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加熱爐節(jié)能潛力分析

2012-11-07 07:12:05聶懷勇大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠
石油石化節(jié)能 2012年6期
關(guān)鍵詞:煙氣

聶懷勇(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)

加熱爐節(jié)能潛力分析

聶懷勇(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)

目前,加熱爐年消耗天然氣占油田總能耗的2 5%左右,是油田的用能大戶,加熱爐能耗的高低直接影響到油田節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此,提高加熱爐熱效率、降低熱損失對提高經(jīng)濟(jì)及社會效益有著重要的意義。通過對影響加熱爐熱效率的因素進(jìn)行分析,找到了問題的關(guān)鍵,并采取了針對性措施,取得了較好的節(jié)能效果。對5臺加熱爐進(jìn)行了試驗(yàn),平均爐效由71.3%提高到81%,實(shí)現(xiàn)年節(jié)氣30.7×104m3。

加熱爐 熱效率 能耗 節(jié)能 潛力

隨著油田開發(fā)進(jìn)入特高含水期,開采成本日益增加,噸油成本大幅上升,能耗控制難度加大。在保證產(chǎn)量的同時,降低能源消耗、控制生產(chǎn)成本成為油田生產(chǎn)的主線,節(jié)能降耗成了提高油田經(jīng)濟(jì)效益及行業(yè)競爭力的一個重要途徑。油田生產(chǎn)能耗主要分為機(jī)械采油系統(tǒng)能耗、原油集輸系統(tǒng)能耗、注水注聚系統(tǒng)能耗等,其中原油集輸系統(tǒng)能耗占總能耗的比例約為70%,存在較大的節(jié)能空間。加熱爐作為原油集輸系統(tǒng)中的主要耗能設(shè)備,消耗著大量的一次能源,產(chǎn)生大量的廢熱,造成較大的熱污染和能源浪費(fèi)[1]。因此,能否提高加熱爐的熱效率,降低加熱爐能耗,成為油田節(jié)能降耗的關(guān)鍵所在。同時,研究加熱爐節(jié)能降耗技術(shù),不僅節(jié)約能源,而且有利于環(huán)境保護(hù),具有較好的經(jīng)濟(jì)及社會效益。

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

目前,油田用加熱爐主要應(yīng)用在中轉(zhuǎn)站內(nèi)的摻水、熱洗系統(tǒng)。隨著井?dāng)?shù)的增加及開采方式的轉(zhuǎn)變,摻水、熱洗所需熱量仍居高不下,導(dǎo)致加熱爐能耗較大。加熱爐運(yùn)行年消耗天然氣約占油田總能耗的25%,是油田的用能大戶,加熱爐運(yùn)行效率的高低直接影響油田總的能耗水平及油田節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)[2]。油田用加熱爐存在的主要問題是爐效低,熱損失大。現(xiàn)場測試結(jié)果顯示,加熱爐爐效平均為75%,低于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);排煙溫度平均為200℃,最高可達(dá)400℃;過剩空氣系數(shù)平均為2.68,遠(yuǎn)高于規(guī)范要求的1.25。因此,急需進(jìn)行加熱爐節(jié)能技術(shù)的研究及應(yīng)用,對加熱爐運(yùn)行狀況進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化,以提高加熱爐熱效率、降低加熱爐熱損失。

2 節(jié)能潛力

針對加熱爐存在的問題及現(xiàn)場運(yùn)行情況,對影響加熱爐熱效率的因素進(jìn)行分析,挖掘加熱爐節(jié)能潛力,并采取針對性的措施,提高加熱爐熱效率,達(dá)到節(jié)能減排的目的。

2.1 影響因素

根據(jù)現(xiàn)場測試結(jié)果分析可知,影響加熱爐爐效的主要因素是排煙熱損失、化學(xué)不完全燃燒熱損失和爐體散熱損失。其中排煙熱損失為主導(dǎo),占加熱爐熱損失的99%[3],也是加熱爐節(jié)能治理的關(guān)鍵。排煙熱損失的大小,主要取決于加熱爐排煙溫度和過剩空氣系數(shù)兩個參數(shù)。

排煙溫度是指在煙囪底部的煙管出口處的煙氣溫度。此溫度不應(yīng)低于煙氣露點(diǎn)的溫度,否則會造成低溫腐蝕,但排煙溫度過高會導(dǎo)致大量熱量隨煙氣散失,增加熱損失。排煙溫度的高低直接影響到排煙損失率的大小,排煙溫度每降低12~15℃,加熱爐熱效率就可以提高1%。因此,應(yīng)將排煙溫度控制在合理范圍之內(nèi),即:氣體燃料不含硫、煙囪不保溫時,不應(yīng)低于120℃;氣體含硫?yàn)?.05%~1%、煙囪不保溫時,不應(yīng)低于150~205℃,煙囪保溫時不應(yīng)低于120~175℃。排煙溫度的高低主要由受熱面和水套的熱傳導(dǎo)情況決定。研究表明,當(dāng)水垢的導(dǎo)熱系數(shù)為0.58 1~2.33 W/(m·℃)時,加熱爐受熱面結(jié)水垢1 mm,熱效率降低2%~3%。水垢對熱效率的影響見表1。

