汪征宇(吐哈油田技術監測中心)
溫米抽油井節能系統技術改造及分析評價
汪征宇(吐哈油田技術監測中心)
針對抽油機用電負荷逐年提升,能耗與生產的矛盾日顯突出,采取對低產液單井加裝一體化控制柜的方法,實現對單井運行狀況的實時檢測、記錄和遠傳,達到了優化控制抽油機運行的目的。在溫五區塊、紅胡區塊和米登區塊選取96口低效產液抽油機井作為實施對象,測試綜合節電率為17.61%,節電效果明顯,性能穩定;單井綜合節電率達15%以上,功率因數在0.8以上。
抽油機 節能系統 改造 評價
2008年溫米采油廠對試運行的4口“H SC系列”抽油機變頻控制裝置進行節電效果測試評價,經測試綜合節電率為17.61%,節電效果明顯,性能穩定,因而向公司節能主管部門推薦使用該裝置,該建議得到采納,通過了中國石油天然氣股份有限公司勘探與生產分公司審查,確定為勘探與生產分公司2010年重點節能投資項目。至2011年6月底完成在這96口抽油機井H SC一體化變頻控制裝置,通過單井遠距離遙測控制系統,實現了機采井電能數據、設備運行參數的自動采集,并達到了遠程自動調參,遠程啟停、監控的數字化管理功能。
該節電項目建設主要包括2部分:推廣應用抽油機一體化變頻控制技術與遠程監控,為抽油井能效監測與地面參數動態調整提供條件;建立抽油井能耗與效率實時監測分析與優化系統。
按照實施方案9月底基本完成,96套遠程監控與變頻控制一體化控制柜已安裝調試完畢。各項參數的實時監控、系統分析軟件正在調試與試運行。
變頻調速技術的實施可實現以下功能:1)變頻器軟啟動功能:啟動時電流小,對電網沖擊小,能耗降低。減小對電動機、減速箱、抽油機等機械的沖擊,延長相關設備的使用壽命。軟啟動和降沖速可延長抽油機壽命及油井免修期20%以上。
2)變頻器控制上下行程速度功能:實現設備上、下行程自動識別,從而改變抽油機上、下行程的運行速度。另外,抽油機沖速可以在1~6范圍內任意調節,可使抽油機的抽汲參數對不同油井而言有不同設計。適當調節,能提高泵的充滿系數,減少泵的漏失,從而提高泵效達到增產目的。沖速的任意調節,還可不停機調節產量,解決了因更換皮帶輪調速造成的停產,從而提高了生產效率。
3)分段轉速控制功能:通過變頻器對抽油機轉速進行調節,根據抽油機的特殊工況,把轉速控制細化為上沖程轉速和下沖程轉速分段控制,可實現上沖程時電動機工作在50H z,下沖程電動機工作在20~30H z,達到快提慢放功能,從而降低漏失,提高泵效。
4)高效制動功能:變頻器實現制動控制方式,能自動跟蹤電動機的負載調整電壓及頻率,將抽油機發電狀態時產生的能量用電阻就地消耗。可減少電動機發熱,消除電能反送,這相當于綜合了變電壓節能和超越離合器節能。
新增W e l l Vi e w機采井遠程監控系統以及Ef f St a r系統效率軟件分析技術平臺,可實現以下系統功能:
1)數據遠傳功能(G PRS數據發送模塊D TU):能夠對抽油機載荷(最大值與最小值)、電流(Ia、Ib、Ic) (最 大 值 與 最 小 值)、 電 壓(Ua、Ub、Uc)有效值、有功功率、無功功率、功率因數、上下沖程最大電流值、上下沖程功率、平衡率、油套壓、日用電量、累計電量、沖速、系統狀態、采集時間等數據的遠程上傳。
2)W e l l Vi e w監控功能:系統具有示功圖、電流圖、電流、電壓等參數的實時數據、歷史數據查詢功能,根據長時間的參數變化情況,方便快速分析。現場數據通過G PRS系統上傳到采油廠中心控制室操作站,實現實時抽油井遙測數據的顯示,顯示抽油井的線電壓、三相電流、電動機負荷等;顯示抽油井的實時工況,使用動畫顯示、圖標、文字來直觀描述當前設備的狀況,如提供啟停、掛牌維修、停止使用等狀態顯示圖、棒圖、曲線等專業功能,同時可提供或建立專家庫實現比較、存儲、調入打印等功能。
