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制冷系統(tǒng)不平衡故障狀態(tài)分析及系統(tǒng)調(diào)節(jié)

2012-09-18 13:42:10馮文娟
制冷 2012年4期
關(guān)鍵詞:故障系統(tǒng)

馮文娟

(天津市環(huán)湖醫(yī)院,天津 300060)

1 故障狀態(tài)分析

蒸氣壓縮制冷系統(tǒng)一般由四部分組成,即蒸發(fā)器、壓縮機(jī)、冷凝器、節(jié)流閥,其間由制冷劑管道連接而成。制冷劑在系統(tǒng)中循環(huán)往復(fù)的進(jìn)行著狀態(tài)和相態(tài)的變化,從而完成制冷的功能,這一過(guò)程正常情況處于動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài),然而由于多種原因使系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)入非平衡狀態(tài),因此出現(xiàn)故障,影響空調(diào)設(shè)備正常運(yùn)行。下面就R22系統(tǒng)非平衡態(tài)故障進(jìn)行定性的理論分析,探討非平衡態(tài)故障產(chǎn)生的原因,同時(shí)對(duì)系統(tǒng)參數(shù)的調(diào)節(jié)和影響進(jìn)行闡述。

這里主要以壓焓圖 (Lgp-h)為工具。首先分析單級(jí)壓縮制冷實(shí)際循環(huán)工程。

在壓焓圖中,1-2-3-4-5-0-1為理論循環(huán)過(guò)程,Is-2s-2′-2-3-4-5-0-1′為實(shí)際循環(huán)過(guò)程。點(diǎn)1′表示壓縮機(jī)進(jìn)口狀態(tài),是過(guò)熱狀態(tài);點(diǎn)2′是壓縮終點(diǎn),壓縮機(jī)出口狀態(tài),蒸氣過(guò)熱;點(diǎn)3是膨脹閥進(jìn)口狀態(tài),液體過(guò)冷;點(diǎn)4是蒸發(fā)器進(jìn)口狀態(tài),氣液混合(氣體約占10%)。正常情況下,制冷系統(tǒng)按照系統(tǒng)規(guī)律的過(guò)程往復(fù)循環(huán),實(shí)現(xiàn)制冷。然而,當(dāng)制冷系統(tǒng)由于某些原因,制冷過(guò)程偏離了正常的曲線,而且較大,如果不加處理的話,某些過(guò)更可能出現(xiàn) “惡性循環(huán)”,愈來(lái)愈嚴(yán)重,造成較大故障。這里稱這種現(xiàn)象為制冷系統(tǒng)的不平衡故障狀態(tài)。

圖1 單級(jí)壓縮制冷循環(huán)壓焓圖

對(duì)于R22系統(tǒng)制冷時(shí),一般認(rèn)為蒸發(fā)壓力在0.5~0.7MPa(5~7kgf/cm2)絕對(duì)壓力,蒸發(fā)溫度在3~10℃,過(guò)熱 3~5℃,冷凝壓力在 1.5~1.9MPa絕對(duì)壓力,冷凝溫度在40~50℃,過(guò)冷5~15℃。

制冷系統(tǒng)在這樣的工況下工作,能夠獲得正常的制冷性能。然而,由于什么原因時(shí)制冷系統(tǒng)偏離正常工況,以下對(duì)一些現(xiàn)象和原因作以分析:

現(xiàn)象一:一臺(tái)集中空調(diào)制冷機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)中,蒸發(fā)壓力0.43~0.48MPa,高壓1.5MPa,系統(tǒng)工作一階段后,發(fā)現(xiàn)制冷量明顯降低,檢查發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)器從下半部開始結(jié)霜,壓縮機(jī)從進(jìn)氣口開始結(jié)冰,愈來(lái)愈嚴(yán)重,直至壓縮機(jī)吸氣端壓力不斷降低導(dǎo)致低壓保護(hù)器斷路。

分析:蒸發(fā)器和壓縮機(jī)結(jié)冰,說(shuō)明以下問(wèn)題:

蒸發(fā)器回路管溫度低,且低于0℃,蒸發(fā)溫度在-2~-5℃,低于正常的蒸發(fā)溫度;部分制冷劑液體進(jìn)入壓縮機(jī),在壓縮機(jī)吸氣口蒸發(fā)吸熱。從壓焓圖上可以看出,蒸發(fā)壓力在0.43~0.48 MPa,低于正常工作壓力 (注:此臺(tái)空調(diào)機(jī)原先制冷正常,R22無(wú)泄漏)。

故障排除:經(jīng)以上分析,得知制冷劑在蒸發(fā)器里沒(méi)有完全蒸發(fā),空氣處理系統(tǒng)供給蒸發(fā)器的熱量不足,原因可能有:

(1)環(huán)境溫度過(guò)低;溫度設(shè)定不合理。

(2)風(fēng)量不足。經(jīng)查,確是室內(nèi)風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口被石棉隔熱板擋住了很大一部分,致使風(fēng)量不足。

現(xiàn)象二:一臺(tái)5匹空調(diào)器制冷運(yùn)行中,高壓2.2~2.5MPa,高壓壓力及排氣溫度高于正常值,低壓只有0.2 MPa,制冷效果不良,直至高壓保護(hù)動(dòng)作。

分析:一般情況下系統(tǒng)高壓高,低壓亦應(yīng)高,此故障的產(chǎn)生有兩個(gè)原因:

(1)室內(nèi)、外機(jī)換熱器散熱不良;換熱器被灰塵、油污堵塞。

(2)系統(tǒng)半堵;系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)入不凝性空氣或腐蝕物。

故障排除:經(jīng)檢查,設(shè)備室內(nèi)、室外換熱器干凈,通風(fēng)良好;進(jìn)而基本斷定系統(tǒng)堵塞,經(jīng)過(guò)仔細(xì)檢查,拆開室外機(jī)管路中的過(guò)濾器,發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重堵塞,清理重新焊接后,故障排除。

制冷系統(tǒng)的故障產(chǎn)生的原因比較簡(jiǎn)單,但其現(xiàn)象的形成機(jī)理卻極為復(fù)雜,需要運(yùn)用熱動(dòng)力學(xué)知識(shí)進(jìn)行系統(tǒng)定量分析,這里只定性的歸納和分析如下。

排氣壓力升高的原因:

(1)系統(tǒng)中有空氣等不凝性氣體;

(2)冷凝器中集油過(guò)多降低傳熱系數(shù);

(3)室外風(fēng)扇轉(zhuǎn)速低或風(fēng)扇電機(jī)燒毀不運(yùn)轉(zhuǎn);室外溫度過(guò)高或散熱器過(guò)臟,通風(fēng)不暢;

(4)系統(tǒng)內(nèi)制冷劑過(guò)多,使冷凝器管內(nèi)被液態(tài)制冷劑寢沒(méi)過(guò)多,造成冷凝器換熱面積減少。

排氣壓力降低的原因:

(1)由于制冷系統(tǒng)閥門接口不嚴(yán)造成制冷劑泄漏;

(2)室內(nèi)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速低或不轉(zhuǎn),蒸發(fā)器結(jié)霜或臟堵;

(3)壓縮機(jī)排氣效率下降;

(4)四通換向閥或電磁旁通閥內(nèi)部泄漏。

(5)制冷系統(tǒng)堵塞或室外機(jī)低壓角閥未打開。

(6)室外環(huán)境溫度過(guò)低且風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)速度太高,不能調(diào)節(jié)。

吸氣壓力升高的原因:

(1)電子膨脹閥開啟度過(guò)大;閥體本身有故障或溫度傳感器故障;

(2)室內(nèi)外環(huán)境溫度過(guò)高,

(3)系統(tǒng)中制冷劑過(guò)量;

(4)室外散熱器過(guò)臟;

(5)壓縮機(jī)吸排氣效率下降。

吸氣壓力降低的原因:

(1)制冷系統(tǒng)中制冷劑過(guò)少;

(2)壓縮機(jī)吸排氣效率下降;

(3)室內(nèi)散熱器或過(guò)濾器堵塞;

(4)室內(nèi)環(huán)境溫度過(guò)低;

(5)電子膨脹閥開啟過(guò)小;

(6)室內(nèi)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速低或停轉(zhuǎn);

(7)制冷系統(tǒng)半堵塞 (臟堵、冰堵、油堵)。

造成制冷系統(tǒng)溫度變化的原因:制冷系統(tǒng)蒸發(fā)溫度與吸氣壓力相對(duì)應(yīng),冷凝溫度與排氣壓力相對(duì)應(yīng)。

(1)系統(tǒng)吸氣溫度高,其吸氣壓力也相應(yīng)高;

(2)系統(tǒng)吸氣溫度低,其吸氣壓力也相應(yīng)低;

(3)系統(tǒng)流量大,其吸氣溫度低;

(4)系統(tǒng)流量小,其吸氣溫度高;

(5)系統(tǒng)毛細(xì)管一定,制冷劑注入量多,吸氣溫度低;

(6)系統(tǒng)毛細(xì)管一定,制冷劑注入量少,吸氣溫度高;

(7)系統(tǒng)膨脹閥開啟度小,吸氣溫度高;

(8)系統(tǒng)膨脹閥開啟度大,吸氣溫度低;

