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電站鍋爐飛灰含碳量高的原因分析

2012-11-12 04:20:56劉德來(lái)
山西焦煤科技 2012年12期

劉德來(lái)

(山西興能發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 古交 030206)

設(shè)計(jì)鍋爐時(shí)依據(jù)的煤種稱(chēng)為設(shè)計(jì)煤種,燃煤電站鍋爐是根據(jù)設(shè)計(jì)煤種進(jìn)行設(shè)計(jì)制造的。但由于目前國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供應(yīng)形勢(shì)日益緊張,造成很多電廠(chǎng)無(wú)法燃用設(shè)計(jì)煤種,實(shí)際燃用煤種偏離設(shè)計(jì)煤種很多,從而引起制粉系統(tǒng)和鍋爐燃燒系統(tǒng)出現(xiàn)相關(guān)問(wèn)題,影響機(jī)組運(yùn)行的安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性。本文以某電廠(chǎng)2×600 MW機(jī)組鍋爐為對(duì)象,從鍋爐運(yùn)行調(diào)整角度和原煤特性角度分析了該鍋爐飛灰含碳量高的原因。

1 設(shè)備概況及煤質(zhì)參數(shù)

某電廠(chǎng)2×600 MW機(jī)組采用的是上海鍋爐廠(chǎng)引進(jìn)技術(shù)制造的SG-1913/25.4-M965型超臨界參數(shù)變壓螺旋管圈直流鍋爐,單爐膛,一次中間再熱,平衡通風(fēng),露天布置,固態(tài)排渣,全鋼結(jié)構(gòu),全懸吊π形布置,BMCR蒸發(fā)量 1 913 t/h,額定蒸汽壓力 25.4 MPa,額定蒸汽溫度571℃,再熱蒸汽溫度569℃。采用中速磨煤機(jī)冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺(tái)爐配6臺(tái)北京電力設(shè)備總廠(chǎng)生產(chǎn)的液壓變加載ZGM113N型中速磨煤機(jī)。煤粉細(xì)度(設(shè)計(jì)煤種)R90為16%。

因?qū)嶋H燃用煤種和設(shè)計(jì)煤種偏差很大,鍋爐運(yùn)行中存在飛灰和爐渣可燃物高的問(wèn)題,嚴(yán)重影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。為此,對(duì)鍋爐制粉及燃燒系統(tǒng)進(jìn)行了試驗(yàn)研究,對(duì)原煤進(jìn)行相關(guān)分析,探索降低飛灰和爐渣可燃物含量高的運(yùn)行方式或找出該問(wèn)題的相關(guān)原因。

2 問(wèn)題提出及分析

2.1 問(wèn)題提出

現(xiàn)在鍋爐燃用煤種較雜,近期主要燃用貴州混煤和南非煤。對(duì)比貴州混煤和南非煤的工業(yè)分析,分析結(jié)果見(jiàn)表1。從表1可以看出,南非煤和貴州混煤發(fā)熱量、水分、灰分、揮發(fā)分相近。單獨(dú)燃用南非煤時(shí),飛灰、大渣可燃物含量均在1.5%左右,而燃用貴州混煤時(shí),飛灰、大渣可燃物含量均在4% ~6%,差異很大。

表1 南非煤和貴州混煤工業(yè)分析匯總表

2.2 問(wèn)題分析

飛灰、大渣可燃物高,說(shuō)明煤的燃盡程度低,決定煤的燃盡程度的因素主要有:

1)煤本身燃盡特性。

2)煤粉細(xì)度,煤粉細(xì)度對(duì)煤的著火和燃盡影響較大,煤粉細(xì)度細(xì),可提高著火速率,改善煤的著火和燃盡性能。

3)配風(fēng)方式,改變?nèi)紵鲄^(qū)域氧量,提高燃燒初期氧量,但同時(shí)也可能會(huì)提高著火點(diǎn),從而推遲燃燒,反而對(duì)燃燒不利。

4)爐膛高度,決定煤粉在爐內(nèi)的停留及燃盡時(shí)間。

對(duì)已投運(yùn)鍋爐,鍋爐結(jié)構(gòu)參數(shù)無(wú)法改變,因此,僅能從原煤自身特性和運(yùn)行角度對(duì)飛灰、大渣可燃物含量高的問(wèn)題進(jìn)行分析。

