陰建生,劉玉卜,陳 剛
(1.河北華電石家莊熱電有限公司,石家莊 050041;2.東方鍋爐集團股份有限公司,成都 611731)
近年來,隨著全國大范圍的煤炭整合,煤炭受產業集中度提高和運輸能力制約等因素影響,國內煤價持續高位運行,煤炭供應緊張,符合設計煤種的原煤價格不斷上漲,電力企業面臨前所未有的生產經營困難。目前煤炭市場難以滿足鍋爐原設計煤種,煤質變差使鍋爐出力長期達不到設計標準,已嚴重影響到企業的安全生產和經濟效益,成為電力企業生產經營管理的薄弱環節。因此,降低企業生產成本,提高企業競爭力,燃用低發熱量、高灰分煤種勢在必行。河北華電石家莊熱電有限公司(簡稱“石家莊熱電廠”)針對DG 410/9.81-9型CFB鍋爐燃燒煤種適應性差,長期出力不達標問題,對CFB鍋爐進行了爐膛改造,使鍋爐恢復了額定出力,取得了較好的經濟效益和社會效益。
石家莊熱電廠八期技改工程,共安裝了4臺DG 410/9.81-9型 CFB鍋爐(21~24號爐)和2臺200MW雙抽凝汽式汽輪發電機組(21、22號機組)。2臺鍋爐1臺機組為1個單元(23、24號鍋爐與22號機組為第1單元,21、22號鍋爐和21號機組為第2單元),分別于2003年7月31日和12月1日正式移交試生產。
鍋爐原設計煤種的低位發熱量為24 200kJ/kg、灰分為23.1%。近幾年鍋爐實際燃煤偏離設計及校核煤質(熱值降低、灰分增大),由于煤種的變化,造成鍋爐設備出力不足、效率降低。2009年全年平均負荷為290t/h左右,最大負荷為310t/h,鍋爐效率只能達到86%左右,經濟效益較差。由于鍋爐出力不足,整個采暖期被迫采取壓電保熱、停機供熱等極不經濟的運行方式,但仍不能滿足市場供熱需求。
采用循環流化床燃燒技術設計的鍋爐種類較多、煤種適應性較廣,但對給定的1臺循環流化床鍋爐,并不能燃用所有煤種。當燃料發熱量、灰分等改變時,床內熱平衡的改變將直接影響床溫、負荷等參數變化。
隨著煤炭市場的波動,CFB鍋爐面臨著出力不足的難題。鍋爐燃煤熱值降低、灰分增大時,為恢復鍋爐出力,必須增加爐膛的輻射吸熱量,是首先需要解決的關鍵性問題。解決了這個問題,才可以防止鍋爐大負荷時出現床溫高及各處煙溫高的現象,保證鍋爐各受熱面安全,并降低排煙熱損失,提高鍋爐運行的經濟性。
由于CFB鍋爐特有的燃燒機理,在由爐膛、分離器和回料器組成的主回路中存在大量高溫、高濃度的物料粒子,對受熱面不斷進行沖刷,因此帶來的鍋爐受熱面磨損問題,已成為循環流化床鍋爐普遍存在的難題。
恢復出力改造,應該從性能上改善主循環回路(尤其是爐膛)的運行環境,解決CFB鍋爐的磨損問題。由于目前鍋爐燃用煤質較差,灰量和煙氣量都較大,造成爐膛上部煙氣速度較高,爐膛磨損嚴重。流化風速是循環流化床運行的控制變量之一,為使快速流化床過程獲得最佳效益,流化床需在一定的速度和循環灰流量范圍內運行。
