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循環(huán)流化床鍋爐給煤方式的研究

2012-08-28 06:29:48楊大勇
科技傳播 2012年14期

楊大勇

錦州節(jié)能熱電股份有限公司,遼寧錦州 121001

1 概述

錦州節(jié)能熱電股份有限公司有5臺北鍋產(chǎn)的75t/h循環(huán)流化床鍋爐,原設(shè)計(jì)的給煤方式為刮板輸送,煤倉布置在爐前,有兩個(gè)煤倉,一個(gè)煤倉下有一條15.6m的長刮板,把煤從爐側(cè)送到爐后5.6m的短刮板上,煤再經(jīng)過短刮板進(jìn)入到爐后的下煤管,與旋風(fēng)分離器下來的回送灰一起進(jìn)到爐膛,見圖1所示。經(jīng)過多年運(yùn)行,我們發(fā)現(xiàn)這種給煤方式存在許多問題。

圖1 改造前給煤平面系統(tǒng)圖

2 存在問題

1)落煤口處返灰嚴(yán)重。 一是在短刮板進(jìn)入下煤管處,由于從短刮板落下來的煤和回送灰進(jìn)到爐膛的過程是開放的,回送灰是通過返料器用二次風(fēng)吹到下煤管的,在下煤管里有一定壓力,因此,一部分回送灰和細(xì)煤粉就從下煤口冒出來;二是長刮板到短刮板的落料口處,也存在揚(yáng)塵現(xiàn)象,對鍋爐廠房里的環(huán)境造成嚴(yán)重影響,時(shí)常造成附近給煤系統(tǒng)的轉(zhuǎn)動機(jī)械軸承損壞,鍋爐被迫減負(fù)荷,同時(shí)也影響到鍋爐零米的送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī),造成軸承損壞,致使鍋爐被迫停爐;2)刮板輸煤存在的問題,一是磨損嚴(yán)重,從錦州節(jié)能熱電股份有限公司的運(yùn)行情況來看,刮板一年至少要更換一次,通常一年更換兩次,維護(hù)費(fèi)用大;二是運(yùn)行過程中故障較多,特別是在煤濕的時(shí)候,堵煤嚴(yán)重,一到夏季,就需要運(yùn)行人員長時(shí)間在現(xiàn)場清埋堵煤的情況,影響到鍋爐的正常運(yùn)行,給公司的生產(chǎn)運(yùn)行帶來嚴(yán)重困難。

3 問題研究

1)對落煤口返灰的研究。一種方法是采用封閉的辦法,把刮板槽上加蓋,落煤口用鋼板圍嚴(yán),防止粉塵飛出來,這種方法在煤干的時(shí)候效果較好,起到了防塵的作用,但是,在煤濕的時(shí)候,煤有時(shí)堵在落煤口位置,處理堵煤困難大,時(shí)間長,對鍋爐負(fù)荷的影響較大;另一種方法是提高爐膛負(fù)壓,把爐膛負(fù)壓從100Pa提到400Pa時(shí),下煤口處的返灰明顯減少,但引風(fēng)機(jī)電流增加4A,每小時(shí)多耗電12度,五臺爐全年運(yùn)行3萬小時(shí),增加耗電量36萬度。同時(shí),由于風(fēng)量的增加,對鍋爐受熱面的磨損更加嚴(yán)重;2)對刮板磨損問題的研究。刮板的磨損主要是刮板本身的磨損和底板的磨損,刮板本身的磨損采用埋刮板的形式后磨損有所改善;底板的磨損采用加鑄石板的方法,但多次出現(xiàn)鑄石板脫落造成斷煤故障;3)改變給煤方式。從以上的研究和試驗(yàn)分析,必須從系統(tǒng)上對給煤方式進(jìn)行改造,才能徹底解決問題,總體上思路是把返送灰與下煤分開,返送灰和給煤系統(tǒng)分別封閉獨(dú)立進(jìn)行;縮短輸送距離;使用故障率少的設(shè)備。見圖2所示。

圖2 改造后給煤平面系統(tǒng)圖

4 改造過程

1)改造方案的提出。根據(jù)多年的工作經(jīng)驗(yàn),我提出的改造方案是:(1)把爐后給煤改為爐前給煤,不僅能夠縮短輸送距離,而且一套輸送機(jī)就能完成,可以使設(shè)備的故障率降到最低;(2)采用2個(gè)入煤口進(jìn)煤,由于現(xiàn)有的空間限制,在輸送機(jī)下安裝給料閥后距離入爐口只有不到2.5m,再分支則上煤管的角度不夠,容易堵煤;(3)在落煤管上安裝旋轉(zhuǎn)給料閥,給料閥起到密封作用,防止?fàn)t膛里的熱煙氣上返,既能防塵,也起到保護(hù)皮帶不被熱煙氣點(diǎn)燃;(4)采用皮帶輸送機(jī),能夠克服刮板機(jī)磨損大、易堵煤、耗電量大的問題;(5)加裝皮帶稱取代原有的沖板流量計(jì),提高了計(jì)量精度,為鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、合理燃燒調(diào)整提供依據(jù);(6)采用變頻調(diào)速控制系統(tǒng),通過變頻調(diào)整皮帶機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)來調(diào)節(jié)給煤量的大小,代替原來的振動式給料機(jī),能夠精確、平穩(wěn)控制給煤量,同時(shí)能夠提高給煤的可靠性,保證鍋爐安全運(yùn)行。

