張建勇,朱志敏,張峰,常景春
(1. 山東濱州青龍山水泥有限公司, 山東 濱州 256600;2. 遼寧宏峰商品混凝土有限公司, 遼寧 沈陽 050051)
近年來,預拌混凝土雖然得到了快速發展,但少數工程仍采用現場攪拌混凝土施工。目前,天然黃砂資源匱乏,國家對砂、石等礦山資源管控日趨嚴格,部分地區建筑市場砂、石等材料質量參差不齊,甚至將劣質材料應用于混凝土中,造成混凝土質量問題層出不窮。本文以“A 工程”為例,對工程中出現的質量問題作一簡要分析和介紹,以期點明現場攪拌混凝土的缺陷,倡導預拌混凝土的發展。
“A 工程”是山東某地一棟多層建筑樓房,樓體主框架設計為 C30 混凝土,門、窗構造柱設計為 C20 混凝土,C30混凝土采用的是預拌混凝土,C20 混凝土采用的是現場攪拌混凝土,C30、C20 混凝土配合比為同一家質檢部門出具,施工單位分兩家,一家負責預拌混凝土的施工澆筑及養護,另一家負責現場混凝土的配料、攪拌、澆筑及養護,工程施工日期在 6 月份。
“A 工程”混凝土施工結束,在工程驗收時發現,樓體主框架 C30 混凝土質量良好,外觀顏色呈深灰色,測定強度值均在 37.3MPa 以上。但是樓體構造柱 C20 混凝土出現不合格現象,外觀顏色呈灰白色,測定強度值在 12.0~20MPa 之間。問題發生后,工程建設甲方請我們幫助查找構造柱 C20混凝土強度降低的事故原因。
工程師到現場進行了實地查看,從表觀上看,主框架C30 混凝土表面光滑,顏色呈深灰色,但構造柱 C20 混凝土表面較粗糙,顏色呈灰白色,用回彈儀測定強度時:C30 混凝土碳化深度為 1.0cm 左右,強度均在 37.0MPa 以上;C20混凝土碳化深度為 4.0cm 左右,強度在 12.0~18.5MPa 之間。
4.2.1 原材料、配比情況
據工程施工方技術人員介紹,構造柱 C20 混凝土是按質檢部門出具配比,現場拌制而成的。施工日期在 6 月初,當時因混凝土和易性差,在澆筑時施工比較難。C20 混凝土施工設計配比見表 1。

表 1 C20 混凝土設計配比 kg/m3
工地現場情況:
① 混凝土攪拌機:采用的是回轉式攪拌機,攪拌機一旁懸掛著一標牌明示著 C20 混凝土配比,標牌明示的配比與表1設計的配比一致。
② 配料計量:砂、石、水泥配入量以人工用小鐵車按容積控制,加水量通過人工控制水閥的開啟時間掌握。
③ 工地現場還存放有大量砂、石材料,水泥散裝罐中尚有水泥 20 余噸,工程師對各種材料進行了取樣,以備回公司進行模擬試驗分析。
在進行現場取樣的同時,工程師與工程施工工人進行了交流溝通,力圖了解當時混凝土的配制、澆筑施工以及養護等情況,得到的答復是:混凝土配比是按標牌上的配比表執行的,澆筑振搗是按規范規定進行的,混凝土養護為帶模養護20 小時后拆模,再繼續灑水養護 3~5 天。以上情況只能是施工方單方面的介紹,無法得到有效驗證。
4.2.2 材料檢測、模擬實驗
針對發生的問題,工程師決定從原材料質量檢測、混凝土配比模擬實驗等方面入手,查找問題發生的原因。
4.2.2.1 原材料質量檢測
工地樣品取回后,送到了山東濱州青龍山水泥有限公司混凝土試驗室,從表觀質量看,石子質量較好,無論是粒形還是含泥量等都不存在問題,自來水用的是飲用水也無問題,重點對水泥和黃砂樣品進行了檢測,兩種材料的檢測結果分別見表 2、表 3。
表 2 的檢測結果說明 P·C32.5 水泥質量合格,但標準稠度用水量較大。表 3 的檢測結果說明,黃砂的泥塊含量低,細度模數適中,但含泥量嚴重超標。

