李大才
廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 潮州 515723
1000MW超超臨界機(jī)組汽輪機(jī)節(jié)能改造及運(yùn)行優(yōu)化方案探討
李大才
廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 潮州 515723
本文介紹了大唐潮州電廠一期擴(kuò)建2×1000MW超超臨界機(jī)組節(jié)能改造及運(yùn)行優(yōu)化方案,并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行了評(píng)估。
揭缸提效;真空系統(tǒng);配汽;滑壓;中壓轉(zhuǎn)子冷卻;深度滑停
潮州發(fā)電廠3、4號(hào)機(jī)為2×1000MW超超臨界機(jī)組,汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司與日本東芝株式會(huì)社聯(lián)合設(shè)計(jì)制造的超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、八級(jí)非調(diào)整回?zé)岢槠⒛狡啓C(jī),凝汽器為雙殼體、單流程、雙背壓表面式凝汽器,并列橫向布置。
潮州電廠#3、#4機(jī)組設(shè)計(jì)熱耗7359.9KJ/KWH,高壓缸設(shè)計(jì)效率90.29%,中壓缸設(shè)計(jì)效率94.83%。從機(jī)組熱耗考評(píng)試驗(yàn)看,高中壓缸效率、熱耗均高于設(shè)計(jì)值,需對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行揭缸提效及通流改造。通過以下改造,合計(jì)單臺(tái)機(jī)降低熱耗值75kJ/kWh,供電煤耗約降低2.10g/ kWh
2.1.1 高、中壓缸隔板汽封
隔板汽封仍采用傳統(tǒng)汽封,汽封型式不做改進(jìn),只對(duì)汽封間隙按哈汽新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整;葉頂圍帶汽封鑲嵌的硬汽封片拆除,重新鑲嵌汽封片,汽封徑向間隙按哈汽新標(biāo)準(zhǔn)下限進(jìn)行調(diào)整。
2.1.2 高、中壓缸軸端汽封
為解決高、中壓缸軸端漏汽問題,同時(shí)也考慮了軸端漏汽對(duì)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的影響,對(duì)軸端汽封的改造一是使用原傳統(tǒng)梳齒汽封,二是將此部分汽封改為側(cè)齒式汽封。使用范圍:高壓缸調(diào)端(排汽側(cè))改造6圈,中壓缸電端改造6圈,汽封材料選用1Cr12Mo整體鍛件。汽封間隙按哈汽標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。此部分改造的汽封共12圈,高壓缸電端(進(jìn)汽側(cè))10圈,中壓缸調(diào)端改造6圈,汽封型式不做改進(jìn),汽封徑向間隙按哈汽新標(biāo)準(zhǔn)下限進(jìn)行調(diào)整。
2.1.3 低壓缸汽封
低壓缸隔板汽封及端汽封為平斜齒汽封,斜齒不適合安裝間隙過小,否則斜齒汽封碰磨后接觸面變寬,會(huì)加重磨損,導(dǎo)致機(jī)組振動(dòng)增大擴(kuò)散。改造方案將低壓端汽封斜齒汽封改為普通直齒汽封,兩低壓缸電調(diào)端內(nèi)側(cè)3道,外側(cè)2道,端汽封共計(jì)20道,兩低壓缸電調(diào)端19~23級(jí)隔板汽封4×5共計(jì)20道斜齒汽封改為普通直齒汽封。葉頂圍帶鑲嵌硬汽封視間隙情況確定,如間隙超標(biāo)將其拆除,重新鑲嵌汽封片。將低壓缸隔板汽封(20圈)由平斜齒汽封改為普通直齒式汽封,運(yùn)行安全性可提高。
潮州電廠2臺(tái)百萬機(jī)組真空系統(tǒng)配有三臺(tái)水環(huán)式真空泵,高、低壓凝汽器抽空氣管原設(shè)計(jì)為串聯(lián)布置方式,如圖1所示,機(jī)組運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),低壓凝汽器運(yùn)行性能較差,高、低壓凝汽器壓力差偏小,一般不超過0.5kPa,在機(jī)組小修期間對(duì)真空系統(tǒng)抽空氣管道進(jìn)行了改造,將真空泵A入口管道接至高壓凝汽器,真空泵B增加一路入口管接至高壓凝汽器,并將高、低壓凝汽器連通管加堵,如圖2所示。這樣凝汽器抽空氣方式就由原來的單串聯(lián)抽空氣方式改為可以串聯(lián)、并聯(lián)切換運(yùn)行的抽空氣方式,串聯(lián)抽空氣方式下,高、低壓凝汽器抽空氣管道真空泵入口聯(lián)絡(luò)門打開,兩臺(tái)真空泵并列運(yùn)行同時(shí)對(duì)高低壓凝汽器抽真空;并聯(lián)抽空氣方式下,高、低壓凝汽器抽空氣系統(tǒng)完全隔離(關(guān)閉高、低壓凝汽器空氣管聯(lián)絡(luò)門),由兩臺(tái)真空泵分別對(duì)高、低凝汽器抽空氣。
