李 強
(中海石油化學股份有限公司,海南 東方 572600)
中海石油化學股份有限公司一期合成氨裝置各工段共有六套PLC,均是Modicon公司的984系列產品,其中,合成主裝置、鍋爐控制、壓縮機組、回收單元,為標準型雙重化主機的984—685型及984—785型控制器。該控制器為冗余配置:一臺控制器在工作狀態,另一臺控制器為熱備狀態。若工作的控制器出現故障,熱備控制器瞬間切換到控制狀態接替控制,不會因單側控制器故障造成系統停車,確保了PLC系統的可靠性。控制器從1996年至今,已經使用了15年,隨著使用時間的延長,該套PLC已逐漸進入故障高發期,維護費用日漸增多,而且可靠性逐步降低。2011年12月1日02B001鍋爐跳車。經檢查確認是主控制器單元遠程IO通訊卡S908故障。由于熱備控制器單元的S908之前已經損壞,系統處于單控制器運行狀態,導致主備控制器卡件都無法與IO卡件通訊而跳車。將購買的二手S908卡件換上,發現卡件無法正常使用。因一期合成主裝置PLC、壓縮PLC與鍋爐PLC使用的S908型號一致,且主裝置PLC與壓縮PLC熱備狀態正常,為使鍋爐PLC系統恢復運行,將主裝置PLC熱備控制器單元的S908卡件換至鍋爐PLC系統使用,恢復鍋爐PLC系統的正常運行。
因此,目前一期合成主裝置PLC系統處于單控制器運行狀態,無熱備冗余功能。一旦在用控制器單元卡件出現故障,將導致合成裝置跳車。同時,該型號控制器廠家已經停產,在市場上無法購買備件,目前主要設備備件已經沒有庫存,主要設備一旦故障將會造成嚴重后果而全面停車,長時間無法恢復。因此,為了保證裝置的安全運行,操作監視,降低系統的維護成本,提高整個系統的可靠性,我們對當前的PLC系統進行更新改造,更新改造為橫河電機(中國)有限公司目前最先進的ESD系統PROSAFE-RS。
中海石油化學股份有限公司一期ICI-AMV工藝1000t/d合成氨裝置的邏輯控制,順序控制及聯鎖功能全部由PLC系統來實現。
PLC是英文programmable logic controller的縮寫,即可編程邏輯控制器。PLC是一種以微機為主體用作數字控制的專用電控裝置,按用戶程序存貯器的指令安排,執行邏輯運算或數值運算,并通過各類輸入/輸出模塊控制生產過程。
PROSAFE-RS是橫河公司近期推出的安全儀表系統。該系統主要應用于緊急停車系統、過程停車系統、火氣系統和燃燒管理系統等領域。它是世界上首套能與DCS真正無縫集成的安全系統,首套符合IEC61511國際標準且達到SIL3安全等級的安全儀表系統。目前正廣泛應用于石油化工、化工、煉油、油氣勘探、油氣運輸、電力等行業,為用戶帶來了很大的效益。
在鍋爐控制系統中,只有與負荷調節相關的調節控制由DCS完成。其余的控制,如點火與停車、狀態切換、運行狀況監測及報警等都是由PLC來完成的。
現場有各種開關和探測器,將現場的各種狀態報告PLC,如閥位開關用于檢測閥門開關位置、壓力開關用于設定該點壓力的高限與低限、火焰探測器用于監測火焰是否正常,這些信號均送到PLC,PLC根據內部邏輯運算對鍋爐進行控制。
回收單元中PLC的應用最為復雜,除完成普通的報警聯鎖控制外,還要完成兩干燥器再生和干燥的切換。報警與聯鎖的控制與前述相同。用順控來執行干燥器的切換相對復雜些?;厥諉卧狿LC順控功能如圖1。
(1)將合成主裝置PLC改為緊急停車ESD系統,系統型號應達到當前先進水平。
(2)對PLC相關卡件進行整體更換。系統的電源、CPU、通訊總線需要冗余配置。若時間緊迫,可先更換控制器及輸入輸出卡件,其他部分待有機會再更換。
(3)程序在重新編寫過程中應確保跟原PLC程序控制功能一致。
(4)更換現場所有繼電器。改造后的系統可以與主裝置的DCS進行通訊,將數據傳送給DCS。
(5)利用現有機柜空間進行改造,不影響機柜內其他設備運行。
(6)利用現有合成尿素DCS工程師站,作為合成主裝置ESD的工程師站,對其進行維護、程序修改、組態下裝、監控及聯鎖切除等。
(7)現場合成操作站應能對合成主裝置聯鎖情況進行監控。
回收單元分子篩流程示意見圖2。
(1)由于原PLC系統改造為DCS系統,如圖3所示的閥門(KV-11001~11012)的開/關控制可在DCS系統中通過軟開關來實現,且能保持原功能不變,無需再使用原來的硬開關操作,同時也減少故障點。24個閥門(KV-11001~11012)開/關按鈕(硬開關)全部取消,給工藝操作帶來很大便利。

