周 鵬,王彥海
(神華包頭煤化工分公司,內蒙古 包頭 014000)
GE水煤漿加壓氣化是20世紀80年代煤氣化技術的最新成就,因其工藝流程簡單、煤種適用性廣、碳轉化率高、能耗低等特點而獲得迅速的發展。神華包頭煤化工分公司共有7臺氣化爐,5開2備,自2011年一直保持5臺氣化爐滿負荷運行,各項經濟和技術指標達到或超過了設計水平,經濟效益顯著。2011年大檢修后,因為控制外排水量和更換煤種的原因,系統曾出現水質變差和結垢嚴重的現象。本文針對氣化系統運行中出現的結垢現象進行分析探討,并提出相應的解決措施。
(1)氣化爐內件結垢嚴重,下降管和上升管環隙間結垢、掛渣嚴重,見圖1。合成氣進入激冷室水浴后偏流嚴重,氣體阻力大大增加,導致氣化爐在運行過程中液位不斷上漲,給設備安全運行造成隱患。
(2)氣化爐排黑水管線結垢嚴重,垢質比較堅硬,難以清理,見圖2。

圖1 下降管和上升管垢照

圖2 氣化爐排黑水管線垢照
(3)激冷水管線、激冷水過濾器、激冷水泵蝸殼結垢嚴重,見圖3,導致激冷過濾器運行過程中頻繁切換,切換過濾器過程中激冷環易堵塞,激冷水泵三臺打量不匹配等,直接影響單爐的運行周期。

圖3 激冷水泵蝸殼垢照
(4)洗滌塔內件結垢嚴重,垢質堅硬,見圖4。若清理不徹底,在開車過程中極易堵塞洗滌塔錐底排水管線,延誤氣化爐開車。

圖4 洗滌塔內件垢照
(5)除氧器內壁結垢嚴重,垢片脫落進入高壓灰水泵入口管線,使泵供水不足,被迫停1臺氣化爐,只能維持4臺爐運行。高壓灰水泵入口過濾器頻繁切換清理垢片,從過濾器處清理出的垢塊厚度達到50mm,見圖5,造成泵打量不足。

圖5 高壓灰水泵進口過濾器處的垢照
由于系統結垢嚴重,激冷水過濾器頻繁切換,切換過程易堵塞激冷環,造成激冷水量下降,導致氣化爐減負荷;動設備磨損加劇,垢片堵塞葉輪流道,頻繁出現不打量現象。單臺氣化爐的運行周期由以前3個月,縮短到不到2個月,繼續惡化有可能導致整個系統停車。
煤漿在燃燒室發生燃燒及裂解等反應,生成的工藝氣含有大量的CO2,CO2溶于水相形成,由于不穩定,在水溫變化后,又生成,與黑水中的Ca2+、Mg2+等離子形成CaCO3、MgCO3而析出,從而附著在管壁上形成垢。


堿性條件下,pH越高,形成碳酸鹽的幾率就越大。

在德士古水系統中,結垢主要是水中溶解度極小的MgCO3和CaCO3,25℃時兩種物質的溶度積分別為1×10-5和4.8×10-9,溶解度分別為3.162×10-3mol/L和 6.928×10-5mol/L,二者混合后的飽和水溶液硬度(以CaCO3計)為323.128mg/L,此數據即為以 MgCO3和 CaCO3為垢的水溶液臨界硬度。當Ca2+、Mg2+的濃度大于323.128mg/L(25℃),且水中有超過這一濃度的時,就會結垢。而且CaCO3的溶解度隨溫度的升高而降低,溫度升高臨界硬度會更低。
反應介質內酸性物質的存在會導致結硅酸鹽垢。氣化爐激冷室的水相中一般存在若干種酸性物質,按照酸性強弱順序,依次為氯化氫(HCl)、甲酸(HCOOH)、碳酸(H2CO3)、硫化氫(H2S)。由于原煤中含有Cl-、SiO2,以及煤漿燃燒、裂解反應后產生CO、CO2、H2S等氣體,在氣化爐高溫氣化或激冷條件下,一般有如下反應發生:

因此,氣化爐內的黑水具有強烈的酸性。原煤中硫含量、硅含量增加,都會導致氣化爐黑水酸性進一步增強。SiO2在水中隨pH值不同存在下列反應中的某些反應:

在pH≥3時,反應(2)、(3)占主導,當pH在8~9時,這種縮合能力達到最大程度。氣化爐系統內pH是不斷變化的,氣化爐pH較低,一般pH在5.0~7.0之間。從氣化爐出來的水pH一路走高,灰水槽的灰水pH一般在7.5~8.5之間。在氣化黑水系統中,pH越低,硅酸越易形成。硅酸不穩定,隨著pH升高,硅酸通過縮合形成多聚硅酸,并會進一步縮合成硬垢。
因此,在較強酸性條件下,原煤中大量的鈣、鎂、鐵、鋁離子也會促進各種硅酸鹽晶體聚合物沉淀析出,附著在管道內壁,導致結垢加劇。
取激冷環、真閃罐及高壓灰水泵垢樣分析,見表1。
由表1可以看出,氣化裝置水系統不同部位垢樣的組成有所差異,主要成分為硅酸鋁、硅酸鈣、硅酸鐵、硅酸鎂、碳酸鈣、碳酸鎂、氧化鐵。氣化爐激冷室與真閃垢樣相比,硅垢占比例大,碳酸鹽垢的比例小,鐵垢的比例也小。而除氧器內垢樣主要是碳酸鈣。由于氣化水系統不同部位水的成分及pH值有差異,導致不同部位生成垢的成分也有差異。

