曹春雷 高利軍 王麗敏
(邢臺職業技術學院,河北邢臺 054035)
X100型真空泵轉子3D模擬效果如圖1所示。該轉子總體外形為中間粗兩頭細的軸類零件,其總長為311 mm;主體工作部分長160 mm,直徑105 mm,均為6級精度。臨近轉子主體工作部分兩端安裝軸承,該處軸頸精度為4級。兩軸端分別開有安裝A型和C型平鍵的鍵槽。安裝軸承部位的兩側均開有砂輪越程槽,兩軸端處倒角。主體工作部分外圓柱面及安裝軸承的軸頸部分須磨削。主體工作部分外圓柱面上開有3個4 mm寬、5級精度的軸向通槽,槽的中心平面到軸心線的距離為20.5 mm,槽徑向深度44±0.1 mm。

轉子的所有表面都要求加工,表面粗糙度最高的是Ra0.8 μm,最低的是Ra6.3 μm。兩軸承處軸頸的徑向圓跳動不大于0.012 mm,主體工作部分兩端軸向圓跳動不大于0.02 mm,且主體工作部分圓柱面與軸承安裝處的同軸度不大于0.01 mm。材料的最低抗拉強度大于400 MPa,必須經過時效處理。加工后的零件不允許有毛刺。
目前真空泵轉子加工中的兩個主要問題:安裝軸承處的直徑經過磨削后出現錐度,根部的直徑尺寸偏大,最大處超差0.005 mm,這樣遠遠不能滿足使用要求,也直接影響到產品的壽命;葉片槽銑削后用通止規檢驗發現槽底不合格,且有明顯振紋,會導致葉片安裝后無法在其槽內徑向自由伸縮;其次形位精度幾乎超差。
原工藝路線及要求如下:
工序10:車A型平鍵軸槽一端的端面及該端主體工作部分端平面,保證尺寸79 mm;鉆中心孔;粗車次端各部軸頸及小軸肩凸臺,留單邊余量0.5 mm;粗車主體工作部分外圓柱面留長度1/3,半徑留量2 mm;車槽到尺寸;倒角;以直徑105 mm外圓毛坯面為粗基準,限制4個自由度,選用CAK6150D臥式數控車床和通用夾具三爪自定心卡盤。
工序20:車C型平鍵軸槽一端的端面及該端主體工作部分端平面,在保證主體工作部分長度160.2 mm的同時也保證總長尺寸311 mm;鉆中心孔;粗車次端各部軸頸及小軸肩凸臺,留單邊余量0.5 mm;粗車主體工作部分外圓柱面留下的2/3部分,半徑留量2 mm;車槽到尺寸;倒角;以上道工序車好的直徑105 mm外圓柱面為徑向精基準,聯合車好的主體工作部分端平面,也為精基準,共限制5個自由度,同樣選用CAK6150D臥式數控車床和通用夾具三爪自定心卡盤。
工序30:精車各部軸頸外圓到尺寸,放磨量0.2 mm;以兩頂尖孔為精基準,用撥盤帶動,限制5個自由度,選用CAK6150D臥式數控車床。
工序40:銑A型平鍵軸槽與C型平鍵軸槽(軸向的定位與定形尺寸到圖樣要求,徑向按換算尺寸加工到深度);銑葉片槽,尺寸達到圖樣要求(輔助工裝利用了第4軸功能);采用一夾一頂定位,選用歐瑪加工中心EV810。
工序50:磨主體工作部分外圓柱面和其兩端軸承安裝圓柱面,并靠磨軸肩,尺寸及表面質量均符合圖樣要求;采用兩中心孔定位,用雞心夾撥盤帶動,選用設備M1432A萬能外圓磨床。
工序60:鉗工倒棱去毛刺。
結合以前加工出現的問題,并考慮分析其他生產加工單位的建議和作法,在保證加工質量的前提下,從盡可能降低成本、減輕工人勞動強度的角度出發,修改了原工藝。