表1 水垢對加熱爐熱效率的影響

煙垢的導(dǎo)熱系數(shù)是水垢導(dǎo)熱系數(shù)的1/10,僅為0.0581~0.116W/(m·℃)。由表1可知,若受熱面和水套結(jié)垢將嚴(yán)重影響換熱,導(dǎo)致排煙溫度過高,使得熱損失增大。

過剩空氣系數(shù)是指實(shí)際入爐空氣量與理論空氣量之比。過剩空氣系數(shù)也直接影響著排煙熱損失,另外還對氣體未完全燃燒熱損失有一定的影響。過剩空氣系數(shù)太大,入爐空氣量多,相對降低了爐膛溫度和煙氣的黑度,影響傳熱效果;過剩空氣系數(shù)太小,燃料燃燒所需空氣量不足,燃燒不充分,造成燃料浪費(fèi),所以過剩空氣系數(shù)也是影響加熱爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一個非常重要的參數(shù)。在加熱爐的排煙溫度一定時,過剩空氣系數(shù)大則排煙量大,煙氣從煙囪帶走的熱量多,增加了熱損失,全爐熱效率降低。過多的空氣還會使煙氣中含氧量高,加劇爐管表面的氧化腐蝕,縮短管子的壽命。因此,在保證燃料完全燃燒的前提下,合理控制過剩空氣系數(shù),可減少排煙熱損失、提高加熱爐熱效率。影響過剩空氣系數(shù)的主要因素有燃料性質(zhì)、燃燒器的性能、爐體的密封性能、加熱爐的測控水平、煙囪擋板開度等。經(jīng)驗(yàn)表明,過剩空氣系數(shù)每增加0.1,排煙熱損失就要增加0.5%左右。加熱爐熱效率與過剩空氣系數(shù)的變化關(guān)系見圖1。

圖1 加熱爐熱效率與過剩空氣系數(shù)的變化關(guān)系

由圖1可以看出,過剩空氣系數(shù)在1.25左右時,熱效率最大;過剩空氣系數(shù)小于1.25時,熱效率隨著過剩空氣系數(shù)的降低而降低,且變化較快;過剩空氣系數(shù)大于1.25時,隨著過剩空氣系數(shù)的增大,熱效率也不斷降低,使得加熱爐熱損失增大。所以,合理控制加熱爐排煙溫度和過剩空氣系數(shù)是加熱爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的關(guān)鍵。

2.2 技術(shù)措施及效果

現(xiàn)場測試結(jié)果顯示,加熱爐排煙熱損失較大,平均熱損失為20%,最高熱損失達(dá)35%。高溫?zé)煔鈳ё叽罅繜崮埽固烊粴獾娜紵抵邢喈?dāng)部分不能得到利用,降低了能源利用率。為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo),在保證設(shè)備安全運(yùn)行的前提下,對加熱爐運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行了摸索,以期達(dá)到降低排煙熱損失、提高加熱爐爐效的目的。

1)合理控制加熱爐合風(fēng)。通過合理控制加熱爐合風(fēng),進(jìn)而控制過剩空氣系數(shù)。過剩空氣系數(shù)太小,空氣量供給不足,燃料不能完全燃燒,加熱爐效率降低;過剩空氣系數(shù)過大,相對降低了爐膛溫度和煙氣輻射能力,影響了傳熱效果[4]。通過合理控制合風(fēng),既滿足燃料完全燃燒所需空氣量,又使得排煙量最小,從而減少熱損失。

2)合理控制煙道負(fù)壓。如果煙道負(fù)壓大,燃燒不好,說明進(jìn)風(fēng)小,應(yīng)調(diào)大風(fēng)門,增大進(jìn)風(fēng)量;如果負(fù)壓小,煙氣含氧量大,說明進(jìn)風(fēng)多,應(yīng)關(guān)小風(fēng)門,減少進(jìn)風(fēng)量[5]。利用煙道內(nèi)安裝的U型管壓力計(jì)實(shí)時監(jiān)測煙道負(fù)壓,將煙道負(fù)壓控制在20~30 Pa之間,進(jìn)而控制過剩空氣系數(shù),延長換熱時間,減少排煙損失。根據(jù)爐子最大負(fù)荷確定擋板最大開度位置。根據(jù)季節(jié)情況對擋板位置進(jìn)行定位,控制爐子負(fù)壓及入爐空氣量。

