李 剛,張瑞枝,蘇 煒,張 旭
(大唐河北發電有限公司馬頭熱電分公司,河北 邯鄲 056044)
河北某發電廠新建2臺國產300MW燃煤供熱機組,于2010年投入運行。鍋爐為2臺1 025t/h亞臨界、一次再熱、單爐膛、平衡通風、固態排渣汽包爐。2臺機組設置1套自動給水加氨、凝結水加氨裝置,加氨量根據給水流量、給水pH值控制,加氨點設在除氧器水箱出口。凝結水加氨量根據凝結水pH值或凝結水流量信號控制,加氨點設在凝結水精處理裝置出口母管上。
該廠早期投運的1臺300MW機組,自投運以來蒸汽氫電導率持續超標,最高值達到0.774μS/cm(標準≤0.15μS/cm)。針對該機組蒸汽氫電導率超標的問題,該廠技術人員對機組蒸汽采樣中各離子的質量濃度進行了分析,結果見表1。

表1 蒸汽采樣中各離子的質量濃度 μg/L
從表1可以看出,蒸汽中氨離子(NH4+)質量濃度最高。蒸汽中的氨的質量濃度主要是由于給水加氨的引入。機組運行期間為了避免熱力設備腐蝕,要求提高爐前給水pH值,一般采用爐前給水加氨的方式[1]。調整試驗前,該機組爐前給水按照pH≥9.2控制加氨量,每天加入氨水量約200kg。汽水系統加入的氨水水解形成的氨離子會進入蒸汽,由于蒸汽中氨的質量濃度較高(4 590.47μg/L),經過蒸汽電導率儀表氫交換柱后測試氨的質量濃度為300μg/L,可確定蒸汽中氨的質量濃度高是造成蒸汽氫電導率高的直接原因。
為了排除氫交換柱失效引起氨的質量濃度高,運行中更換新的交換柱,但結果基本相同,因此排除了交換柱失效這一影響因素。為了驗證爐前給水加氨量高是造成蒸汽氫電導率超標的原因,對給水中氨的質量濃度進行調整,將給水pH值調整到9.0~9.1,同時將連排開度關至5%。通過7天的連續監督,在減少爐前給水加氨量后蒸汽電導率一直在合格范圍內,證明了由于爐前給水加氨量大,使蒸汽中氨的質量濃度增高,造成蒸汽氫電導率高。
通過調整試驗,減少爐前給水加氨量(即將爐前給水pH值控制低限由9.2降低到9.0),連續監測給水中鐵的質量濃度和蒸汽中鐵的質量分數。測試結果表明,在2010年6月29日-7月5日試驗期間,給水中鐵的質量濃度和蒸汽中鐵的質量分數均在規程要求范圍內,未出現增長現象。試驗表明,爐前給水pH值控制低限降低到9.0后,汽水各項指標合格,熱力設備系統無明顯腐蝕傾向。在此期間,單臺機組氨水溶藥量由每日200kg降至50kg,減少了75%,同時,凝結水精處理高速混床出水氫電導率也降至合格范圍之內。具體處理措施如下:
a.5月27日,將連排開度由5%增大到20%,并每6h進行定排1次。采取該措施后,飽和蒸汽氫電導率由0.585μS/cm降至0.165μS/cm,之后蒸汽氫電導率又升至0.368μS/cm,降至0.156μS/cm,隨后蒸汽氫電導率一直維持在0.156~0.394μS/cm之間,氫電導率仍連續超標。現場運行人員持續采取加大排污的方法進行處理。
b.6月29日,開始進行給水加氨量的調整試驗,降低給水、凝結水加氨量,將給水pH值依次降至9.1~9.2、9.0~9.1、8.9~9.0。7月1日,當給水pH值降至9.0時,蒸汽氫電導率全部降至0.15 μS/cm以下,達到標準范圍內。隨后將給水加氨量控制值(pH 值)下調0.2(從9.2調整至9.0),且將連排開度關至5%。表2為給水和飽和蒸汽的品質分析結果。

表2 給水和飽和蒸汽的品質分析結果
a.300MW機組蒸汽氫電導率超標直接影響機組安全經濟運行,應采取加開連排的措施盡快將蒸汽品質降至合格。氫電導率超標主要是由于氨離子的質量濃度高引起的,給水加氨量調整不當是導致氨離子質量濃度高的直接原因。
b.試驗結果表明,為確保機組蒸汽氫電導率達標,爐前給水的pH值應控制在9.0~9.2并盡量低限運行,連排開度應控制在5%以上。
c.應強化化學監督作用,加強對化學人員培訓,將化學儀表、加藥設備等納入正常生產管理,落實人員責任,確保機組安全運行。
[1] 李培元,火力發電廠水處理及水質控制[M].北京:中國電力出版社,1999.
[2] 尚玉珍,王二福.電廠化學水處理與在線化學儀表[M].太原:山西經濟出版社,1997.