(9)系統(tǒng)冷凝溫度高,其排氣壓力也相應(yīng)高;

(10)系統(tǒng)冷凝溫度低,其排氣壓力也相應(yīng)低。

2 運(yùn)行參數(shù)和系統(tǒng)調(diào)節(jié)

2.1 蒸發(fā)溫度t0變化對(duì)系統(tǒng)的影響

制冷劑在蒸發(fā)器里由液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài)從而吸熱,降低周圍環(huán)境溫度,環(huán)境溫度是個(gè)變量。

(1)t0升高的影響:t0升高,產(chǎn)冷量Q0增加。

(2)t0降低的影響:t0降低,產(chǎn)冷量Q0下降。

由于t0降低,蒸發(fā)壓力P0也降低。壓縮機(jī)吸氣壓力低,排氣溫度tK升高。

(3)t0升高的其他問(wèn)題:蒸發(fā)器是冷卻被冷物的冷源,它的溫度必須比被冷卻物低,因而t0的升高是有限度的。t0升高,耗功增大。從lg-h圖上看,t0升高后,對(duì)每千克制冷劑耗功減少了,但由于t0升高,制冷劑循環(huán)量增加的更多,而總耗功是每千克制冷劑耗功和循環(huán)量的乘積,因而總耗功增加。t0升高,產(chǎn)冷量Q0增加有類同上面的原因。另外,t0升高,造成冷凝器熱負(fù)荷增大。

2.2 冷凝溫度tk變化對(duì)系統(tǒng)的影響

(1)tk與冷凝效果有關(guān)

環(huán)境溫度低,風(fēng)量充足,風(fēng)冷冷凝器tk一定會(huì)低。冷凝壓力的高低,與冷凝器的性能和環(huán)境溫度與風(fēng)量有直接關(guān)系。它們之間的關(guān)系是個(gè)系統(tǒng)工程,需要全面考慮。

(2)tk升高的后果

tk升高,Pk增大,壓縮比增大,功耗增多,安全性下降。單位制冷量由qo減小為q′o,單位理論功由W增大到W′o,所以循環(huán)的制冷系數(shù)必然降低;同時(shí)比容v1雖然未變,但因qo減小,故單位容積制冷量qv必然減小。當(dāng)tk升高時(shí),COP降低。當(dāng)tk降低時(shí),COP增加。因此,在系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)中,應(yīng)盡量保持可能低的冷凝溫度。

2.3 正確調(diào)整供液量

供液不足的原因是節(jié)流閥開啟度不足;毛細(xì)管太細(xì)或太長(zhǎng);熱力膨脹閥開啟度過(guò)小 (彈簧預(yù)緊力大)。還有一個(gè)原因,冷凝壓力過(guò)低。因此,一個(gè)系統(tǒng)必須協(xié)調(diào),并非冷凝壓力越低越好。供液不足,不能充分發(fā)揮蒸發(fā)器的功能。

如果冷凝壓力正常,只因節(jié)流器件開度不足造成供液不足,后果是冷凝壓力上升,蒸發(fā)壓力下降,壓縮機(jī)排氣溫度升高。這種情況,不但系統(tǒng)失調(diào),而且有危險(xiǎn)性,因此必須及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)。

熱力膨脹閥開度過(guò)大也會(huì)造成不良后果。這會(huì)造成過(guò)液,感溫包內(nèi)有很小的壓力即很小的過(guò)熱度,就能使熱力膨脹閥閥芯打開,過(guò)液。

閥桿開度過(guò)大后果是t0(P0)升高,由于過(guò)液量太大,蒸發(fā)來(lái)不及,在蒸發(fā)器里積液,還容易造成制冷劑液體被壓縮計(jì)抽回,對(duì)壓縮機(jī)形成液擊。因此,調(diào)整熱力膨脹閥桿開度時(shí)要微調(diào),切不可大動(dòng)作。

3 結(jié)論

制冷系統(tǒng)是一個(gè)系統(tǒng)工程,在檢查、分析、排除故障時(shí)要用系統(tǒng)論、控制論的觀點(diǎn)解決問(wèn)題,其中包含著諸如控制、反饋、干擾等許多極其復(fù)雜的熱動(dòng)力學(xué)問(wèn)題,我們要不斷在實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),同時(shí)用理論知識(shí)加以分析和指導(dǎo),提高自己的業(yè)務(wù)技能。

[1] 彥啟森,石文星,田長(zhǎng)青.空氣調(diào)節(jié)制冷技術(shù) [M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2004,6

[2] 韓寶琦,李樹林.制冷空調(diào)原理及應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003,9

[3] 鄭賢德.制冷原理與裝置 [M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2001

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