朱艷華(大慶油田有限責任公司第六采油廠)
喇601轉油站節能潛力分析及對策
朱艷華(大慶油田有限責任公司第六采油廠)
喇嘛甸油田已經進入高含水開采后期,為降低轉油站系統能耗,以喇601轉油站節能挖潛為切入點,以調查研究和節能監測為手段,開展節能示范站的研究工作。對轉油站工藝流程、機泵及加熱爐運行情況和節能計量設備完備情況進行詳細分析,按照系統節能的理念制定改造措施,對轉油站各系統耗能點進行整體優化控制。綜合應用成熟技術,合理匹配機泵、加熱爐、變壓器、照明等設備的各項參數,發揮技術和管理優勢,完成了由措施節能、管理節能,向綜合節能的跨越,為集輸系統節能降耗發揮了示范作用,為油田節能降耗提供了技術思路,促進了管理節能水平的進一步提高。
轉油站 能耗評價 節能措施
油田進入高含水期后,隨著產油量的下降,地面系統的剩余能力不斷增加,系統負荷率逐漸降低,部分轉油站偏離經濟運行區間,轉油站設備不匹配、能力過剩的問題比較突出,直接影響系統能耗。2006年以來,隨著油田油井數量的增多,產量的上升與之相應的產液量、注水量不斷增加,電能消耗也隨之不斷上升,新增用能負荷與節能空間減少的矛盾越來越突出,節能的難度越來越大,節能降耗的形勢比較嚴峻[1]。
為進一步做好地面系統的節能精細挖潛工作,以喇601轉油站節能挖潛為切入點,開展節能改造測試、評價工作;以調查研究和節能監測為手段,掌握設備運行效率和能耗狀況,對照《油田生產系統節能監測規范》進行技術診斷。
1)外輸工藝流程存在節流損失。緩沖罐一般設有調節閥,用于調節緩沖罐的原油液位,保持緩沖罐工作壓力。外輸泵應用變頻技術后,能夠自動控制緩沖罐液位,保證平穩外輸。調節閥的存在,增加了壓力損失,浪費了能量。外輸爐停運后,外輸工藝沒有調整,外輸流程長,壓損大。
2)外輸泵存在富裕揚程大的問題。依據產能開發規劃,在2017年之前,喇601轉油站所屬區塊沒有新增產能。根據2012—2021年產量預測,2012年喇601站產液量達到最高3182 m3/d。喇601站日均外輸液量為3500 m3/d,利用仿真優化軟件,按照目前液量對外輸壓力進行仿真計算。根據外輸距離、管徑、含水率、黏度等參數,通過計算,在目前流量下0.46 MPa壓力可滿足外輸需求。目前外輸泵揚程為150 m,高于實際需求,應對外輸泵參數進行調整。
3)熱洗泵存在流量大、揚程大的問題。根據調查和測試結果,熱洗泵排量15~25 m3/h、壓力2.0~4.5 MPa之間就可滿足螺桿泵井和部分抽油機井需求。目前站內熱洗泵排量在45~48 m3/h之間,揚程為600 m,熱洗泵無法滿足個性化洗井需求,導致洗井能耗增加。
4)摻水泵存在排量大的問題。油氣集輸設計規范規定單井平均摻水量應在0.7 m3/h。目前摻水泵實際排量為68 m3/h,單井平均摻水量為1.7 m3/h,高于規范要求。根據大慶油田公司采出液凝固點進站的節能理念,喇601轉油站單井摻水量有一定下調空間。采用閥門調節的方式來控制摻水量,不僅工作量大,而且控制精度也不高,導致了摻水泵泵管壓差增加,節流損失增大,浪費電能。
5)加熱爐節能潛力分析。經測試調查:一是煙氣中含氧量高達13.1%,進入冷空氣過多,不符合節能要求;二是加熱爐最佳過剩空氣系數為1.6,過剩空氣系數超過1.6的有3臺;加熱爐存在節能空間,建議采用風量調控技術,控制好過剩空氣系數,減小排煙損失,提高加熱爐的熱效率。
1)站內變壓器均為S7-500/6型,屬于高耗能變壓器,常溫集輸后變壓器負荷率降低[2]。目前變壓器負載率為10.8%~31.9%。
2)站內2#無功補償裝置老化,電容器鼓包,不能運行,無功損耗較大。
3)轉油站應用變頻技術后,諧波問題比較突出。國家標準GB/T 14549—1993規定諧波電壓在5%以內;根據三相四線制配電系統情況,電流諧波應控制在33%以內。站內電流諧波為30.9%,電壓諧波為67.2%,因此轉油站電壓諧波超標,需進行治理。
泵房、配電間燈具和站內路燈屬于非節能型燈具。站內燈具功率大,耗電量相對較高。如應用低功耗LED燈具,照明用電量可降低60%~80%。