工序10:車端面;鉆中心孔;粗車外圓各部,留量;切槽,到尺寸;倒角。調頭安裝,車另一端面保證總長;鉆中心孔;粗車外圓各部,留量;切槽,到尺寸;倒角。選用CA6140普通臥式車床,采用三爪自定心卡盤安裝。
工序20:精車外圓及軸肩,放磨量。以兩中心孔作精基準定位,在CAK6150D臥式數控車床上加工。
工序30:銑鍵槽;選用設備X52,采用V型塊加擋塊定位,壓板安裝。
工序40:修研頂尖孔;在CA6140臥式普通車床上用鑄鐵頂尖研磨。
工序50:磨兩軸承安裝軸頸及主體工作部分外圓柱面,并靠磨軸肩。采用兩中心孔定位,用雞心夾撥盤帶動,選用設備M1432A萬能外圓磨床(必要時配以中心架或跟刀架)。
工序60:銑葉片槽。選用設備XA6132/I臥式萬能升降臺銑床。采用改制的機用平口鉗安裝,自行設計專用夾具。
工序70:鉗工倒棱去毛刺。
工藝改進分析如下:將工序10改用普通車床進行粗加工,完全能保證精度,且經濟實惠,效率并不低。而精車的工序20仍采用數控車床進行,能夠很好保證尺寸的一致性,為完工后的較嚴格的形位精度打下基礎[1]。工序30銑鍵槽時,采用V型塊定位,增加了支承剛度,進一步為后續加工保證形位精度打基礎。銑鍵槽時的走刀方向應指向擋塊,防止因夾緊力不夠而產生軸向竄動,從而造成鍵槽的軸向定位尺寸不準確。在磨削兩軸承安裝軸頸及主體工作部分外圓柱面工序之前,新增加了工序40修研頂尖孔。因為要提高外圓加工質量,修研頂尖孔是主要手段之一,此外在工件加工過程中,頂尖孔還會磨損、拉毛,所以必須修研。工序50磨削的設備技術要求基本沒變,但是安裝時要求在修研后的頂尖孔內填潤滑脂,在死頂尖上安裝。死頂尖接觸剛度大,雖然沒有軸向補償力,但也減小了因工件轉動慣量大帶來的回轉誤差,反而更能保證同軸度的要求。磨削兩端安裝軸承處軸頸時,采用自兩端向軸向中心縱向磨削法,取消原有的徑向進給橫磨法。待到磨至根部時停止進給,保持主軸轉動一段時間,觀察火花量非常少時徑向退出并靠磨直徑105 mm兩側的軸肩?;蚴窃黾虞o助裝備中心架,防止因質量大回轉慣性大而導致靠近軸中部加工時的“讓刀”現象出現。這樣就解決了首件加工時產生的第一個問題。接下來將銑葉片槽單獨生成工序60,并且放在磨削之后進行,看起來是違背了“先主后次”的原則,通常槽加工盡可能往后安排,一般應放在外圓精車(或粗磨)之后,精磨加工前進行。考慮的原因是,葉片安裝后應盡可能在槽內自由伸縮,若先銑槽后磨外圓,產生的毛刺易忽略,不易清洗去除。再者,銑槽的徑向分力很大,兩端軸頸很細而剛度低,極易破壞已磨好的形位精度,為此特別設計了專用夾具(下面介紹)。在銑葉片槽工藝上,原來采用的是每槽加工分2或3次走刀完成,用萬能分度頭分度或數控程序控制第4軸分度。原有的工藝生產效率低,刀具易磨損,生產成本也高。采用專用夾具后,工件的支承剛度會變得非常大,利用“背吃刀量增加時單位切削力不變;進給量增加時單位切削力減小”這一原理,在不改變切削速度的情況下,僅用1次走刀加工完成一個槽就會大大提高生產效率。此外,適當降低切削速度還會提高刀具耐用度。至此,首件加工時產生的第二個主要問題也迎刃而解。
為防止葉片槽銑削后,槽底出現明顯的振紋,我們改進了工序60的工件裝夾方式。取消了“一夾一頂”,換成了專門設計的銑床專用平口鉗[2],如圖2和圖3所示。

