侯 銳
(大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司,河北 邯鄲 056044)
某發(fā)電廠10號機(jī)組為 C300/220-16.7/0.35/537/537型亞臨界、一次中間再熱、雙缸雙排汽抽汽凝汽式汽輪機(jī),汽輪發(fā)電機(jī)組軸系由4個轉(zhuǎn)子構(gòu)成,即1個高中壓轉(zhuǎn)子、1個低壓轉(zhuǎn)子、1個發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、1個滑環(huán)軸轉(zhuǎn)子。機(jī)組共7個軸瓦,其中1、2號軸瓦為可傾瓦,支撐高中壓轉(zhuǎn)子;3、4號軸瓦為橢圓瓦,支撐低壓轉(zhuǎn)子;5、6號軸瓦為橢圓瓦,支撐發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子;7號軸瓦為圓筒瓦,是滑環(huán)軸尾部的小瓦。各轉(zhuǎn)子之間均采用剛性聯(lián)軸器聯(lián)接。
2010年5月1日,該機(jī)組首次啟動,汽輪機(jī)沖車過臨界時,2號軸瓦振動幅度不大,2X方向振動幅度35μm,見圖1。隨著啟停次數(shù)的增加,在機(jī)組升速和降速過臨界時,2號軸瓦振動幅度逐步增大,而且降速過臨界時振動幅度較升速過臨界時振動幅度稍大,其中以2X方向的振動最為突出。2010年11月8日機(jī)組升速過臨界(轉(zhuǎn)速1 501r/min)時,2X方向振動幅度增大至247μm,見圖2,停機(jī)降速過臨界時振動幅度257μm,比升速振動大;2011年1月12日,機(jī)組啟動過臨界(轉(zhuǎn)速1 520r/min)時,2X方向的振動幅度增大至282μm,見圖3。

