倪建東,徐 劍,楊發云,陳志偉,陳鳳利,陶 暉
(1.寶鋼工程技術集團有限公司,上海 201900;2.寶鋼股份自備電廠,上海 201900;3.張家港新中環保股份有限公司,江蘇 張家港 215600;4.撫順天宇濾料有限公司,遼寧 撫順 113122)
燃煤鍋爐機組電改袋工程成功案例分析
倪建東1,徐 劍1,楊發云2,陳志偉3,陳鳳利4,陶 暉1
(1.寶鋼工程技術集團有限公司,上海 201900;2.寶鋼股份自備電廠,上海 201900;3.張家港新中環保股份有限公司,江蘇 張家港 215600;4.撫順天宇濾料有限公司,遼寧 撫順 113122)
以寶鋼電廠3#機組電改全袋工程為例,論述了該成功工程的特點,介紹了袋式除塵器及濾料的比選過程、結構型式和設計參數,總結了除塵系統所具有的技術特色和投運后所取得的效果,該案例對袋式除塵器在電站鍋爐的推廣應用具有參考意義。
電改袋工程;袋式除塵器;行噴脈沖;梯度結構濾料
寶鋼電廠3#機組發電容量350MW,配四電場電除塵器,系引進日本三菱重工成套設備,1999年投運。由于機組設備的老化以及燃煤條件和燃燒工況的變化,電除塵器實際排放濃度200~250mg/Nm3,嚴重超標。為適應新的排放標準要求,2007年立項改造,2008年確定除塵、脫硫、脫硝一體化改造方案,將原電除塵器改造為中壓行噴脈沖袋式除塵器,2009年6月16日竣工投運。改造后的袋式除塵器外觀見圖1。

圖1 寶鋼電廠3#機組袋式除塵器外觀
(1)燃燒工況復雜多樣,有全燒煤,也有摻燒高爐煤氣(BFG),煙氣參數多變,并且變化幅度較大,詳見表1。

表1 燃燒工況及煙氣參數
(2)除塵與脫硫、脫硝一體化處理,采用Mobotec爐內噴鈣脫硫、低氮燃燒脫硝技術。為控制煙氣溫度,并提高二次脫硫效果,在空氣預熱器出口設有噴霧冷卻增濕裝置(IDH)。
(3)原風機利舊改造,限定電改袋后除塵器阻力不得超過1200Pa。
(4)采用嚴格的考核標準:1)粉塵排放濃度≤20mg/Nm3;2)除塵器漏風率≤2%;3)濾袋使用壽命≥25,000h。
在技術交流及調研考察階段,有關袋式除塵器的選型歸納形成4種型式,即低壓回轉脈沖袋式除塵器、中壓行噴脈沖袋式除塵器、分室定位反吹袋式除塵器、電袋復合除塵器。結合寶鋼電廠3#機組的實際情況,經過多次專題研討論證,采用逐步排除法,最終確定選用中壓行噴脈沖袋式除塵器。
(1)常規和覆膜。鑒于我國覆膜濾料產品的質量、價格及其在電站鍋爐使用效果的實際狀況,決定選用超細面層(占30%)針刺氈,并經熱定型及PTFE乳液滲膜處理,使不覆膜濾料具有近似于覆膜濾料的表面過濾性能。
(2)均質與梯度結構。在縱向采用細旦、中旦、粗旦PPS纖維網疊合形成梯度結構,見圖2。透氣率控制在60~90L/dm2. min。

圖2 濾料梯度結構剖面
(3)采用加強型PTFE長絲基布,提高PPS針刺氈的抗張強度及其對溫濕度波動的適應能力,延長使用壽命。
(4)最終確定選用濾料的型號為:PPS/PTFE581CS30。
利用原電除塵器2臺3通道模式,改造為A、B側6列24室行噴脈沖袋式除塵器,每側設2路旁通煙道工藝流程見圖3。

圖3 寶鋼電廠3#機組袋式除塵系統流程
除塵器縱向袋室按階梯形布置,在入口喇叭管內設有第一道多孔均流板,第二道槽形導流板,實現三維布風,按正面1/6、側面1/3、底部1/2的比列分配流量;除塵器各通道進出口設有切換閥及補償器,可實現離線檢修;灰斗及輸灰設備利舊。除塵器構造示意見圖4。

圖4 寶鋼電廠3#機組袋式除塵器構造圖
利用鍋爐空氣預熱器(AH)與袋式除塵器(BF)之間的有限空間設置噴霧冷卻增濕箱(IDH)及其導流片和調節閥。
噴霧冷卻增濕箱的功能:
(1)平衡空氣預熱器出口煙道橫向溫度分布不均問題。在水平方向設9根噴霧立管,按溫度高低每根立管上下設4~9只兩相流噴嘴,使增濕箱出口分配到3列袋室通道的煙氣溫度盡可能均勻一致。
(2)補償因不同燃燒工況造成的預熱器出口煙氣溫度大幅度波動問題。選用兩相流可調噴嘴,用壓縮空氣霧化冷卻水,用多位測溫探頭及專用控制儀,嚴格控制除塵器入口煙氣溫度:在最大混燒高爐煤氣(工況三)時,實現強噴霧使其煙氣溫度≤160℃;在全燃煤(工況一)時,實現弱噴霧,使其煙氣溫度≥110℃,滿足脫硫要求并不結露。
用導流片和調節閥向除塵器的3列袋室通道均勻分布煙氣流,在設計階段用流體動力模擬,初步確定導流片的形狀及其布置,在調試階段再局部修改導流片,使分配到3列袋室通道的煙氣量盡可能均勻一致。