3)Ef f St a r系統效率實時監測分析與優化功能:結合變頻調速技術,根據當前示功圖動態調整抽油機的沖速,讓抽油機保持在最優生產參數下運行,對油井系統效率進行實時分析與計算,同時提供完整的抽油井系統效率生產統計報表。
4)以網頁形式發布計算結果,同時也可以完成各種歷史數據、曲線的查詢。
2011年5月19日完成96口抽油井節能改造前的測試,其中實測井數為93口,另有3口因大修停井未測試。安裝改造完工后經調試正常于10月12日進行了第二次測試,實際施工安裝96口,經過現場第二次抽測47口井只有29口井的測試數據滿足評價數據要求,第三次補測了19口井,本報告共評價48口井,由于各種因素影響,在報告中有48口井未作評價。48口井的系統效率及綜合節電率分析評價見表1。

表1 安裝前后性能數據對比
按照實施方案,96套遠程監控與一體化控制柜已安裝調試完畢,各項參數的實時監控、系統分析以及W EB發布軟件運行正常,達到了預期目的。
1)實時監測系統實現了七大功能,即抽油井實時運行監控、電參量與示功圖、抽油井平衡狀況、示功圖疊加對比、任意時間段單井用電量查詢、系統效率分析、單井異常報警信息。目前運行性能穩定,數據準確,為實時優化工況、開展能效對標提供了保障。
2)實時監測與人工測試數據對比分析表明,該系統監測數據符合現場實際,對于間開井、產狀變化井,實時監測取得數據在優化工況方面更具指導意義。
3)對電參數實際測試與遠傳監控顯示數據比對見表2。

表2 井不同運行工況的測試對比
經驗證,油井井況及沖速變化不大時,上傳電參數與現場實際測試數據基本一致。除H 102井沖速變化較大無可比性外,W 5-78井最大偏差1.39,W Q8井最小偏差0.1,達到了預期目的。
一體化控制調參年節約電量180.34×104k W h,電費按0.72元/k W h計算,年節約電費129.85萬元(SY/T6422—2008《石油企業節能產品節能效果測定》)。
根據溫米采油廠每年平均地下檢泵約80臺次,全廠263口抽油機中共安裝抽油機一體化變頻控制柜96臺,變頻運行平均在30~40H z之間,這樣計算,平均檢泵周期延長1/4,每年平均減少檢泵次數20臺次,按照往年平均每臺次檢泵人工、材料費用共6萬元計,每年減少檢泵費用120萬元。
投入產出比:
購置費388萬元(用合同價)+安裝調試費75萬元(包括安裝材料、電纜等)+評價費25萬元=488萬元;投資回收期為1.91年(G B/T15320—2001《節能產品的評價導則》)。
測算結果表明,通過項目優化改造,功率因數提高了0.2,平均單耗下降了0.49k W h/(100m·t),系統效率提高了4.24%,綜合節電率為25.55%。96口措施井每年可節約電量180.34×104k W h,節約電費129.85萬元,投資回收期約為1.91年,取得了顯著的經濟效益和社會效益。
10.3969/j.i ssn.2095-1493.2012.010.006
汪征宇,1987年畢業于中央廣播電視大學,副總工程師,主管技術監測中心節能、無損檢測、工程監理工作業務,E-m a i l:z h y w a n g j l@163.com,地址:新疆鄯善火車站鎮吐哈油田大院技術監測中心,828202。
2012-08-08)