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基于PROFIBUS-DP的變頻控制在冷凝水回收中的應用

2012-06-08 09:58:18王易平
電子設計工程 2012年20期
關鍵詞:變頻器設置

王易平

(西安鐵路職業技術學院 電氣工程系,陜西 西安 710014)

在冷凝水回收時,需將分散于5處水箱(分水箱)中的冷凝水回收至鍋爐補水箱內。由于鍋爐補水流量基本是定值,因此冷凝水的回收既不能因注入流量過大而造成鍋爐補水箱的溢出,也不能由于不及時輸送而造成分水箱積滿溢出。因此所建構的冷凝水回收控制系統,以鍋爐補水箱極限水位為控制目標,根據各分水箱的水位,采用變頻調速控制各分水箱冷凝水泵的轉速,從而控制注入補水箱的流量,實現冷凝水無間斷自動回收。

1 系統組態和相關設置

1.1 系統組態

系統采用安川VSG7變頻器接入以Siemens S7-400PLC(CPU414-2DP)為主站的ROFIBUS-DP網絡,通過PROFIBUS-DP,主站監視各變頻水泵的運行狀態,并可遠程設置和改變其內部參數。

安川變頻器需通過專用的接口卡SI-Pl才能接入Siemens的PROFIBUS-DP網絡,并需相應的配置軟件[1]。SIPl卡可用于安川變頻器的GS、F7和G7等3個系列,用于VSG7系列時,將其插入變頻器的2CN插槽中,并用DP總線電纜和總線連接器與PROFIBUS-DP的主站 (這里為S7-400PLC的CPU 414-2DP)的DP口相連接。

圖1 PROFIBUS-DP網絡系統拓撲結構Fig.1 PROFIBUS-DP network topology structure

冷凝水回收的PROFIBUS-DP網絡系統拓撲結構如圖1所示。在一條專供電氣傳動用的PROFIBUS-DP總線上接入了5臺變頻器,通過對各分水箱水位的監測,構成對分水箱冷凝水泵的閉環控制。以控制起動臺數和調速等方法,動態控制冷凝水的回收流量,保證鍋爐補水箱始終維持在高水位。

使用SI-P1卡需在PLC的編程軟件 (如Siemens的STEP7)中配置一通用源數據描述文件GSD(Version3.1,此文件可在安川公司 (YASGAWA)的網站中下載,文件名為YASKOOCA.gsd)。當在PLC的編程軟件中裝入了SI-Pl卡的配置文件GSD之后,在用STEP7的硬件配置功能配置ProfibuS—DP網絡并組態有關硬件時,即可在系統中識別安川變頻器的SI—Pl卡的配置圖標[2],并可將其作為網絡上的一個從站來組態,然后設置有關參數。本系統中,5臺變頻器的從站地址分別為 1、3、5、7、9。 從站 1的 1/O通信數據符號編輯如圖2所示。

圖2 從站1的I/O通信數據符號編輯Fig.2 Stand 1 from the I/O communication data symbols editor

1.2 使用SI—Pl 卡所需的設置

使用SI—Pl卡,需設置卡(即從站)地址、通信參數(在配置主站,即PLC的CPU時統一設置),并配置變頻器的相關群組參數,以下是各項有關設置。

1)設置卡(即從站)地址

用2個(旋轉)地址開關(分別設置地址的個位和十位)設定變頻器(作為從站)的(硬件)地址[3],該地址應與用STEP7編程軟件配置的該變頻器的 SI—Pl卡在Profibus—DP網上的(軟件)地址一致。

2)設定通信速率

當在Profibus—DP網的主站(PLC的CPU)上設置了通信速率后,網絡上的各SI—Pl卡的通信速率也就自動設置了。通信速率可在9.6 kb/s~12 Mb/s之間,通常設置為1.5 Mb/s。

3)變頻器的相關設置

Bl一01:頻率基準輸入方式設為3(選擇的通信卡)。

Bl一02:運行指令輸入方式設為3(選擇的通信卡)。

F6一01:當通信出錯時的輸入方式設為O(繼續運行)。

F6一02:設置為1。

F6一03:設置為3。

雖然主設置采用了網絡數據通信方式,但變頻器的“非常停止”輸人端(S12)在任何運行指令輸入方式下均有效。

1.3 主站與變頻器之間的數據傳輸

高速I/O數據區的輸入、輸出數據各為16 B(即Byte 0~Byte 15,含擴展數據),其中基本數據的

長度各為為6 B[5]。

1)從PDP Master傳送至VS G7變頻器的主要數據(輸出數據)

字節0和字節1:用于操作指令,當bit0為“1”時正轉,當bit1為 “1” 時反轉,bit2~bit7相當于變頻器的H1-01~Hl-06設置時控制端子3~8的功能;當bit8為“1"時為外部故障,當bit9為“1”時為故障復位,bitA~bitF各位未使用。