表2 除塵器主要設計參數及配套件規格
電改袋后,系統阻力增加700~800Pa,引風機需作相應改造。本機組原設引風機3臺(2用1備),流量120×104m3/h,全壓3332Pa,電機裝機功率1560kW。按實測,該風機尚有300~400Pa富余壓頭,差值不多。為此確定僅更換風機葉輪,并對葉輪形狀稍作改變。經計算電機功率也夠,不必更換。這是最為經濟有效的處理方法。
該項目除塵器招標文件規定使用GOYEN進口脈沖閥,為扶持國產脈沖閥的開發與推廣應用,業主同意在最不利的中間通道袋室安裝38只國產DMF-Y-76型脈沖閥,進行同工況實際運行考驗。
該項目竣工投運以來,除塵器經受了全燃煤、最大混燒高爐煤氣、機組滿負荷發電、煙氣噴霧冷卻加濕、鍋爐水冷壁爆管等多種工況的考驗,一直穩定運行。除塵器入口溫度保持在120℃~160℃之間,除塵器上限阻力維持在900Pa以下,清灰噴吹周期控制在100~180min,煙塵排放濃度小于20mg/Nm3。委托實測電改袋前后的運行參數對比見表3。

表3 寶鋼電廠3#機組除塵改造前后運行參數對比
(1)IDH及其導流調節裝置對本項目的正常投運起著關鍵作用。對不同燃燒工況的鍋爐煙氣參數,以及預熱器出口煙氣的溫度和煙氣流分布起了有效的調節均衡作用,可確保袋式除塵器6列通道袋室的溫度、流量、阻力基本均勻一致,并在設定范圍內。圖5為2011年6月27日從CRT畫面實攝的各通道煙氣溫度、出口含塵濃度和阻力的記錄。

圖5 除塵系統CRT畫面
(2)2010年4月2日發現袋室阻力升高,并伴有溫度、濕度異常變化。先采用縮短清灰周期(至30min)方法維持袋室阻力小于1200Pa,后因問題越來越嚴重,4月4日停機檢查,發現3U水冷壁7處爆管,最大孔10×22mm,濾袋表面有糊袋現象。經搶修補焊,恢復運行,濾袋日漸烘干,塵餅脫落。歷時二周左右,袋室阻力與清灰周期恢復正常。在這個過程中濾料的超細面層和梯度結構起著重要作用。
(3)本項目的爐內噴鈣脫硫技術并不成熟。投運后經多次測試改進,脫硫效率僅為40%~50%,不能達到設計要求,2009年底停運,2010年采用袋式除塵器后石灰-石膏濕法脫硫方案進行二次改造。在爐內噴鈣脫硫停運后,進入袋式除塵器的SO2濃度達到400~700ppm,濾袋經受了酸性氣體的考驗。說明采用PPS梯度纖網和PTFE高強基布制成的針刺氈濾料是合適的。
2011年2月底,脫硫二次改造竣工投運,由于前袋的高效除塵,進入后脫硫的煙氣濃度低于20mg/Nm3,使濕法脫硫塔及其GGH通常存在的一系列疑難問題得到有效緩解,大大減輕了維護管理工作量,脫硫石膏的品質得以顯著提升。
(4)10,208條φ165×8550(PPS+PTFE)混合纖維針刺氈濾袋連續運行29個月后,沒有破損。經取樣檢測,各項指標基本正常,現場運行狀態及參數良好,估計其壽命至少可達三年以上。
(5)38只DMF-Y-76型國產脈沖閥已連續運行兩年多,未發生過任何故障,清灰效果良好,完全可以取代進口脈沖閥。
(6)電改袋后,系統運行阻力提高560Pa,引風機運行能耗增加約200kW。但由于省去了原電除塵器四電場高壓供電負荷,并且維護檢修工作量大量減少,因此節能、節資效益十分顯著。
Successful Practice of Bag Filter Reformed from ESP for Baosteel Power Plant 3# Unit
NI Jian-dong1, XU Jian1, YANG Fa-yun2, CHEN Zhi-wei3, CHEN Feng-li4, TAO Hui1(1. Baosteel Engineering & Technology Group Co., Ltd, Shanghai 201900;
2
. Baosteel Co., Ltd Power Plant, Shanghai 201900;3. Xinzhong Environmental Protection Co., Ltd, Jiangsu Zhangjiagang 215600;4. Tianyu Filter Material Co., Ltd, Fushun Liaoning 113122, China)
The paper summarized the characters of bag filter reformed ESP for baosteel power plant 3# unit. Introduces the optimum selected process、structure type and design data of the bag filter and filter materials, sums up the technological characteristic and applying effects for the dust removal system, and the success of the engineering for the bag filter removal ESP shows the reference action on extended application of the bag filter in power plant boiler.
engineering of bag filter reformed from ESP; bag filter; line blow pulse jet; gradient composite filter materials
X701.2
A
1006-5377(2012)01-0024-04