李士峰
(大唐河北發電有限公司馬頭熱電分公司,河北 邯鄲 056044)
某發電公司2臺300MW汽輪發電機組為DG1025/17.4-Ⅱ12型,亞臨界參數、四角切圓燃燒、自然循環、一次中間再熱、單爐膛平衡通風、固態排渣、半露天布置、全鋼構架的∏型汽包鍋爐。在機組投運后,由于能源漲價、市場煤炭供應緊張等因素,其發熱量、灰分等與原設計煤種、校核煤種相差較大,現燃用煤種與設計、校核煤種對比見表1。在燃用現煤種時,經常出現無法滿負荷運行、爐膛結焦等事件,每天必須進行2次吹灰,方可保證爐膛無較大結焦,保證設備安全穩定運行。鍋爐吹灰器汽源取自后屏進口聯箱,在經過氣動調節閥后將17~18.2 MPa的高壓蒸汽調節成為2~2.8MPa的低壓蒸汽,不但造成高品質的蒸汽浪費,而且調節閥前后壓差大,易對閥門造成損壞。

表1 現燃用煤種與設計、校核煤種對比
鍋爐吹灰器汽源取自后屏過熱器進口集箱,壓力18.2MPa,溫度441℃。改造前吹灰汽源系統如圖1所示。

圖1 改造前吹灰汽源系統
經分析研究,對吹灰器汽源進行改造,從再熱器進口取一路吹灰汽源,加裝手動截止閥、電動截止閥、氣動調壓閥、逆止閥各1個,氣動調壓閥控制信號取自原壓力變送器、原控制柜。原取自后屏進口聯箱的汽源做為新加系統的備用汽源。改造后吹灰汽源系統如圖2所示。

圖2 改造后吹灰汽源系統
每臺鍋爐裝有50臺IK-525型長伸縮式吹灰器、45臺IR-3Z型短桿吹灰器和2臺IK-AH空氣預熱器吹灰器,鍋爐各吹灰器壓力需求如表2所示。吹灰器前最低壓力不得低于1.57MPa,過熱蒸汽溫度一般不低于100℃。改造前實際運行期間壓力為1.8~2.8MPa。

表2 鍋爐各吹灰器壓力需求表
鍋爐在180~300MW負荷時,再熱器進口壓力為2.0~3.4MPa,運行規程要求在180MW 負荷以下不進行吹灰,所以壓力滿足吹灰器所需壓力要求。再熱器進口壓力為320~330℃,水蒸汽的節流過程實際上是一個不可逆的絕熱過程,可認為經過壓力調節后溫度不發生改變;經查焓熵圖,在吹灰器工作壓力為2.0~2.8MPa時,所對應的飽和溫度為212~230℃,過熱度能夠滿足吹灰要求。由此可知,改造汽源后的壓力、溫度、過熱度等參數能夠達到吹灰系統的要求。
吹灰過程中最大用汽量為預熱器吹灰器,單臺每分鐘耗汽量為84kg,2臺同時吹灰時每分鐘耗汽量為168kg,再熱器在BRL工況下每小時流量779.3t,折合每分鐘12 988kg,最大吹灰時用汽量占其流量的1.29%,對汽輪機中低壓缸作功、再熱器冷卻等影響很小,可忽略不計。
鍋爐吹灰方式為每天吹灰2次,為保證空氣預熱器不堵塞,每個完整的吹灰流程空氣預熱器都要吹2次灰,吹灰順序為空氣預熱器-爐膛-水平煙道高溫受熱面-尾部煙道低溫受熱面-空氣預熱器。
吹灰器汽源改造后滿足吹灰器使用要求,根據表3和實際吹灰次數計算可知,每天用蒸汽量為40 080kg,改造后每天可減少使用一次蒸汽約40 t,等量的蒸汽從高壓缸作功后再進行吹灰使用,節約了高品質蒸汽。

表3 吹灰器蒸汽耗量表
對吹灰器汽源進行改造后,調節閥設備維護費用大大減少。原調節閥前后蒸汽壓差幅度達15~16MPa,對調節閥閥籠、閥芯造成嚴重汽蝕、沖刷,使用低再汽源時,壓力不到后屏汽源壓力的20%。由于吹灰過程中需要不斷投停吹灰器,調節閥動作頻繁,鍋爐吹灰時調節閥的動作幅度達2~3次/min,對調節閥閥籠、閥芯造成損耗,平均1年左右就要更換一次閥籠、閥芯,改造后每年可節約修理費用約3萬元。
在保證系統吹灰滿足要求的前提下,對吹灰器汽源進行改造,使用再熱蒸汽系統汽源代替后屏汽源,既節約了高品質的蒸汽,又節約了吹灰系統設備維護費用,提高了機組運行的經濟性,為同類機組提供了借鑒。