字節2和字節3:用于速度指令(速度基準值設置),按字為單位傳送 (含低字節和高字節),速度設置分辨率為1/0.01Hz。

字節4和字節5:用于轉矩基準/限制的設置。

2)從VSG7變頻器傳送至PDP Master的主要數據(輸人數據)

字節0和字節1:用于監視變頻器的狀態,bit0為“1”時為正轉運行,bit1為“1”時為零速度,bit2為“1”時為反轉運行,bit3為“1”時為復位指令接收等。

字節2和字節3:用于速度反饋(速度測量值),按字為單位傳送(含低字節和高字節),速度測量分辨率為l/0.01 Hz。

1.4 應用程序

若用STEP7配置的1號從站的地址為1,其輸入字節的首地址為IB128,輸出字節的首地址

為QB96,則關于PDP主站與變頻器之間數據傳輸的程序如以下所示(包括變頻器及其驅動電動機的

正轉、停止、反轉等方向指令、速度設定值指令和運行狀態及速度反饋值監視)。

上述STEP7的語句表程序也可用梯形圖表達。另外,數據通信的另一種編程方式就是調用功能模

塊:PLC主站通過系統功能SFC14DPRD_DAT)和SFC15(DPWR_DAT)對各從站分別進行數據讀、寫操作[6]。

2 控制過程

冷凝水回送改造實現的目的是:將分散于5處的冷凝水,按照鍋爐補水流量的需要,連續地回送至補水箱,作為鍋爐補水,循環使用。通過對冷凝水的循環利用,降低鍋爐補水制備成本,減少燃煤損耗。

2.1 控制過程

1)總體控制思路 系統運行過程中,以鍋爐補水箱水位(LG)作為主要監控對象,以冷凝水箱水位(LLn)作為反饋信號,當鍋爐補水箱水位低于LG時,將滿足高于或等于LLn的冷凝水泵開啟,向補水箱補水。當鍋爐補水箱水位等于=LG時,保留冷凝水箱中水位較高的輸水泵繼續供水,以保證冷凝水箱不溢水,此部分冷凝水儲存在補水箱的LG~LGmax(補水箱極限水位)的容積內,以保證補水箱中的存水量滿足鍋爐補水要求。

2)冷凝水位到達下限時冷凝水泵停機 冷凝水箱設最低水位LLmin,當水位達到此水位時,冷凝水泵停機。

3)冷凝水回送過程控制 實時監控各冷凝水箱的水位,按照“高開低關”的原則,結合補水箱水位,動態控制各冷凝水泵的工作狀態,從而控制供水量,以保證補水箱不缺水、各冷凝水箱不溢出。

2.2 遠程監控

采用通信接口卡SI-P1將安川VS G7變頻器連接在開放式現場網絡PROFIBUS-DP上后,可通過PROFIBUS-DP主站控制變頻器的運行/停止,監視運行狀態,改變/查看變頻器的參數設定。

主站與與從站之間同步控制信號交換的流程如圖3所示。系統具有可擴展性,為今后換熱站運行參數遠程監控、數據采集提供了平臺。運行參數包括:電量、電流、電壓、壓力、溫度、流量以及水泵及閥門的運行狀態等。

3 結束語

圖3 主站與接口卡信號交換流程圖Fig.3 Master station and interface card signal exchange flow chart

PROFIBUS是一種開放而獨立的總線標準,在機械制造、工業過程控制、智能建筑中充當通信網絡。其中PROFIBUSDP主要用于現場級的高速數據傳輸、完成自動控制系統(如PLC、PC等)通過高速串行總線與分散的現場設備(I/O、驅動器、閥門等)之間的通信任務。

[1]龔仲華.變頻器從原理到完全應用—三菱、安川[M].北京:人民郵電出版社,2009.

[2]吳中智,吳加林.變頻器應用手冊[M].北京:機械工業出版社,1995.

[3]羅紅福.自動化技術實例解析叢書 PROFIBUS-DP現場總線工程應用實例解析[M].北京:中國電力出版社,2008.

[4]石秋潔.變頻器應用基礎[M].北京:機械工業出版社,2002.

[5]朱有輝.基于網絡總線的電解多功能天車電氣控制系統設計與應用[J].有色設備,2009(3):23-27.ZHU You-hui.Based on thenetwork buselectrolysis multifunctional crane electric control system design and application[J].Color Equipment,2009(3):23-27.

[6]侯斐,孫殿家.現場總線PROFIBUS-DP在變頻/逆變器技術改造中的應用[J].遼寧科技學院學報,2008,10(3):11-12.HOU Fei,SUN Dian-jia.PROFIBUS-DP bus in inverter/inverter technology application[J].JournalofLiaoning Institute of Science and Technology,2008,10(3):11-12.

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