嚴映峰,黃天文,何 滔
(中國電大渡河瀑布溝水力發電總廠,四川漢源610041)
深溪溝水電站位于四川省大渡河中游漢源縣和甘洛縣接壤部,為大渡河干流規劃的第18級電站,為瀑布溝電站下游反調節電站,裝機規模為4×165MW。
深溪溝水輪發電機組為半傘式機組,軸承冷卻方式為水冷卻,機組高壓油頂起裝置主要針對推力軸承潤滑設計。
深溪溝水輪發電機組推力和下導共用一個油槽及冷卻系統,推力軸承由14塊推力瓦組成,采用彈簧簇支撐,每塊推力瓦布置88個推力彈簧,具有自平衡特性。
由于機組重量大、轉速慢,運行時推力軸瓦受力大,不易在推力瓦上形成油膜,為增加潤滑,減少發熱,采用導熱性好的巴氏合金瓦,并采用高壓油頂起系統,在機組開機和停機過程中(0~95%轉速)高壓油頂起裝置油泵啟動,吸入油槽內的油,向推力瓦中心的油孔打油,促使油膜產生。
改造前,機組高壓油頂起裝置油泵運行時,壓力開關1的常開接點接通,見圖1。在控制系統中將此常開接點信號定義為“高壓頂起裝置管路無泄露”,當高壓油頂起裝置收到此信號表示機組推力軸瓦油膜建立正常,監控系統將執行下一步開停機流程。壓力開關的動作定值設置為4.0 MPa。
經過多次開停機發現,機組在開機過程中,當高壓油頂起裝置油泵正常運行后,壓力開關1的常開接點接通,即收到“高壓油頂起裝置管路無泄露”信號,開機流程執行順利。在停機過程中,高壓油頂起裝置油泵運行后,壓力開關1壓力不容易達到4 MPa,一般不到2 MPa。此步流程經常超時導致監控流程退出,嚴重影響正常停機。

圖1 高壓油頂起裝置管路及壓力開關圖
經過分析發現原因為機組在由停機到開機的過程中,推力軸承承受壓力為靜壓力,壓力比較容易建立,容易達到壓力開關動作定值4 MPa;在機組停機過程中,鏡板處于旋轉狀態,屬于動摩擦,這時候建立壓力不如靜止狀態容易。此時鏡板和推力瓦之間本來有一層油膜,雖然壓力未達到4 MPa,并不影響推力瓦潤滑及散熱。
針對這個問題,在判高壓油壓力的時候增加一只壓力開關,命名為壓力開關2(見圖1),將壓力開關1定值整定為4.0 MPa,信號名稱定義為“開機時高壓油頂起裝置管路無泄漏”,將壓力開關2定值整定為1.8 MPa,信號名稱定義為“停機時高壓油頂起裝置管路無泄漏”,在停機到開機的過程中,采用壓力開關1是否達到4.0 MPa來判斷高壓油頂起裝置運行正常,在停機過程中采用壓力開關2是否達到1.8 MPa來判斷高壓油頂起裝置運行正常,具體邏輯見圖2。

圖2 開、停機時高壓油頂起裝置判斷邏輯
針對停機與開機過程中推力瓦承受的壓力不一致的問題,分別設置2個壓力開關,對推力瓦油膜是否形成進行更好的監視,優化了開停機的流程,收到很好的運行效果。
[1]陳勇旭,武彬.深溪溝水電站發電機制動系統及高壓油頂起裝置[J].水電站機電技術,2010,33(6):59-61.
[2]高天德.水輪發電機推力軸承高壓油頂起裝置的設置和應用[J].大電機技術,1990(6):13-20.