進(jìn)行的試驗(yàn)結(jié)果表明,3號(hào)機(jī)真空系統(tǒng)并聯(lián)方式下的機(jī)組背壓、運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性優(yōu)于串聯(lián)方式。 1000MW、750MW、500MW三個(gè)工況兩種運(yùn)行方式切換時(shí)背壓變化值分別為0.65kPa、0.58kPa ,0.51kPa,分別影響汽輪機(jī)熱耗率49.1kJ/(kW-h)、41.6kJ/ (kW-h)、33.8kJ/(kW-h),影響供電煤耗率1.9g/(kW-h)、1.6g/(kW-h)、1.3g/ (kW-h),這主要是因?yàn)榇?lián)方式下高壓凝汽器排擠了低壓凝汽器中不凝結(jié)氣體的抽出,影響了低壓凝汽器運(yùn)行效果。在潮州電廠3、4號(hào)機(jī)2×1000MW機(jī)組真空系統(tǒng)改造后,獲得的經(jīng)濟(jì)效益明顯。
為進(jìn)一步挖掘汽前泵的節(jié)能潛力,采用特殊的車削辦法,將前置泵葉輪外徑平均車小16.25%,使葉片出口端呈魚尾形,增大了葉輪與蝸殼隔舌之間的距離,形成了較大的環(huán)室空間,使軸向力波動(dòng)減少50%以上,從而大大降低了低流量時(shí)的流動(dòng)不穩(wěn)定性,并提高了轉(zhuǎn)子的剛度;采用焊補(bǔ)磨削的辦法,減少葉片出口角,并提高葉片的均布對(duì)稱性和削薄葉片出口端,提高葉輪出口流動(dòng)穩(wěn)定性;對(duì)原葉輪和蝸殼進(jìn)行通流部分改造,提高泵的效率、汽蝕性能及穩(wěn)定性,為了彌補(bǔ)葉輪車削后泵效率下降,并對(duì)葉輪和蝸殼進(jìn)行通流部分改造,汽前泵改造后電流下降了20~30A, 電功率下降了248kW,扣除汽前泵改后揚(yáng)程下降導(dǎo)致主給水泵小汽輪機(jī)耗汽量的增加,單泵大約平均每小時(shí)節(jié)電186Kwh;按年運(yùn)行7500小時(shí)計(jì)算,則每臺(tái)泵年節(jié)電139.5萬(kwh),按上網(wǎng)電價(jià)0.5元/kwh計(jì)算,則年效益為69.75萬元。
中壓轉(zhuǎn)子冷卻系統(tǒng)在機(jī)組安裝時(shí),存在系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善等問題,機(jī)組運(yùn)行中造成管道振動(dòng)大,至中壓缸溫度達(dá)不到設(shè)計(jì)值等,經(jīng)與哈汽廠研究,對(duì)中壓轉(zhuǎn)子冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改造,消除機(jī)組在運(yùn)行中管道振動(dòng)大等安全隱患,改造后見下圖,高壓進(jìn)汽導(dǎo)管內(nèi)插管冷卻蒸汽接至三段抽汽管路截?cái)啵慕又林袎恨D(zhuǎn)子冷卻供汽;高壓調(diào)門一段漏汽接至1段抽汽處另接一路至中壓轉(zhuǎn)子冷卻供汽,在該管路上各裝一道手動(dòng)門,運(yùn)行中可切換,即可關(guān)閉至1段抽汽手動(dòng)門,打開至中壓轉(zhuǎn)子冷卻進(jìn)汽手動(dòng)門。中壓轉(zhuǎn)子冷卻蒸汽一抽及高壓汽封一漏來汽、輔助蒸汽供中壓轉(zhuǎn)子冷卻蒸汽保留,取消高壓汽封一漏來汽至中壓轉(zhuǎn)子冷卻進(jìn)汽逆止門。運(yùn)行中可關(guān)閉1抽至中壓轉(zhuǎn)子冷卻手動(dòng)門,調(diào)整高壓汽封一漏來汽、高壓調(diào)門一段漏汽閥門開度來控制中壓轉(zhuǎn)子冷卻蒸汽汽量、溫度及防止管道振動(dòng),同時(shí)降低機(jī)組熱耗10~20KJ/KW.h,達(dá)到降低機(jī)組熱耗的目的。
2.5.1 主汽調(diào)節(jié)閥三段漏汽改接至軸封回汽母管
主汽調(diào)節(jié)閥三段漏汽設(shè)計(jì)接往低壓軸封供汽母管,導(dǎo)致運(yùn)行中軸封汽量大,需開啟軸封溢流門溢流,機(jī)組負(fù)荷1000MW時(shí)軸封溢流基本全開,造成蒸汽未有效利用,提高了機(jī)組熱耗。另外,主汽調(diào)節(jié)閥閥三段漏汽溫度高,設(shè)計(jì)溫度512℃,排至軸封供汽母管造成噴水減溫量大,噴水霧化效果差易造成軸封供汽帶水。改造后見下圖,將主汽調(diào)節(jié)閥三段漏汽至軸封供汽母管原管路靠近軸封母管處截?cái)嗖⒓佣掳澹髌{(diào)節(jié)閥三段漏汽改接至軸封回汽母管加熱凝結(jié)水,原管路逆止門拆除裝在至軸封回汽管路上,達(dá)到了機(jī)組安全及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的。


