輸皮帶上可以看到粉塵明顯增加。
(3)破碎機間隙太小
由于破碎機間隙太小,直接導致大顆粒經破碎后產生粉塵較多,然后進入造粒機作晶種,引起系統粉塵偏多。
前系統送來的尿液中有臟物,臟物經過噴頭轉子時卡澀轉子或直接堵塞轉子的通道。臟物的來源有以下:①T153的尿素水溶液,由于S101A/B的過濾網不好用,有破的現象;②現場的切斷閥用國產的閥門,閥門的閥套膠體容易脫落;③V107的頂部生成粒狀的尿素或縮二脲。
噴頭噴淋或霧化效果不好,直接造成造粒機出大塊,出料不正常,難以維持生產。主要有以下原因:噴頭內件卡澀后,尿液得不到很好的噴淋、霧化,形成片狀或塊結晶,粘結在某一個或幾個噴頭周圍,進而影響到一組或幾組噴頭,最終導致造粒機不能正常工作;噴頭松動;運行時間長,結晶堵塞;運行中系統有前系統帶入的臟物堵塞噴頭;晶種返回對造粒機第1室噴頭的沖擊;造粒機壁上掉大塊堵塞噴頭。
造粒機流化狀態不好就會出現溝流、死區、短路及騰涌等非正常流動現象,這些將直接影響到造粒機內粒子的成粒,容易形成結塊尿素,影響造粒機的長周期運行。流化空氣風量過高或過低都不能使床層尿素形成正常的流化狀態。風量過高將導致造粒機內晶種被大量吹飛,易形成粉塵,造粒機內壁結疤掉塊堵壓噴頭,同時增加了洗滌回收系統負荷,影響蒸發的尿液濃度,從而形成惡性循環;風量過低則流化狀態差,有可能形成 “死床”。
若造粒機前三室的風量逐漸下降,造粒機局部流化床不能流化或流化效果不好,就會造成流化空氣不能很好地吹動晶種,導致晶種在造粒機的停留時間過長,造粒機出大于10mm的超大顆粒,最終造成系統返料比失調。
造粒機每次運行到后期,都會觀察到流化空氣量下跌的現象,而一旦出現該情況則造粒機出料很難維持正常。分析認為原因為造粒機清洗后烘干不好或為運行一段時間后,粉塵粘結在多孔板上,引起多孔板堵塞。尤其是在7~9月份雨季時節,流化空氣潮濕時更為突出。
在操作中,由于操作方法不當,造成造粒機運行時間短,主要有以下情況:當造粒系統負荷變化時,加負荷送噴頭預熱不充分,減負荷退噴頭時吹掃不徹底;洗滌系統控制不好,造粒機洗滌塔除沫器沖洗水量小,除沫器粉塵積累,引起造粒機真空無法維持;造粒機料位控制不穩,波動大,造成粉塵量大;清理破碎機時導向器沒有切向斗提機,大塊掉入造粒機,堵塞噴頭。
(1)2011年初開始優化前系統工況,適當提高中低壓分解溫度操作。將中壓溫度提至159℃、低壓溫度提至144℃操作,減輕蒸發系統的負荷,提高造粒機進料尿液濃度。經生產實踐證明,提高中低壓分解溫度操作后,蒸發系統真空度在-70kPa,尿液濃度達到95%。
(2)2011年初開始適當降低尿液總管壓力,將尿液總管壓力控制在0.11~0.14MPa操作。2012年3月大修改造在PV41801閥后增加一個目數較大的過濾網。
(3)2011年初聯系機修對破碎機進行全面檢查,然后對間隙進行調整,保證破碎后粒徑在0.9~1.3mm。
(4)2011年初開始定期對造粒機和噴頭進行熱吹,解決了多孔板和噴頭堵塞問題。
(5)2011年初開始優化造粒機清洗操作。在每次清洗造粒機時,必須做噴淋實驗,定期清洗生銹的噴頭轉子,或更換尿液噴頭,以確保清洗后噴頭良好的工作狀況,為下一個運行周期創造條件。
(6)2011年初在造粒機返料口加分料擋板,改變造粒機返料口的流道,由原來一股返料直入床層變為兩股或三股返料直入床層,消除晶種返回對造粒機第1室噴頭的沖擊,確保噴頭工作正常。
(7)2011年初至今造粒機控制在高風量、高料位、中真空操作,第一室流化風量控制在65~69t/h,第二室流化風量控制在58~60t/h,造粒機料位控制在60%(第五、六室料位),現場以第一室晶種下落時剛好到視鏡頂部為準,即100%料位,真空度控制在-40~-70kPa。
(8)2011年初至今尿素含甲醛以靠高線操作,尿素含甲醛大于0.50%,減少粉塵的生成。
經過以上努力,從2011年初至今,造粒機運行周期都保持在30d以上。洗造粒的頻率降低了,這不但大大減輕了操作人員的工作強度,還降低了裝置水、電、蒸汽的消耗,為裝置的節能減排作出了不小的貢獻。