李玉璽
(義煤集團耿村煤礦 河南 澠池 472400)
我礦原來主斜井皮帶采用高壓(6000V)直接啟動方式,電動機功率為400kW*3,帶寬為1.2m,長度為1128m,運行速度為2m/s,輸送量為660t/h。隨著生產的需要,原皮帶暴露出許多缺點。運輸量小,不能滿足礦上的生產需要,高壓直接啟動對電網、機械設備和皮帶沖擊很大,影響其使用壽命,增加檢修時間。且有時煤量大會發生皮帶“壓死”,即停機后皮帶會無法啟動的現象。主斜井是我礦原煤運輸的咽喉部位,所有的這一切使主斜井嚴重影響我礦的正常生產,為了改變這種現象,我們經過反復的比較、考察,決定將主斜井皮帶電控系統更換為變頻軟啟動。變頻啟動具有啟動平滑,對電網、設備等沖擊小,而且由于慢速啟動轉矩大,不易造皮帶“壓死”。我們對主斜井進行了改造時。采用低壓變頻技術,把6000V的供電電壓通過隔離降壓變壓器變為660V的低電壓,進入變頻器后來驅動主斜井皮帶的電機。電機功率改為485kW*3,運行速度提高為2.5m/m,輸送量就提高到800t/h。
(1)隔離降壓變壓器
型號為ZTSFGN-2200/6一臺 北京新華都
(2)變頻器
型號為ACS800-04-0610-7三臺 瑞典ABB公司生產
(3)變頻電動機
型號為YP400L-6P三臺 南陽防爆電機廠
(4)控制柜
型號為KTW3-380
控制柜主要由PLC(日本三菱)UPS、直流電源(包括本安電源和開關電源)中間繼電器等組成;PLC和變頻器之間通過現場總線(以太網)數字及模擬輸入輸出口交換數據,來控制變頻器的起停、給定和三臺變頻器之間的功率平衡;同時,控制柜采集皮帶機沿線保護信號和發出開車預告信號,從而實現自動控制和各種保護。控制柜上設皮帶正反轉工作方式選擇開關,在換帶等特殊工作要求時使用(也有自動、檢修和手動三種方式)雙PLC系統,PLC1完成系統主要功能和大部分保護功能,PLC2完成系統監控功能,兩套PLC相互冗余,其中一臺出現故障后,另一臺應能負擔全部控制功能。
(5)操作臺
型號為KTW3-24
操作臺主要有按紐、指示燈、轉換開關和觸摸屏組成;觸摸屏和控制柜中的PLC通過RS-232口進行數據交換,在觸摸屏上就可以修改PLC中的有關參數(如變頻器的上升時間、三臺電動機的功率差異等)及顯示皮帶機的主要參數(如電機電壓、電機電流、皮帶速度、跑偏和拉線傳感器的對位顯示)
(6)高壓開關柜
型號為KYN28

考慮到皮帶機的安全運行,整套皮帶機配有以下各種保護:
(1)跑偏、拉線保護:跑偏開關400米一對,拉線開關每隔100米設置一個。
(2)語言信號系統:皮帶沿線每隔100米設置一臺語言信號裝置,既可以作為啟動預告、故障報警,又可以進行通話聯絡。
(3)縱撕保護:作為皮帶發生縱向撕裂時的保護。
(4)煙霧保護:在機頭集中驅動處設置煙霧傳感器。
(5)煤位保護:在機頭煤倉設高低煤位傳感器。
(6)超溫灑水、防塵灑水、打滑保護、張力下降保護等。
考慮到皮帶機的調試及檢修的需要,我們設置了皮帶的各種工作方式,便于在不同的情況下,可以更好的利用主斜井皮帶。
(1)自動方式
在自動方式下,當司機按下啟動按紐后,按照PLC中預先設置的程序,電控裝置首先打開三臺制動閘,接著給變頻器啟動信號和給定信號,三臺變頻器一臺設置為主機,另兩臺設置為從機,從機跟隨主機,從而達到功率平衡;在變頻器設置的上升時間內電機轉速由低速達到額定速度,從而完成皮帶的軟啟動,停止過程相反皮帶沿線傳感器投入使用。
(2)檢修方式
在檢修方式下,皮帶機處于慢速運行狀態(由變頻器設置的上限頻率決定)檢修方式主要在驗帶時使用;皮帶機的各種保護傳感器(除拉線保護外)投入使用。
(3)手動方式
手動方式主要用于系統初期調試換帶和當控制核心(PLC)發生故障時,通過操作臺上的按紐信號來控制變頻器的啟動和給定;三臺變頻器可以分別起停,皮帶機各種保護傳感器(除拉線保護外)不投入使用。
(1)系統電磁干擾、諧波污染符合國家規定,諧波分量小于5%。
(2)具有故障記憶功能,記憶100次故障信息和最后一次故障信息參數。
(3)系統按照4臺電機拖動方式設計(包括控制柜、操作臺等)程序設計為一臺主機、三臺叢機,主要為后期增加一臺驅動裝置及控制裝置預留PLC通訊接口。
(1)改造
在改造中有許多工作要做,新電機的中心高、底座尺寸及電機和減速器的聯軸節都發生了變化,原電控系統要全部拆除更換為新的電控系統,皮帶沿線要安裝許多保護等。為了縮短改造時的停機時間,我們提前做好電機的底座,并使電機和減速器的中心高一致,加工好新的聯軸節,我們把原電控系統先移至一邊,在不影響開機的情況下,先安裝新電控的變壓器、高壓開關柜、高壓啟動柜、變頻器,利用平時的檢修時間安裝好沿線的保護,并且連接好新電控系統的二次線。當停機改造時,只需安裝新電機底座及聯軸節,并調整其間隙符合標準,連接一次線,移出舊設備。由于準備工作做得好,我們只停機了三天,就改造完主斜井的電控并調試成功。
(2)使用
原主斜井皮帶采用高壓(6000V)直接啟動方式對電網和機械設備的沖擊較大、對皮帶接頭的沖擊也較大,影響其使用壽命。采用變頻啟動后,由于變頻啟動時,皮帶速度可以緩慢上升,啟動平滑,對電網和機械設備的沖擊較小,同時也延長了皮帶接頭的使用壽命,減少了檢修時間,提高了開機率。皮帶機功率及速度提升后,運輸量得到了提高,現在輸送量為800t/h每一小時多出原煤140t,按每天運轉20小時,每年運轉330天計,每年可多出原煤140*20*330=92.4萬噸。在觸摸屏上就可以對PLC的有關參數進行修改,改變了以往的必須用電腦通過專用數據線才能修改參數的不便,修改參數簡單、方便,在設備發生故障時,可以盡快的修復,減少了停機時間,使設備的利用率得到提高。同時在觸摸屏上可以直觀的顯示出電機、風機電機、電磁閘等的開停情況及電機電壓、電流等參數,使皮帶司機能及時掌握皮帶機的運行狀況。