表1 氣化垢樣分析(2011年10月17日) %
3.2.1 水質嚴重惡化
氣化裝置大檢修后,外排水量一直控制在180m3/h左右,遠低于大檢修前的排水量260m3/h。氣化裝置低壓灰水水質分析數據見表2,對比大檢修前后的灰水分析數據,檢修后電導率偏高,鈣離子、硬度一直在高位運行。通常電導率控制在2000~5000μS/cm,電導率表征的是水中含鹽量的多少,檢修后測得電導率在5000μS/cm以上,達到甚至超過了控制指標上限,表明灰水含鹽量很高,水質惡化。灰水中鈣離子、硬度是氣化運行中水質結垢傾向的二個重要表征指標(硬度是指水中鈣、鎂離子二種成垢離子的總量),檢修前硬度小于1300mg/L,檢修后基本大于1600mg/L并持續高位運行。鈣、鎂離子是灰水中成垢的主要離子,在運行過程中,由于高溫、高壓,極易與水中的碳酸根形成碳酸鈣、碳酸鎂垢。近期長時間的高鈣、高硬運行,導致系統結垢加劇。灰水中成垢的碳酸鈣、碳酸鎂還會成為硅垢沉積的晶核,進一步加劇硅垢沉積。堿度是指水中能與酸性物質反應的物質的總和。在灰水pH值(7~9)條件下,主要是指碳酸根和碳酸氫根。堿度越高,與灰水中鈣、鎂離子生成碳酸鹽沉淀的可能性越大。氣化對堿度的要求一般小于500mg/L,檢修后堿度比檢修前也有一定的上升。
所以,水質惡化是氣化系統結垢的根本原因,要想延緩系統結垢,要盡快解決氣化外排水問題。

表2 氣化灰水水質分析數據
3.2.2 煤中硫的影響
2011檢修后,氣化原料煤由補連塔煤改為上灣煤。3月份分析補連塔煤45次,硫含量最高0.77%,最低0.34%,平均0.46%。9月份分析上灣煤69次,硫含量最高0.86%,最低0.46%,平均0.65%。煤質分析結果說明上灣煤比補連塔煤硫含量平均值高0.19%。
氣化爐爐內黑水通常都具有較強的酸性,原煤中硫含量增加,會導致氣化爐黑水酸性進一步增強,在酸性條件下,原煤中大量的鈣、鎂、鐵、鋁離子也會促進各種硅酸鹽晶體聚合物沉淀析出,對系統結垢加劇有一定影響。
最有效的改進措施是加大氣化外排污水流量,適當向除氧器補充部分脫鹽水,逐步改善氣化系統水質狀況。降系統灰水濃縮倍數,使硬度、電導率、堿度、溶解物、甲酸等各項指標達標,是延緩系統結垢最為有效的方法。將外排水流量增加50~80m3/h,可逐漸將外排水硬度降到1100~1300mg/L,電導率降到小于4700μS/cm,溶解物降到小于2000~2300mg/L。
(1)適當加大單臺氣化爐的水循環量,激冷水流量控制在400~415m3/h,氣化爐排水量控制在180~200m3/h,洗滌塔排水量控制在50m3/h,保證洗滌塔進水流量在170~190m3/h,改善氣化爐、洗滌塔水質,延緩激冷水管線和氣化爐內的結垢。
(2)氣化爐停車后適當延長保壓水循環時間,置換改善單爐循環水質,可降低再次投料后管線堵塞的幾率。
(1)根據低壓灰水懸浮物的含量,及時調整絮凝劑的加入量,控制低壓灰水的懸浮物小于50×10-6。
(2)由于水質惡化,分散劑加入量由原來的每天3t增加到4t,增加分散劑,緩解系統結垢。由于除氧器結垢嚴重,對分散劑加入點的添加量、比例進行調整,低壓灰水泵進口與高壓灰水泵進口分散劑加入比例由原來的3∶7調整為7∶3。
(3)加大絮凝劑泵、分散劑泵入口過濾器的清理頻次,保證藥劑加入量穩定。
(1)為了掌握系統灰水水質變化,僅分析pH值、COD和氨氮指標是不夠的,還要增加分析項目和分析頻次。需要增加Ca2+、Mg2+、Cl-、堿度、總硬度、電導率、懸浮物、溶解物、甲酸等指標。
(2)增加氣化爐、洗滌塔、閃蒸系統黑水,除氧器灰水水質分析。增加煤渣成分分析及原煤的元素分析,全面掌握系統水質的變化情況,及時調整藥劑加入量或排水量,適時控制系統水質。
調整分散劑的配方,來改變藥劑的藥效,延緩系統結垢。分散劑廠家已研究、調整分散劑配方,以適合高鈣、高硬、高硅運行水質,同時還要提高分散劑在250℃高溫水系統的阻垢性能。
通過以上的處理措施,系統的結垢問題得到有效緩解,各部位的結垢現象明顯好轉,保證了氣化爐長周期運行。