楊文俊
平頂山天安煤業(yè)三礦有限責任公司,河南 平頂山 467000
平頂山天安煤業(yè)三礦有限責任公司始建于1955年10月,1957年12月31日投產(chǎn),設(shè)計生產(chǎn)能力30萬噸,經(jīng)過54年的發(fā)展,隨著采區(qū)的接替和開采的下延,深部礦井的垂青應(yīng)力明顯增大,構(gòu)造應(yīng)力復(fù)雜,地應(yīng)力高,在高地應(yīng)力作用下,開采采動地壓的影響顯現(xiàn)越來明顯。三礦原礦井和十號井由于受到采動壓力的影響后,圍巖變形加劇,圍巖破壞嚴重,使巷道的支架隨圍巖的變形破壞而造成巷道斷面縮小,影響礦井通風、運輸?shù)陌踩?。由于壓力的關(guān)系造成巷道支架失穩(wěn)變形壓壞,使巷修維護周期短,原有生產(chǎn)能力已經(jīng)不能滿足客觀要求,為此,特對三礦原礦井和十號井支護等系統(tǒng)進行優(yōu)化。
三礦下轄兩對礦井:原礦井和十號井。原礦井偽頂為炭質(zhì)泥巖,直接底板為砂質(zhì)泥巖,頂板較平整、穩(wěn)定,堅硬,易隨回柱垮落,老頂初次來壓不明顯,但次后周期來壓明顯,偽頂易隨煤冒落,不易管理,底板松軟易底鼓,屬中等穩(wěn)定性頂?shù)装?。十號井由丁、己、?個采區(qū)組成,直接頂板為L5灰?guī)r,底板為砂質(zhì)泥巖,灰?guī)r頂板較平整,抗壓強度大,不隨回柱垮落,采空區(qū)懸頂時間長,常呈周期性垮落,初次來壓明顯,且較大,應(yīng)屬難冒落堅硬頂板,底板為泥巖時,遇水易變軟,底板為砂質(zhì)泥巖時,穩(wěn)定性較好。
三礦原礦井和十號井巷道原均采用架棚支護,本次優(yōu)化實驗在項目研究的基礎(chǔ)上,于2008年4月1日起開始動工,對原礦井和十號井采取錨桿錨索加注粉煤灰水泥漿錨注聯(lián)合支護,優(yōu)化工作2009年10月30日完工。通過近幾年對該巷道進行現(xiàn)場觀測,巷道支架優(yōu)化取得了良好的支護效果和經(jīng)營效果。
結(jié)合平頂山天安煤業(yè)三礦實際,在原有資源基礎(chǔ)上,充分利用現(xiàn)有條件,對礦井各個支護系統(tǒng)進行優(yōu)化,保證礦井生產(chǎn)采區(qū)的正常接替,盡快解決運輸、通風和提升能力不足的問題。鑒于此,我們對不同巷道支護技術(shù)進行了比較。
原礦井和十號井巷道原均采用架棚支護,原巷支護變形后,采取重新開刷兩幫、臥底后新支設(shè)支架。優(yōu)點:施工速度快,初期投入??;缺點:巷道變形快,維修周期一般為6個月~10個月,反復(fù)巷修總投入大。
在常規(guī)支護下,巷道需23個月維護一次(改棚)、46個月徹底維修一次,從掘進開始邊掘邊修直到回采結(jié)束。錨注支護是對變形后的巷道支護,采取重新開刷兩幫、臥底后采用錨桿錨索配合注水泥粉煤灰漿支護。優(yōu)點:支護時間達到三年以上;缺點:施工工藝復(fù)雜,施工速度慢。
錨注聯(lián)合支護技術(shù)對已掘變形破壞嚴重巷道進行修復(fù)加固,錨注后使巷道圍巖拱頂上的荷載能有效的傳遞到巷幫,由于巷幫支護到位,能把荷載移到底板,由于巷道周圍組合拱厚度的加大,能減少作用在底板上的荷載集中度,有利于減輕巷道底板巖石中的應(yīng)力,減輕巷道底鼓。
通過不同巷道支護技術(shù)之比較,三礦在原礦井和十號井巷道的巷道支護優(yōu)化中,采用錨注聯(lián)合支護技術(shù)是非常符合現(xiàn)場實際的。錨注聯(lián)合支護的注漿采用壁后注漿,漿液將巷道周圍松散、破碎的圍巖凝膠結(jié)成一個整體,提高了巖體的強度,實現(xiàn)利用圍巖本身作為支護結(jié)構(gòu)的一部分,充分發(fā)揮圍巖的自承能力。
三礦在原礦井和十號井巷道的支護中應(yīng)用粉煤灰對圍巖進行了加固,根據(jù)觀測結(jié)果,并對經(jīng)粉煤灰加固后的巷道圍巖進行了實地開挖觀察,巷道的收斂變形情況和巷道圍巖凝結(jié)情況均達到了用純水泥作注漿材料的加固支護效果,巷道維修周期與單純的錨網(wǎng)和架棚相比可延長6倍以上。
錨注工序分為錨桿支護、打設(shè)注漿錨桿、噴漿、注漿。在拱型棚支護地段錨注時,我們將拱形棚腿背面凹槽與巷道底板交接處先封斷,以防止注漿液順凹槽滲入巷道底板,削弱注漿效果。實測錨網(wǎng)支護采用水泥粉煤灰混合注漿巷道變形如下。

本次根據(jù)受損巷道的不同情況,采用不同層次的注漿錨注,保證了修復(fù)后巷道的穩(wěn)定性,使巷道的通風狀況與運輸狀況運行良好。
漿液采用50%的粉煤灰,我們在下料前對水泥、粉煤灰細篩去除雜質(zhì)及硬塊,并按體積比配合好全部裝入攪拌機后進行攪拌。水泥與粉煤灰的比例為1:1,這樣既能減少水泥的投入量,又能讓巷道注漿后達到支護要求,確保巷道注漿后能將頁巖有效的膠結(jié)成整體。注漿按從小到大的方式控制壓力,到終止壓力后應(yīng)等待一段時間,壓力穩(wěn)定后再關(guān)截止閥。
U型鋼支護架棚每米3122元、卡纜、支拉桿、坑木、小板、金屬網(wǎng)等合計15762元;錨注支護錨桿每米663元、錨索、托盤、錨固劑、金屬網(wǎng)、水泥、粉煤灰、注漿管、瑪麗散等合計2428元。
通過以上經(jīng)濟比較分析可知,在同一周期內(nèi)使用錨桿索支護配合注水泥粉煤灰漿比架硼支護費用低得多,錨注支護施工易行,通過漿液控制固化周圍圍巖,控制加固圍巖厚度,因此,可以使巷道獲得足夠的承壓拱厚度及強度來達到支護的要求。總的來講,三礦原礦井和十號井支護的優(yōu)化保證了礦井生產(chǎn)的正常接替,解決了運輸、通風和提升能力不足的問題,為優(yōu)化后礦井生產(chǎn)成本降低,原煤產(chǎn)量提高打下堅實的基礎(chǔ)。
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