圖2 回收單元分子篩流程示意

圖3 閥門示意
(2)程序因故暫?;蛲V箷r,在面板上原HS11003方框內顯示第一故障報警內容,在DCS系統報警中顯示報警明細。分子篩程序運行期間的暫停報警用黃色字體,分子篩程序停止運行的報警用紅色字體。利用DCS自身的報警功能,能較好地反映系統故障情況,具體的報警信息通過在畫面中做故障顯示,便于工藝人員對系統故障的判斷,并及時處理。
(3)根據工藝要求,為便于工藝操作,在每一步驟方框內顯示本步驟的運行時間,以正計時方式計時。如KV-11011為充壓閥門,充壓時間為45min。為便于工藝掌握KV-11011閥的輸出情況,流程畫面中KV-11011閥下方顯示該閥MV值輸出情況。
(4)程序運行周期為24h,但每步有分鐘、有秒計時,以方便統一和工藝對程序運行時間的掌控。流程畫面中總時間A方框中顯示程序運行剩余時間,總時間B方框中顯示單步驟需要的總時間。
(5)主控盤后的MAN/AUTO鑰匙硬開關保留,且在DCS系統畫面中做開關位置狀態顯示,便于對MAN/AUTO狀態的監控。
(6)報警復位及故障顯示組合按鈕(KV-11003閥門關閉按鈕和KV-11005閥門關閉按鈕,同時按下),改為通過一個硬開關在DCS系統中做確認復位按鈕對系統報警進行確認復位(見圖4)。原PLC程序中的跳步功能(當KV-11001閥門關閉按鈕和KV-11002閥門關閉按鈕同時按下,跳步功能打開;當KV-1101閥門關閉按鈕和KV-1103閥門關閉按鈕同時按下,跳步功能關閉),按照工藝要求做成一個硬件開關對其進行控制。即打開跳步功能后,只要下一步的條件滿足可不受時間限制直接進入下一步。這有利于今后分子篩故障檢修后開車,節省時間。

圖4 復位按鈕示意
(7)程序中 TI-11003和 TI-11004的加熱/冷卻溫度設定為180℃/40℃,在操作規程中的加熱/冷卻溫度設定為200℃/20℃,在新的DCS系統程序中按照操作規程要求設定值改為200℃/20℃。正常生產中,如果因為再生氣量原因,或其他次要原因使TI-11003和TI-11004的加熱/冷卻溫度未達到設定值,可以根據實際情況進行修改,減少事故。
(1)正常生產中鍋爐發生跳車事故,工藝人員要第一時間到現場確認跳車信號。本次技改將鍋爐聯鎖信號燈傳送到主控室DCS上,這樣,主控第一時間就可以確認信號。
(2)鍋爐點火是程序控制,點火前需要吹掃。根據工藝需求,將吹掃條件的所有信號傳送到主控室,同時還將鍋爐各燒嘴狀態,點火條件,點火方式切換條件(鍋爐有FDF方式和TEG方式)的所有信號傳送到主控DCS顯示(見圖5)。特別是鍋爐兩個方式切換時,常因為某個條件不滿足造成切換失敗。失敗的原因排查一直是鍋爐不能及時點火的致命因素。也正因為鍋爐不能及時點火,造成蒸汽管網壓力大幅度下降,合成系統停車。這次技改將這些問題全部解決了,給儀表、工藝都帶來了極大地方便。

圖5 鍋爐狀態在DCS上的顯示情況
本次合成氨裝置回收單元,鍋爐控制PLC技改,控制系統型號達到當前先進水平。技改既滿足了裝置運行時操作監視的基本需要,同時極大程度降低了系統的維護成本,提高了整個系統的可靠性。