DB23/T 120—2001《黑龍江省民用建筑節能設計標準實施細則(采暖居住建筑部分)》規定,大慶地區建筑外墻傳熱系數K<0.4。目前配電值班室、庫房、維修間及泵房墻體為大板結構,墻體散熱系數達到1.27 W/(m2·K),損失的熱能較大,增加了采暖爐的熱負荷,導致采暖耗氣量上升。
站內沒有熱洗和摻水流量計,無法按照洗井需求控制熱洗泵排量和單井摻水量調控,不利于實施精細管理節能。
針對上述問題,按照系統節能的原則,突出節能技術的綜合運用,創建節能管理平臺,制定節能改造方案。
1)外輸流程優化簡化,降低壓損。取消調節閥,保留浮球液位計,泵出口匯管與流量計進口連接管線,見圖1。
2)針對外輸泵存在富裕揚程過大的問題,經調查和測試,3#外輸泵為低效泵,因此更換3#外輸泵,排量為150 m3/h,揚程為100 m。
3)針對熱洗泵存在流量大、揚程大的問題,更換1臺小排量、低揚程熱洗泵(排量25 m3/h,揚程為500 m),降低洗井排量和壓力,滿足個性化洗井需求。

4)針對摻水泵存在排量大的問題,2010年將1臺100 m3/h摻水泵更換為46 m3/h的摻水泵。2011年安裝摻水泵變頻器后,進一步降低了摻水系統能耗。
5)加熱爐節能技術改造。對運行時率較高的熱洗爐安裝擋板調節裝置、排煙溫度表,通過及時調節合風和煙道擋板,控制空氣系數、排煙溫度,達到提高爐效的目的。
1)變壓器節能改造。將2臺S7-500型變壓器更換為S11-400型變壓器,變壓器鐵損降低47%,銅損降低37.6%。
2)對站內諧波進行治理,改善電網的三相不平衡度,降低了負載電流有效值。
3)更換1套無功補償裝置,提高無功補償裝置運行時率,降低無功損耗。
在轉油站泵房內安裝10套LED防爆平臺燈,配電間安裝3套LED平臺燈。改造后燈具功率由1740 W降到468 W。金鹵燈和LED燈電能消耗測試情況見表1。

表1 相同照度下金鹵燈和LED燈工作參數對比
從表1可以看出,在相同照度情況下,LED燈與金鹵燈相比,電流降低80.5%,功率降低81%,節能效果顯著。
在配電值班室、庫房、維修間及泵房外墻增設苯板進行保溫,墻體散熱系數由1.27 W/(m2·K)降至0.392 W/(m2·K),改善了墻體的保溫性能,降低了采暖爐熱負荷,節約了燃氣。
對轉油站進行工藝改造,完善計量儀表。安裝熱洗和摻水流量計,控制熱洗泵排量和單井摻水量,降低系統能耗。
實施節能改造后,預計年節電34.04×104kW.h,年節氣6.5×104m3。加熱爐用氣均為濕氣,濕氣按0.90元/m3計算,電價1 kWh按0.5946元計算,年節約成本25.31×104元。改造總投入為101.5×104元,投資回收期為4.01年。
1)節能監測是節能改造不可缺少的前期工作。節能監測能夠對能源利用狀況進行定量分析,掌握能耗設備運行效率,使節能工作做到有的放矢。
2)利用“油田集輸系統能量分析與仿真評價平臺”軟件,對轉油站進行能流動態分析,對能耗節點進行系統優化,達到節能投資最小化、節能效益最大化的目的。
3)轉油站耗能點的整體優化和能耗設備的節能改造,能夠提高機、泵、爐等主要耗能設備終端能效,降低系統能耗。
4)通過創建喇601節能示范站,搭建了管理節能平臺,促進了管理節能水平的進一步提高,為集輸系統節能降耗發揮了示范作用。
[1]李學敏.輸油系統節能降耗途徑探討[J].油田節能,2006(1):19-20.
[2]張麗萍.淺談變壓器節能措施[J].油氣田地面工程,2009,28(4):51-52.
10.3969/j.issn.2095-1493.2012.01.016
朱艷華,2007年畢業于黑龍江大學,助理工程師,從事規劃設計研究工作,E-mail:zhuyanhua@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田第六采油廠規劃設計研究所,163000。
2011-10-12)