物料對管壁的磨損與其速度、濃度及粒度的關系為:E∝W3D2U(式中:E為磨損速度;W為灰粒速度;D為物料粒度;U為灰粒濃度)。物料對管壁的磨損速率與物料流化速度的三次方成正比,與物料濃度二次方成正比,與貼壁流物料濃度成正比。影響磨損的諸因素中最重要的是灰粒速度(即煙氣速度),其次是灰粒濃度,其余因素只要合理考慮,對磨損的影響較小。為降低磨損,必須使灰粒速度和灰粒濃度在合理的設計范圍。
鍋爐改造確定設計煤的低位發熱量為17 320 kJ/kg、灰分為39.59%。煤質變差、發熱量降低、灰分增大,則單位質量燃料在主循環回路中的有效放熱量會較小。采用適當擴大爐膛和增加水冷屏受熱面,來實現增加爐膛輻射受熱面的目的,提高主循環回路吸熱量。
為使流化床快速流化過程獲得最佳效益,流化床需在一定的速度和循環灰流量范圍內運行,選取合理的爐膛截面適當擴大爐膛寬度,將爐膛上部軸向煙氣速度控制在5m/s左右,控制合理的流化速度,適當降低爐膛煙速,減小受熱面磨損,延緩水冷壁磨損速度。
3.1.1 擴大爐膛寬度
原設計鍋爐爐膛截面尺寸為6 705.6mm(深度)×13 716mm(寬度)。
本次研究數據采用統計軟件SPP19.0進行處理,其中計量資料以(±s)表示,采用t校驗,計數資料采用χ2校驗,以%表示,P<0.05表示差異具有顯著性。
改造后爐膛深度尺寸不變(6 705.6mm),在爐膛寬度方向兩側各增加4根管(寬度尺寸增加609.6 mm)。水冷壁增加面積:47m2,約占4%。改造后爐膛截面尺寸為6 705.6mm(深度)×14 325.6mm(寬度)。
擴大爐膛主要涉及的鍋爐設備包括:加寬布風板、加寬前后墻水冷壁、延長前后墻水冷壁上下集箱、兩側墻水冷壁集箱位置外移、原有前后墻剛性梁加長并加高、兩側墻平臺樓梯局部修改。
3.1.2 增加水冷屏寬度
原設計鍋爐水冷屏為3片,原寬度尺寸為1 981.2mm。原水冷屏尺寸見圖1。

圖1 原水冷屏尺寸
改造后增加水冷屏寬度,即保持水冷屏為3片,在原水冷屏寬度方向上增加10根管子,寬度尺寸增加762mm。水冷屏增加面積59m2,約占40%。改造后水冷屏尺寸見圖2。

圖2 改造后水冷屏尺寸
增加水冷屏寬度主要涉及的鍋爐設備包括:水冷屏、水冷屏分配集箱、水冷屏固定、分散下降管。
經水循環計算,水冷屏加寬后循環回路的自補償能力沒有喪失,滿足各管子冷卻條件,水循環安全可靠。
3.2.1 增加蒸發受熱面
爐膛加寬后,不僅增加爐膛水冷壁的換熱面積,還通過加寬原有爐內水冷屏,可以有效增加爐內蒸發受熱面,使提高鍋爐出力得到保證。經過水循環計算,增加水冷壁及水冷屏后,鍋爐水循環安全可靠,不需要另外增加汽水引入和引出管,避免了在汽包上現場增加大直徑開孔的難題。
3.2.2 降低流化速度
按照物料對管壁的磨損速度與其流度、濃度及粒度的關系E∝W3D2U,磨損速度將下降20%。從國內已投運CFB鍋爐的運行經驗看,在爐內防磨措施具備的情況下,爐內流化速度在5m/s及以下的,其爐內磨損較小,當達到5.4m/s及以上,爐膛的磨損速度非常快,并經常出現爆管停爐。今后更嚴格的環保要求,鍋爐石灰石投入量繼續增大,將進一步增加鍋爐的煙氣量,擴大爐膛尺寸,爐內流化速度可控制在5m/s及以下,磨損問題會得到緩解。
3.2.3 降低截面瞬時灰濃度