圖2 真空系統(tǒng)改造后布置方式
2.5.2 軸封溢流增加至8A低加管路
軸封溢流設(shè)計(jì)上直接去疏水?dāng)U容器A,由于正常情況下溢流較大,熱量未得到充分利用,因此考慮增加至8A低加管路,共用一個(gè)氣動(dòng)調(diào)整門控制,正常運(yùn)行中優(yōu)先通入8A低加,即打開去8A低加電動(dòng)門,關(guān)閉至疏水?dāng)U容器A電動(dòng)門,具體見圖,改造后充分利用了漏汽熱源對(duì)8A低加的加熱,提高了凝結(jié)水溫度,減少了冷源損失。

圖3 中壓轉(zhuǎn)子冷卻原設(shè)計(jì)方式

圖4 中壓轉(zhuǎn)子冷卻改造后方式

圖5 主汽調(diào)節(jié)閥三段漏汽原設(shè)計(jì)方式

圖6 主汽調(diào)節(jié)閥三段漏汽改造后方式

圖7 軸封溢流原設(shè)計(jì)布置方式

圖8 軸封溢流改造后布置方式
通過試驗(yàn)確定設(shè)計(jì)滑壓曲線并不能滿足機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,為此通過一系列試驗(yàn)確定了冬夏季滑壓曲線,以滿足不同工況下的節(jié)能需求,本曲線是夏季試驗(yàn)獲得,循環(huán)水溫度為31.3℃,曲線反映了機(jī)組同負(fù)荷下熱耗率最低值時(shí)主蒸汽壓力與負(fù)荷關(guān)系,滑壓較深,負(fù)荷低于400MW可以按滑壓曲線斜率下延,但需確保鍋爐燃燒穩(wěn)定、給水泵運(yùn)行穩(wěn)定,表一為節(jié)能效果,圖10(無色)為夏季滑壓曲線更改后的曲線。
充分調(diào)研超超臨界汽輪機(jī)配汽方式,對(duì)機(jī)組進(jìn)行了閥門優(yōu)化試驗(yàn),高調(diào)門布置方式下圖9,確定高調(diào)門實(shí)際的流量特性曲線關(guān)系及高調(diào)門的重疊度數(shù)據(jù),優(yōu)化DEH系統(tǒng)高調(diào)門單閥和順序閥流量曲線,使其流量線性,并將高調(diào)門開啟順序由三閥先開優(yōu)化為兩閥先開,為了便于比較兩級(jí)順序閥曲線和三級(jí)順序閥曲線的優(yōu)劣,我們把閥門流量指令與功率的關(guān)系曲線及閥門流量指令與蒸汽流量的關(guān)系曲線分別放在一個(gè)坐標(biāo)系里(見圖11和圖12),從這兩條曲線可以觀察到在高調(diào)門由CV1/CV2/CV3→CV4兩級(jí)順序閥曲線變?yōu)镃V2/CV3→CV1→CV4三級(jí)順序閥曲線下,機(jī)組軸系軸振和各瓦瓦溫都沒有明顯變化,閥后壓力也沒有振蕩,三級(jí)順序閥曲線的線性度比二級(jí)順序閥曲線要好并且是滿足運(yùn)行要求的,結(jié)合曲線可以觀察到閥門流量指令小于82.12%時(shí),機(jī)組在三級(jí)順序閥曲線下運(yùn)行時(shí)帶同樣的負(fù)荷要比二級(jí)順序閥曲線下運(yùn)行時(shí)所需蒸汽流量要少,其節(jié)能效果比較明顯;閥門流量指令大于82.12%時(shí),負(fù)荷在918MW以上其機(jī)組效率基本一致,綜合考慮機(jī)組在三級(jí)閥門管理曲線下運(yùn)行時(shí)供電煤耗約降低1.50g/kWh。
3.3.1 鍋爐上水方式優(yōu)化
潮電1000MW機(jī)組啟動(dòng)設(shè)計(jì)上水方式為采用電泵上水,電泵設(shè)計(jì)容量為30%BMCR,鍋爐上水方式優(yōu)化即在機(jī)組啟動(dòng)全過程采用汽泵(或汽前泵)向鍋爐上水,不啟動(dòng)電泵運(yùn)行。在鍋爐點(diǎn)火前,采用汽前泵上水,并進(jìn)行鍋爐冷態(tài)沖洗;在鍋爐點(diǎn)火升壓后,及時(shí)利用鄰機(jī)輔助蒸汽沖轉(zhuǎn)小汽輪機(jī),投入汽泵運(yùn)行向鍋爐上水,小汽輪機(jī)保持低速運(yùn)行暖機(jī),并隨鍋爐升壓相應(yīng)提升汽泵轉(zhuǎn)速,停機(jī)時(shí)依此類推,目前汽泵全程上水和停機(jī)已多次在潮電1000MW機(jī)組啟動(dòng)中實(shí)現(xiàn),經(jīng)初步估算,機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)采用汽泵全程上水和停機(jī)方式,每次可節(jié)約廠用電約35MWh。