煙氣氧含量是加熱爐的重要運(yùn)行參數(shù),可間接反映燃燒的熱效率。依據(jù)氧氣含量這一參數(shù),對加熱爐合風(fēng)、煙道擋板進(jìn)行調(diào)節(jié),進(jìn)而控制過剩空氣系數(shù)和排煙溫度。為了精確控制排煙溫度和過剩空氣系數(shù),在加熱爐煙道出口處安裝氧含量分析儀表,監(jiān)測煙道氧氣含量。并且,開發(fā)了以氧含量為輸入信號的運(yùn)行軟件,在線實(shí)時對煙氣中的含氧量進(jìn)行跟蹤監(jiān)測。把信號送入PLC系統(tǒng)進(jìn)行處理,把氧含量控制在4%~4.5%;輸出指令給合風(fēng)控制器和煙道擋板調(diào)節(jié)裝置,調(diào)節(jié)合風(fēng)開度和煙道擋板位置,把參與燃燒的氧氣量控制在最佳狀態(tài)。

基于以上研究,對5臺加熱爐進(jìn)行了試驗(yàn),平均爐效由71.3%提高到8 1%,效率提高了9.7個百分點(diǎn),實(shí)現(xiàn)年節(jié)氣30.7×104m3。

3 結(jié)論認(rèn)識

通過分析可知,加熱爐的排煙熱(下轉(zhuǎn)第4 9頁)

圖4 R-X 2井鉆遇硫化氫情況數(shù)據(jù)

從圖4可以看出,改進(jìn)后鉆臺H2S傳感器發(fā)現(xiàn)H2S時間滯后的問題得到有效解決(比改進(jìn)前提前3min發(fā)現(xiàn)H2S氣體),鉆臺H2S傳感器測得H2S氣體濃度值偏低的問題得到了徹底解決(實(shí)測H2S氣體濃度值由原來0~0.39×10-6提高到0~114×10-6)。這樣,在鉆進(jìn)過程中,當(dāng)井口有H2S溢出時,可及時地發(fā)現(xiàn)H2S,并且測得H2S濃度的準(zhǔn)確性得到了可靠的保證,可及時向有關(guān)施工人員發(fā)出H2S報警信號,為及時采取預(yù)防H2S中毒措施贏得了寶貴的時間,從而達(dá)到了預(yù)期的技術(shù)革新目的。

目前,該項(xiàng)技術(shù)革新已經(jīng)在施工的3個錄井隊(duì)投入使用。自投入使用以來,從現(xiàn)場各錄井隊(duì)的使用情況來看:由于H2S傳感器安裝位置靠近井口,當(dāng)有H2S氣體溢出井口時,可以被H2S傳感器第一時間檢測到;由于被檢測到的H2S氣體受風(fēng)速、風(fēng)向以及檢測器與氣源距離、高度等因素影響較小,不僅可以更加直接、快速地檢測到H2S氣體,而且所測得的H2S氣體濃度值的準(zhǔn)確性也大大提高,從而進(jìn)一步提高了H2S有毒氣體預(yù)報的及時性、準(zhǔn)確性和可靠性。

3 應(yīng)用前景分析

未能及時預(yù)報H2S溢出所造成的主要經(jīng)濟(jì)影響主要為:鉆機(jī)停鉆來處理H2S溢出事故所損失的費(fèi)用;錄井儀處理H2S溢出事故所損失的費(fèi)用;當(dāng)有H2S顯示時,處理1次鉆井液(按鉆井液總量120m3計(jì)算)所需要的鉆井液處理藥品堿式碳酸鋅為0.072t。H2S傳感器安裝檢測方法改進(jìn)后,RM L項(xiàng)目避免了鉆井停工造成的損失,節(jié)省了用于H2S處理的鉆井液,節(jié)約了鉆井液處理時所消耗的藥品。

本項(xiàng)技術(shù)解決了現(xiàn)場迫切要求解決的及時發(fā)現(xiàn)和準(zhǔn)確預(yù)報H2S的問題,并且容易推廣,具有非常好的實(shí)用效果。革新成果在RM L項(xiàng)目上進(jìn)一步深入推廣后,可以極大提高H2S預(yù)報的及時性和準(zhǔn)確性,不僅可以為H2S的預(yù)防工作爭取寶貴的時間,也可為鉆井工程的順利進(jìn)行提供更加安全可靠的保障,并能有效避免H2S中毒事故的突發(fā)。在此基礎(chǔ)上,對H2S預(yù)報的及時性和準(zhǔn)確性相關(guān)課題進(jìn)行進(jìn)一步的研究,可以為H2S預(yù)報工作拓展更為廣闊的空間,創(chuàng)造出更好的社會價值和經(jīng)濟(jì)效益。

[1]隋秀香.井場硫化氫檢測系統(tǒng)的研制[J].天然氣工業(yè),2 0 1 1(9):8 2-8 5.

10.3969/j.issn.2095-1493.2012.06.008

2012-02-24)

聶懷勇,2007年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東),從事節(jié)能測試評價工作,E-mail:niehuaiyong@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠規(guī)劃設(shè)計(jì)研究所,163114。

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