3 探索改善煤燃盡特性的試驗(yàn)研究結(jié)果

運(yùn)行中只能通過(guò)改變煤粉細(xì)度和配風(fēng)方式的手段提高混煤的燃盡特性。本次試驗(yàn)重點(diǎn)從煤粉細(xì)度和配風(fēng)方式對(duì)燃煤燃盡性進(jìn)行考察,探索提高鍋爐經(jīng)濟(jì)性的方法[1]。

3.1 變煤粉細(xì)度試驗(yàn)研究結(jié)果

機(jī)組負(fù)荷430 MW,空氣預(yù)熱器入口氧量控制在4.5%左右,對(duì)磨煤機(jī)分離器擋板進(jìn)行調(diào)整,從而改變煤粉細(xì)度。變煤粉細(xì)度試驗(yàn)共進(jìn)行3個(gè)工況試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表2。

表2 變煤粉細(xì)度試驗(yàn)結(jié)果匯總表

從表2可知,煤粉細(xì)度降低約3% ~4%,飛灰含碳量由4.42%降至4.17% ~4.18%,下降約 0.25%左右;爐渣含碳量由6.86%降至5.03% ~6.38%,下降0.48% ~1.53%;固體不完全燃燒熱損失 q4由2.37%降至 2.15% ~2.23%,下降 0.14% ~0.22%;鍋爐熱效率 ηb由 91.17% 上升到 91.31% ~91.42%。

從變煤粉細(xì)度試驗(yàn)結(jié)果可知,調(diào)整煤粉細(xì)度后,飛灰、爐渣可燃物下降幅度和鍋爐效率提高幅度有限。受設(shè)備限制,煤粉細(xì)度無(wú)法再調(diào)整,因此,無(wú)法得到繼續(xù)降低煤粉細(xì)度對(duì)飛灰、爐渣可燃物含量的影響。

3.2 提高燃燒器區(qū)域氧量試驗(yàn)研究結(jié)果

為了考察提高燃燒器區(qū)域氧量對(duì)飛灰、爐渣可燃物的影響,機(jī)組負(fù)荷在430 MW時(shí),通過(guò)逐漸關(guān)閉燃盡風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度達(dá)到提高燃燒器區(qū)域氧量的目的,共進(jìn)行3個(gè)工況試驗(yàn),提高燃燒器區(qū)域氧量試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。

表3 提高燃燒器區(qū)域氧量試驗(yàn)結(jié)果匯總表

從表3可知,提高主燃燒器區(qū)域氧量后,飛灰、爐渣可燃物含量增加,鍋爐效率有所下降。這是因?yàn)橹魅紵鲄^(qū)域氧量提高后,并沒(méi)有因?yàn)槎物L(fēng)提前補(bǔ)氧而改善燃燒速率差的煤的燃盡性,反而因二次風(fēng)和一次風(fēng)混合提前,提高了著火點(diǎn),導(dǎo)致燃盡性更差。

3.3 二次風(fēng)配風(fēng)方式試驗(yàn)研究結(jié)果

為了考察配風(fēng)方式對(duì)飛灰、爐渣可燃物的影響,機(jī)組負(fù)荷在440 MW時(shí),分別進(jìn)行均等、正寶塔、縮腰、倒寶塔配風(fēng)方式試驗(yàn),二次風(fēng)箱與爐膛差壓保持0.75/0.65 kPa左右,配風(fēng)方式試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4。

表4 二次風(fēng)配風(fēng)方式試驗(yàn)結(jié)果匯總表

從表4可知,均等配風(fēng)方式下,鍋爐熱效率最高,ηb=90.85%;其次是倒寶塔和縮腰配風(fēng)方式,ηb=90.82%;最差為正寶塔配風(fēng)方式,ηb=90.72%。4種配風(fēng)方式對(duì)爐渣、飛灰可燃物含量影響不大。440 MW時(shí),推薦采用均等配風(fēng)方式。

從上述試驗(yàn)可知,采取運(yùn)行調(diào)整方式無(wú)法達(dá)到降低貴州混煤燃盡特性,進(jìn)而降低飛灰、大渣可燃物含量的目的。

4 混煤燃盡特性及飛灰含量高的原因分析

4.1 原煤燃盡特性分析

由于采取運(yùn)行調(diào)整方式無(wú)法降低飛灰、大渣可燃物含量,對(duì)原煤特性進(jìn)行分析,研究該煤種的著火和燃盡特性。

試驗(yàn)過(guò)程對(duì)原煤取樣,并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室分析,得出原煤著火和燃盡特性。反應(yīng)原煤著火和燃盡特性指標(biāo)由以下兩個(gè)參數(shù)表征:

1)反應(yīng)指數(shù)RI:反映煤著火難易程度的指數(shù)。

2)燃盡指數(shù)Cb:反映煤燃盡難易程度的指數(shù)。

反應(yīng)指數(shù)RI和燃盡指數(shù)Cb的判別標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表5。

表5 原煤著火和燃盡特性判別標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)貴州混煤和南非煤進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室分析,得出反應(yīng)指數(shù)RI和燃盡指數(shù)Cb,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表6。

表6 貴州混煤著火和燃盡判別結(jié)果

從表6可知,貴州混煤著火和燃盡特性均為難,南非煤著火和燃盡特性均為易。

4.2 混煤飛灰、大渣可燃物含量高的原因分析

貴州混煤原煤工業(yè)分析結(jié)果雖然屬煙煤,但燃燒特性卻很差,所以當(dāng)燃用貴州混煤時(shí),煤粉在爐內(nèi)整個(gè)燃燒階段無(wú)法充分、完全燃燒,導(dǎo)致飛灰和爐渣可燃物含量很高,固體不完全燃燒熱損失很高;南非煤著火和燃盡特性均為易,所以煤粉在整個(gè)燃燒階段能充分、完全燃燒,飛灰和爐渣可燃特性含量較低,固體不完全燃燒熱損失較低。

根據(jù)經(jīng)驗(yàn),燃用混煤時(shí)應(yīng)注意分析被混煤種的燃燒特性,特別是著火和燃盡特性。混煤一般有以下規(guī)律:混煤的著火及燃燒穩(wěn)定性靠近易燃煤的著火特性,難燃煤中摻燒部分易燃煤種會(huì)提高燃燒穩(wěn)定性;混煤的燃盡性趨近于難燃煤種,難燃煤中摻燒易燃煤種不會(huì)使燃盡特性顯著改善,甚至不利于充分燃盡。因?yàn)榛烀哼M(jìn)入爐膛后,由于煤燃燒速率有差別,燃燒速率高的煤先燃燒,“搶風(fēng)”嚴(yán)重,耗用大量的氧,雖然燃燒器區(qū)域溫度較高,但會(huì)造成缺氧環(huán)境,不適于燃燒速率差的煤燃燒,所以燃盡性能甚至不如單燒時(shí)的燃盡性能。

5 結(jié)論

1)試驗(yàn)中通過(guò)調(diào)整煤粉細(xì)度研究改善混煤燃盡特性,但從試驗(yàn)結(jié)果可知,飛灰、爐渣可燃物下降幅度和鍋爐效率提高幅度有限。從目前的試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,如果將飛灰、爐渣可燃物降至2%左右,煤粉細(xì)度必須很細(xì)才能滿(mǎn)足,但此時(shí)制粉系統(tǒng)已無(wú)法滿(mǎn)足。

2)由于混煤各煤種燃燒速率不同,可能會(huì)造成燃燒速率低的煤在缺氧環(huán)境下燃燒。試驗(yàn)中通過(guò)提高主燃燒器區(qū)域氧量改變混煤燃燒的供氧量,但由于同時(shí)提高了著火點(diǎn),對(duì)燃燒反而有推遲作用,所以改變?nèi)紵鲄^(qū)域氧量并未達(dá)到改善混煤燃盡性的目的,燃盡性反而變差。

3)通過(guò)針對(duì)性的試驗(yàn)研究可知,從運(yùn)行參數(shù)調(diào)整角度無(wú)法改善混煤的燃盡性,達(dá)不到降低飛灰、大渣可燃物含量的目的。

4)混煤各煤種的燃燒和燃盡特性決定了鍋爐飛灰、大渣可燃物含量的高低,如各煤種特性差異較大,建議采取分磨分燒各煤種的方式降低飛灰、大渣可燃物;如各煤種特性差異不大,則采取混煤的方式。

[1]黃新元.電站鍋爐運(yùn)行與燃燒調(diào)整[M].北京:中國(guó)電力出版社,2003:55-60.

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