圖9 高調(diào)門噴嘴數(shù)、布置方式及旋轉(zhuǎn)方向(面向機(jī)頭)

圖10 夏季滑壓曲線與設(shè)計(jì)滑壓曲線對(duì)比

表1 滑壓曲線更改后節(jié)能效果

圖11 兩種順序閥曲線閥門流量指令與功率曲線

圖12 兩種順序閥曲線閥門流量指令與蒸汽流量曲線

圖13 機(jī)組負(fù)荷與凝結(jié)水泵出口壓力曲線
3.3.2 啟機(jī)前對(duì)高、中壓缸充分預(yù)暖
哈汽1000MW機(jī)組設(shè)計(jì)配置了高、中壓缸的預(yù)暖裝置,其加熱汽源來自鄰機(jī)輔助蒸汽。機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)應(yīng)充分利用好預(yù)暖裝置,提前加熱汽缸,一般當(dāng)高壓缸調(diào)節(jié)級(jí)內(nèi)上缸內(nèi)壁溫在130℃以下時(shí),應(yīng)投入汽缸預(yù)暖裝置,機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)過程中,當(dāng)鍋爐起壓、旁路投運(yùn)后即可開始投運(yùn)汽缸預(yù)暖裝置,當(dāng)調(diào)節(jié)級(jí)內(nèi)上缸內(nèi)壁溫達(dá)150℃以上,且汽缸左右側(cè)膨脹值均達(dá)10.5mm以上時(shí),預(yù)暖結(jié)束。根據(jù)汽缸金屬溫升率控制要求,經(jīng)初步估算,對(duì)于調(diào)節(jié)級(jí)金屬溫度在50℃左右的冷態(tài)啟動(dòng),通過啟機(jī)前對(duì)汽缸提前加熱預(yù)暖至150℃以上,可節(jié)省機(jī)組啟動(dòng)后暖機(jī)時(shí)間75 min左右。
3.3.3 高、低壓加熱器隨機(jī)投運(yùn)
高、低壓加熱器采用隨機(jī)投運(yùn)方式,在汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)時(shí)即開啟高、低壓加熱器進(jìn)汽電動(dòng)門,隨著汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),高、低壓加熱器筒體也隨之進(jìn)汽暖體,溫度緩慢滑升。由于2號(hào)高壓加熱器抽汽接自高壓缸排汽逆止閥后的再熱冷段管道上,在鍋爐起壓、高壓旁路投入后,再熱冷段管道已充汽帶壓,因此,此時(shí)可開始單獨(dú)投運(yùn)2號(hào)高壓加熱器,提高給水溫度40℃~50℃,這對(duì)增強(qiáng)鍋爐啟動(dòng)初期燃燒穩(wěn)定性、提高鍋爐熱態(tài)沖洗效果、減少鍋爐啟動(dòng)燃料消耗均有明顯作用。
3.3.4 啟停機(jī)過程中循環(huán)水泵運(yùn)行方式優(yōu)化
潮電2×1000MW機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)采用擴(kuò)大單元制系統(tǒng),2臺(tái)機(jī)組間設(shè)計(jì)了循環(huán)水聯(lián)絡(luò)門,采用“1機(jī)3泵”配置,機(jī)組啟動(dòng)沖轉(zhuǎn)前,如鄰機(jī)循環(huán)水系統(tǒng)在運(yùn)行,可稍開循環(huán)水聯(lián)絡(luò)門向本機(jī)分流供水,機(jī)組帶負(fù)荷至300MW(冬季500MW)左右時(shí)增開第一臺(tái)循環(huán)水泵運(yùn)行,初步估算,停機(jī)依此類推,每次啟停機(jī)循環(huán)水泵運(yùn)行方式優(yōu)化可節(jié)約廠用電60 MWh左右。