2)改造方案的論證:改造方案提出后得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的充分重視,但方案是否可行,還要征得相關(guān)部門的認(rèn)可,重點(diǎn)是爐前給煤口是否能開?由原來的4個(gè)給煤口改為2個(gè),對鍋爐燃燒的影響?因此,我們征求了有鍋爐設(shè)計(jì)能力的鍋爐廠家的意見,鍋爐廠經(jīng)過分析研究,認(rèn)可了我們的改造方案。錦州節(jié)能熱電股份有限公司又組織了相關(guān)專業(yè)課的技術(shù)人員進(jìn)行方案論證,從鍋爐的整體安全性、設(shè)備的保證方面、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的角度進(jìn)行分析,特別是下煤口由后墻改為前墻、由四個(gè)改為二個(gè)對鍋爐的燃燒造成影響、鍋爐帶負(fù)荷的能力及鍋爐效率是否有影響的題進(jìn)行了研究,在論證可行的情況下,公司決定用一臺爐進(jìn)行試驗(yàn)。

3)改造方案的設(shè)計(jì)及設(shè)備選型。

(1)工藝方案

(2)設(shè)備選型

插板門:方形手動插板門、規(guī)格300mm×300mm

皮帶輸送機(jī):進(jìn)出料口距離9.2m、皮帶寬度500mm,要求帶裙邊

旋轉(zhuǎn)給料閥:出入口尺寸¢300mm×300mm、6葉

下煤管:¢273×10

皮帶稱:量程0t/h~20t/h 4)改造方案的實(shí)施:首先在爐前做一鋼平臺,由于爐前沒有支撐,只能利用爐兩側(cè)的柱子作為平臺的主要支撐點(diǎn),仔細(xì)核算平臺鋼梁的荷載,以保證安全穩(wěn)定。(見圖3所示)其次在安裝過程中要注意下煤管的角度,角度大下煤速度慢,可能造成堵管;角度小,進(jìn)入爐膛后撒播的距離近,可能是會出現(xiàn)爐膛內(nèi)溫度分布不勻,對鍋爐的燃燒造成嚴(yán)重影響,同時(shí),下煤速度太快對下煤管沖刷大,影響下煤管的使用壽命,根據(jù)相關(guān)理論,下煤管的合理角度確定在45° ~60°。

圖3 在爐前新增加的鋼平臺

5 改造前后運(yùn)行數(shù)據(jù)分析

床 溫 濃相區(qū) 稀相區(qū) 爐膛出口爐前 爐后 爐前 爐后 爐前 爐后 左 右改造前 890 892 930 927 916 915 880 882

表1 各部溫度情況統(tǒng)計(jì)表

表2 鍋爐效率計(jì)算表(1個(gè)月)

通過各部溫度數(shù)據(jù)可以看出,改造前后鍋爐的床溫、濃相區(qū)溫度、稀相區(qū)溫度、爐膛出口溫度變化都在5℃以內(nèi),各部的溫差沒有明顯變化,說明下煤口前后位置的改變對鍋爐的燃燒沒有太大影響,各部位的熱負(fù)荷基本保持不變。

通過效率計(jì)算可以看出,改造前后鍋爐效率幾乎沒有變化,變化率小于10%,這一點(diǎn)小的差異,可能是測量設(shè)備允許誤差,或是煤質(zhì)等條件變化的結(jié)果。

6 改造后的效果

1)解決了下煤口返灰問題,改造后回送灰從爐后進(jìn)人爐膛,是獨(dú)立封閉的系統(tǒng),不會出現(xiàn)漏灰問題,給煤從爐前經(jīng)給料閥進(jìn)入爐膛,爐膛里的煤灰也返不上來,鍋爐的生產(chǎn)環(huán)境得到根本改變,由此產(chǎn)生的間接效益是巨大的;2)減少了給煤系統(tǒng)的檢修維護(hù)工作量,皮帶輸送比刮板輸送的故障率大大降低,特別是在大負(fù)荷和煤濕的情況下,刮板經(jīng)常出現(xiàn)故障,運(yùn)行維護(hù)和檢修處理的工作量都很大,改成皮帶輸送后從運(yùn)行一年的情況統(tǒng)計(jì)維護(hù)工作很少,降低了運(yùn)行和檢修工人的勞動強(qiáng)度,同時(shí)也節(jié)省了維護(hù)費(fèi)用。

7 結(jié)論

到2006年錦州節(jié)能熱電股份有限公司對五臺爐全部進(jìn)行了給煤改造,事實(shí)證明改造是成功的,達(dá)到了預(yù)期的目的,解決了下煤口冒灰和刮板故障多的問題,鍋爐廠房內(nèi)的環(huán)境有了明顯改變,給煤設(shè)備的故障率大大降低,鍋爐能夠達(dá)到長期安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,為公司經(jīng)濟(jì)效益的提高做出貢獻(xiàn),同時(shí)也為相同爐型的改造起到借鑒作用。

[1]東北電業(yè)管理局編.火力發(fā)電實(shí)用技術(shù)手冊.遼寧科學(xué)技術(shù)出版社.

[2]BG-75/5.29-M1循環(huán)流化床鍋爐熱力計(jì)算書.

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