在兩塊顎板的一側頂部裝有水平定位塊,而另一側開有4 mm寬的斜槽,斜槽與顎板頂部水平面成30°夾角。夾持工件時,對應的兩斜槽內安裝角向定位葉片,如圖4所示。角向定位葉片頂部可插入到已加工好的轉子葉片槽內,其底部與兩塊顎板上斜槽成緊滑動配合關系。


該夾具在后期制作裝配時要特別小心。加工時,兩個水平定位塊及兩塊顎板銑時放磨量較大,之后熱處理,再分別磨平各結合面、對合面、安裝基面等,使各面見光;角向定位葉片磨時盡量保證上偏差,即取最大極限尺寸。安裝時,首先在兩鉗口上緊固兩塊顎板,先緊固一個(最好在固定鉗口一端),然后使兩塊顎板上的斜槽對齊,松開活動鉗口端至合適尺寸,插入角向定位葉片,使角向定位葉片能在斜槽內自由滑動為宜,此時配磨上表面B,使之等高水平;再用螺釘緊固兩個水平定位塊,緊固時靠齊E、F面,緊固后配磨兩端面A,使之共面且垂直于B面;最后配磨C、D面,使之共面且平行于對應的另一側鉗口上的C-D面。
(1)槽定形尺寸深度的圖樣要求是淺側44±0.1 mm。因為加工槽深尺寸的定位基準是安裝軸承軸頸的下母線,而工序基準是主體工作部分外圓柱面上的母線,所以會有基準不重合誤差存在。又因為該工件以其磨削過的軸頸為精基準在平面支承上定位,所以其基準位移誤差可忽略不計(平面支承定位件經過熱處理,很耐磨,磨損量及其微小)[3]。

式中:ΔD為定位誤差;ΔB為基準不重合誤差;Δy為基準位移誤差。
(2)槽定位尺寸的圖樣要求是20.5 mm。若按GB/T1804-2000未注公差線性尺寸的公差等級f(精密級)選取,其極限偏差為±0.1 mm。加工槽的水平定位基準是安裝軸承軸頸的最左母線(所謂的左右是按銑工的又一個操作位置上來看安裝的工件的),而工序基準是轉子安裝軸承軸頸的軸線(公共軸線),所以會有基準不重合誤差存在。同樣該工件以其磨削過的軸頸為精基準在豎直的平面支承上定位,所以其基準位移誤差亦可忽略不計。

以上兩項誤差即便算上軸頸的徑向圓跳動0.012 mm和主體工作部分同軸度0.01 mm,也小于圖樣要求,故該定位方案完全能保證葉片槽深度和位置的精度要求。
設槽底配合間隙為a,利用三角形相似原理可計算如下:

求解出a=0.057 885 mm,
而 Δα =arctan(a/43.9),將a代入得:

同理計算:當最薄或達到磨損極限的厚度3.992 mm角向定位葉片,插入鉗口定位斜槽里時,定位斜槽按最寬設計尺寸計算或達到最大磨損量計算取值為4.012 mm,配合間隙量會達到最大的0.02 mm,此時的實際配合接觸最短邊為67.527 7 mm,產生最大的搬動角度誤差Δβ。
設底部配合間隙為b,利用三角形相似原理可計算如下:

求解出b=0.02 mm,而 Δβ =arctan(b/67.527 7),將b代入得:

實測夾具鉗口制造角度誤差Δγ最大為3'。
則 Δα +Δβ+Δγ≈8.6'< ±20'。
故該定位方案也完全能滿足角度的定向,保證槽在徑向圓周上均勻分布。
通過重排真空泵轉子機加工工藝規程,安裝軸承處直徑磨削后不再有錐度,尺寸精度滿足要求,同時各形位精度得到了保證。銑床專用平口鉗工裝的設計保證了葉片槽銑削精度要求,消除了槽底振紋。該工藝規程和專用平口鉗工裝已在生產中實際執行和應用,實踐證明能滿足產品質量要求,降低了工人的勞動強度。
[1]楊斷宏.數控加工工藝手冊[M].北京:化學工業出版社,2008.
[2]浦林祥.金屬切削機床夾具設計手冊[M].北京:機械工業出版社,1995.
[3]王先逵.機械加工藝手冊第1卷工藝基礎篇[M].北京:機械工業出版社,2006.