圖1 2010年5月1日升速時2號軸瓦2X方向振動Bode圖

圖2 2010年11月8日升速時2號軸瓦2X方向振動Bode圖

圖3 2011年1月12日升速時2號軸瓦2X方向振動Bode圖
該機(jī)組過臨界時,2號軸瓦的振動特征為:一次比一次大,降速比升速大,熱態(tài)比冷態(tài)大。對比2011年1月機(jī)組啟動后運(yùn)行情況,在機(jī)組額定轉(zhuǎn)速(3 000r/min)時,2號軸瓦振動幅度較投產(chǎn)時也明顯增大。
通過分析機(jī)組過臨界時2號軸瓦振動Bode圖,發(fā)現(xiàn)引起機(jī)組過臨界時振動幅度增加的主振頻率為基頻,此外,機(jī)組運(yùn)行一段時間后,在額定轉(zhuǎn)速(3 000r/min)時,1、2號軸瓦振動幅度有所增大,基頻相位有一定變化,而且振動由原來的反向變成了同向。同時,從2010年5月到2011年1月,2X方向基頻振動幅度由25μm變?yōu)?80μm,基頻相位由311°變?yōu)?69°;1X方向基頻相位由250°變?yōu)?73°。
以上振動特征說明,高中壓轉(zhuǎn)子發(fā)生了彎曲。可能引起高中壓轉(zhuǎn)子彎曲的原因有:嚴(yán)重動靜碰摩;汽缸進(jìn)水;轉(zhuǎn)子存在大的殘余內(nèi)應(yīng)力。機(jī)組在正常運(yùn)行過程中,當(dāng)存在較大殘余內(nèi)應(yīng)力的轉(zhuǎn)子高溫軸段(尤其是熱應(yīng)力系數(shù)變化強(qiáng)烈的400℃左右的軸段)突然遭遇大量冷卻介質(zhì)等異常情況導(dǎo)致停機(jī)時,由于初始溫度高、溫降梯度大及機(jī)組轉(zhuǎn)速大幅降低等原因,轉(zhuǎn)子內(nèi)部殘余應(yīng)力的各相異性迅速顯現(xiàn),此時,即使異常外力不超標(biāo),但較大的內(nèi)、外應(yīng)力矢量相互替加,也會在敏感軸段的某些方向形成很大的應(yīng)力躍變,當(dāng)應(yīng)力躍變的幅度達(dá)到或超過材料在該溫度下的屈服極限時,就會形成局部塑性變形,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子發(fā)生永久性彎曲[1]。
通過追憶DCS曲線,以及每次啟動時機(jī)組的膨脹、脹差、上下缸溫差等參數(shù)均在合格范圍內(nèi),而且嚴(yán)重動靜碰摩和汽缸進(jìn)水,不會造成機(jī)組振動一次比一次大,因此可初步確定轉(zhuǎn)子存在較大的殘余內(nèi)應(yīng)力。
由轉(zhuǎn)子存在較大殘余內(nèi)應(yīng)力引起振動的典型特征為[1]:機(jī)組首次啟動時振動幅度不大,但隨著機(jī)組啟停次數(shù)的增加,盡管每次啟停過程中機(jī)組的蒸汽參數(shù)、上下缸溫差、膨脹及脹差等參數(shù)均正常,機(jī)組過臨界振動幅度也會逐漸增大,即一次比一次大;機(jī)組過臨界時,振動幅度增大,而且在機(jī)組額定轉(zhuǎn)速,振動幅度也有所增大,但增大幅度明顯小于過臨界時振動幅度的增大量;在任一轉(zhuǎn)速下,當(dāng)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定時,振動幅值及相位基本穩(wěn)定;振動主振頻率為基頻,其它頻率成分的振動分量均較小;機(jī)組降速過臨界時振動幅度較升速過臨界時振動幅度大,熱態(tài)較冷態(tài)大,但振動曲線形式基本相同。
通過前述現(xiàn)象可知該機(jī)組的振動特征與上述特征相符,所以可以確定引起該機(jī)組高中壓轉(zhuǎn)子振動增大的原因是高中壓轉(zhuǎn)子存在較大的殘余內(nèi)應(yīng)力。
根據(jù)轉(zhuǎn)子彎曲程度的不同,處理此類故障常用的方法有3種[1]:轉(zhuǎn)子返廠處理;對轉(zhuǎn)子進(jìn)行現(xiàn)場直軸處理;對彎曲變形小于50μm的轉(zhuǎn)子,僅在機(jī)組檢修啟動時直接進(jìn)行高速動平衡來處理振動問題。根據(jù)對轉(zhuǎn)子彎曲原因的分析可知,第1種處理方式比較完善;第2種處理方式存在彎曲回彈的隱患;采用第3種處理方式時,若轉(zhuǎn)子內(nèi)應(yīng)力未得到徹底釋放,則在機(jī)組非正常啟、停機(jī)過程中,應(yīng)防止內(nèi)應(yīng)力發(fā)生突變,加重轉(zhuǎn)子的彎曲變形。
為了處理2號軸瓦過臨界時振動幅度超標(biāo)的問題,于2010年9月對該機(jī)組進(jìn)行了大修,揭開高中壓缸進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)中壓第4級、第5級動葉葉頂汽封有部分脫落與動葉圍帶發(fā)生碰摩,圍帶頂部有約100μm深的溝痕,缸內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)其他磨痕,由于正常運(yùn)行時振動無異常,說明機(jī)組啟停過程中振動引起碰摩,但碰摩不會使振動幅度一次比一次大,因此碰摩是振動造成的結(jié)果,而不是振動的原因。通過實(shí)測發(fā)現(xiàn),高中壓過橋汽封及中壓第2級隔板汽封處轉(zhuǎn)子彎曲了100μm。鑒于轉(zhuǎn)子彎曲量不大,以及去應(yīng)力處理的工藝要求,轉(zhuǎn)子返廠沒有進(jìn)行去應(yīng)力處理,只將轉(zhuǎn)子進(jìn)行高速動平衡處理,將磨損的兩級動葉圍帶車削掉磨損痕跡,并將脫落汽封的隔板返廠修復(fù)。2010年10月,該機(jī)組大修結(jié)束,啟動過臨界時2號軸瓦振動得到明顯改善,臨界振動值為101μm。
隨著大型超臨界機(jī)組設(shè)計(jì)、制造與運(yùn)行水平日漸成熟,發(fā)生轉(zhuǎn)子彎曲的概率已很小,但近年來超臨界汽輪機(jī)的高中壓轉(zhuǎn)子在若干電廠相繼發(fā)生了熱彎曲或永久性彎曲事故,嚴(yán)重危及機(jī)組的安全,且造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。由于鍛件毛坯的“自然時效”時間不夠,未進(jìn)行去應(yīng)力熱處理,或熱處理工藝不當(dāng),可能造成轉(zhuǎn)子存在較大殘余內(nèi)應(yīng)力,引起高中壓轉(zhuǎn)子彎曲[2]。因此,建議汽輪機(jī)生產(chǎn)廠家嚴(yán)格執(zhí)行熱處理工藝,確保轉(zhuǎn)子內(nèi)部殘余應(yīng)力得以完全釋放。對于已投產(chǎn)存在該類振動情況的機(jī)組,在采取有效措施處理轉(zhuǎn)子的同時,運(yùn)行中應(yīng)避免出現(xiàn)溫度、負(fù)荷等參數(shù)的大幅度波動,另外,在停機(jī)時不應(yīng)投入快速冷卻裝置,避免冷介質(zhì)進(jìn)入高中壓缸內(nèi)。
[1] 田國成,陳會平,柳洪濤.超臨界汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子彎曲及異常振動的分析與處理[J].動力工程,2009,29(10):909-913.
[2] 張學(xué)延,楊壽敏,張衛(wèi)軍,等.汽輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子材質(zhì)缺陷引起的振動問題[J].中國電力,2010,43(5):38-42.