3.3.5 深度滑停
在2012年6月20日4號(hào)機(jī)大修停機(jī),汽機(jī)本體檢修項(xiàng)目繁多,任務(wù)重,檢修工期短,為提前進(jìn)行汽機(jī)本體檢修,需盡早停運(yùn)盤車和潤滑油泵(盤車及潤滑油泵停運(yùn)條件分別為200℃和150℃),準(zhǔn)備對(duì)于#4機(jī)進(jìn)行深度滑停,最終順利實(shí)現(xiàn)滑至300℃,并為盡早開工檢修、縮短檢修工期和提前并網(wǎng)創(chuàng)造了條件,從而實(shí)現(xiàn)了搶發(fā)電量和取得較高利潤,創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益明顯。
汽泵密封水多級(jí)水封是困擾機(jī)組的一個(gè)重大難題,凝結(jié)水壓力過低,汽泵密封水水封被破壞,機(jī)組真空急驟下降,威脅機(jī)組安全運(yùn)行,凝結(jié)水壓力過高,造成凝泵單耗高和汽泵密封水溢流量大,機(jī)組補(bǔ)水率大幅升高,因此需要摸索即滿足機(jī)組安全運(yùn)行,又要將汽泵密封水調(diào)至不溢流,我們對(duì)凝泵進(jìn)行多次試驗(yàn),并充分利用凝結(jié)水泵變頻控制,同時(shí)增加凝結(jié)水出口副調(diào)整門,基本全開凝結(jié)水出口各調(diào)整門,確定出機(jī)組最佳凝結(jié)水壓力定值,即如下圖,通過調(diào)整#3、4機(jī)凝結(jié)水泵耗電率由原來的0.23%左右下降至0.17%左右的水平,按兩臺(tái)機(jī)組年發(fā)電量120億度計(jì)算,年節(jié)電量約720萬kWh,機(jī)組補(bǔ)水率由投產(chǎn)后的1.5%左右降至目前的0.5%~0.6%左右的水平。
通過以上節(jié)能改造和運(yùn)行優(yōu)化,降低機(jī)組供電煤耗7g/kWh以上,年節(jié)約標(biāo)煤約8萬噸,在同類型機(jī)組節(jié)能方面走在了前列,汽輪機(jī)節(jié)能改造及運(yùn)行優(yōu)化,是一項(xiàng)需要長期努力的節(jié)能工作。潮電1000MW機(jī)組節(jié)能改造和運(yùn)行優(yōu)化方案實(shí)施后,取得了較好的節(jié)能效果,由于機(jī)組投產(chǎn)時(shí)間不長,在1000MW機(jī)組節(jié)能改造和運(yùn)行優(yōu)化方面的節(jié)能探索與實(shí)踐尚處于起步階段,本文所闡述的1000MW機(jī)組節(jié)能改造及運(yùn)行優(yōu)化方案,僅為同類型機(jī)組節(jié)能優(yōu)化提供一些有益的借鑒與參考。
10.3969/j.issn.1001-8972.2012.19.035
李大才(1985-),男,江蘇連云港人,大學(xué)本科,廣東大唐國際潮州發(fā)電公司汽機(jī)運(yùn)行高級(jí)主管,長期從事600MW、1000MW運(yùn)行技術(shù)管理工作。