爐膛截面擴大后,隨著爐內煙氣流速的降低,單位截面的瞬時灰濃度有所降低,進一步降低了磨損速度。實際燃煤灰量的增加、脫硫指標需求的石灰石量增加,都在恢復出力后使爐內保持較高的灰濃度,擴大爐膛將降低單位時間內的截面灰濃度,利于防止爐內受熱面磨損。
3.2.4 增強煤種適應性
鍋爐投運初期,在燃煤熱值接近原設計煤種時鍋爐出力是能夠達到410t/h的。隨著燃煤熱值降低、灰分或水分明顯增加,鍋爐逐漸凸顯帶負荷困難、爐內受熱面磨損速度加劇、爆管頻繁的問題,極大地影響了鍋爐的安全穩定運行。雖然采取了增加防磨梁、防磨噴涂等防磨措施,起到了一定的防磨效果,但由煤質特性和爐膛截面尺寸以及旋風分離器決定的煙氣流速、灰濃度、灰粒徑無法改變,而這些卻是影響爐膛受熱面磨損速度的直接因素。
近年來,鍋爐實際燃煤的發熱量基本在14 000~21 000kJ/kg。有時低發熱量的煤來煤時間還比較長,特別是在冬季供暖期間,鍋爐需要帶滿負荷運行才能滿足外界熱負荷,燃用發熱量較低、灰分較大的煤,要避免鍋爐磨損爆管就非常困難,缺乏進一步降低磨損的有利手段。增大爐膛截面后,在燃用低發熱量煤時,煙氣流速明顯降低,截面灰濃度得到一定削減,可以使磨損速度明顯降低,對提高或恢復鍋爐蒸發量非常有利。即使在燃用煤質偏好時,鍋爐也能通過增加灰濃度來提高燃盡率,減少燃煤損耗。因此,爐膛擴大后鍋爐的煤種適應性明顯增強。
改造后的鍋爐爐膛增大,爐膛計算流化速度由5.4m/s降低到5m/s,緩解了灰顆粒對水冷壁以及水冷屏的磨損,提高了鍋爐安全運行的水平。22號鍋爐改造后,從2010年11月正式投入運行到2011年3月供熱結束才按計劃停爐檢修,鍋爐長期滿負荷運行,運行情況良好,沒有出現爐膛磨損爆管,運行可靠性顯著提高,連續滿負荷運行性能在同類型鍋爐中最高。
鍋爐改造前最大負荷只能在310t/h運行,改造后,鍋爐出力能長期穩定在410t/h,鍋爐最大負荷曾達到415t/h,與改造前相比增加鍋爐負荷100 t/h,鍋爐帶負荷能力達到或超過額定出力。鍋爐滿出力運行后,供熱期不需要采取壓電保熱的不經濟運行方式,提高了公司的盈利水平。
改造后鍋爐運行經濟性好,各項指標水平優于同類型、同煤質的鍋爐。鍋爐改造前飛灰可燃物為13.9%,改造后為10.3%;改造前熱效率86.44%,改造后鍋爐平均熱效率為89.07%,修正到改造前試驗煤質平均熱效率為89.85%,比修正前提高熱效率3.41%。
鍋爐煤種適應性更寬,改造后燃燒熱值17 320 kJ/kg的煤就能滿足出力,而改造之前鍋爐需燃用21 000kJ/kg以上的燃煤,改造后燃料成本降低1 700萬元/年。
鍋爐改造后加寬了爐膛和爐內水冷屏的寬度,有效增加爐膛水冷壁換熱面積、增加爐內蒸發受熱面,共增加爐膛輻射受熱面106m2,使鍋爐恢復出力得到保證。控制爐內流化速度由5.4m/s降低到5m/s左右,有效減輕了受熱面磨損,果已被東方鍋爐用作設計規范。鍋爐改造后各項指標參數合格,實現了預期目標,取得了較好的經濟效益和社會效益,對同類鍋爐出力不足問題的解決具有參考價值。