表 2 水泥物理性能檢測結果

表 3 黃砂水分、含泥量、泥塊含量、細度模數檢測結果
4.2.2.2 模擬實驗
采用工地取來的樣品材料,按表 1 設計配比進行模擬試驗時發現,新拌混凝土非常干燥,無流動性可言,據此可判定,該工程實際執行的配合比與質檢部門出具的表 1 設計的配比不一致,因為按表 1 設計配比拌制的混凝土根本無法施工。
澆筑有布筋結構的構造柱混凝土時,混凝土的坍落度要保持在 110mm 左右方能便于施工。據此,我們利用工地材料,采用表 1 設計的配比,采取提高加水量調整混凝土坍落度至 110mm 左右的辦法,模擬工地實際配比情況,通過多次試配,最終得出表 4 的配比能夠實現新拌混凝土坍落度為105mm 的結果。

表 4 混凝土配比
也就是說工程構造柱 C20 混凝土在工地現場拌制時,實際執行的配比應與表 4 的配比相近,把表 4 配比中外加水量71kg 換算為內加水量時,則混凝土配比變為如表 5 配比。在標準養護條件下,表 5 配比混凝土的 28d 強度為16.8MPa。

表 5 混凝土配比 kg/m3
4.2.3 C20 混凝土強度降低的原因
構造柱 C20 混凝土的澆筑、養護情況,只能通過工地施工人員的介紹進行了解,真實情況難以考證。為了查驗混凝土的澆筑情況,我們選擇了 3 條構造柱,分別從構造柱的上、中、下部位進行破壞性剖面查驗,從剖面情況看,砂、石及漿體的分布較為均勻,但氣孔較多,說明混凝土澆筑時的和易性較差或存在欠振現象。另外,C20 混凝土碳化深度達到 4mm,表觀顏色普遍呈灰白色,3 條進行剖面處理的構造柱內部顏色呈淺灰色,可以推定澆筑后混凝土的養護工作做得也不夠好。
通過對原材料的檢測、配比模擬試驗以及混凝土澆筑施工、養護等情況的追溯分析,可以斷定:C20混凝土強度大幅度降低的主要原因是工程施工配合比出現了問題,次要原因是混凝土的澆筑施工以及養護不夠規范。
質檢部門在給建設工程出具混凝土配合比時,是采用工地所送樣品進行試配,最后根據試配結果出具工程施工配合比。但目前的實際狀況是:工地所送樣品一般不能代表實際施工時所用材料質量真實水平,并且不同時期進入工地的砂、石等材料質量波動較大,如此,會造成質檢部門出具的配合比不能得到真正落實。
就本工程質檢部門出具的 C20 混凝土配比而言,單方混凝土水泥用量為 358kg,其配入量已足夠,但配比中用水量為 160kg,用工地現場材料拌制混凝土時,出現新拌混凝土無工作性可言,為了便于施工,工人不得不采取加大混凝土用水量的辦法調整混凝土的流動性能,混凝土的配比也就由表 1設計配比變成了實際執行配比。
C20 混凝土表 1 設計配比的水灰比為 0.45,而表 5 為0.64,水灰比由 0.45 增加到 0.65 ,混凝土強度自然會大幅度降低(我們的統計結果是:在保持水泥用量不變,砂、石配比微調的條件下,水灰比每增加 0.1%,混凝土強度降低20%~30%)。同時, 表 1 設計配比中單方混凝土 P·C32.5 水泥用量為 357kg ,表 5 為 347kg ,兩者相比,表 5 配比中單方混凝土水泥用量降低了 10kg,也會造成混凝土強度降低。
造成混凝土配比用水量增大的主要因素有:水泥標準稠度變大,砂、石含泥量超標,砂的細度模數過小或級配不合理等,其中水泥標準稠度和砂的含泥量是最易發生變化的因素,也是此次事故發生的關鍵因素。
結合本案例我們選用優質材料,對質檢部門出具的表 1配比進行了模擬驗證,所用材料的幾項質量指標為:P·C32.5水泥標準稠度 28.00%;黃砂含泥量、泥塊含量分別為 3.5%、0.8%;細度模數為 2.9;用工地采集的石子。混凝土的工作性能及強度結果見表 6。

表 6 混凝土的工作性能及強度
通過模擬驗證說明,采用優質原材料時,質檢部門出具的C20 混凝土不存在問題,只是由于工地材料質量變差,致使C20 混凝土設計配比無施工操作性可言,從而造成樓體構造柱混凝土出現質量問題。
(1)現場攪拌混凝土的施工中,因工地原材料質量波動,極易造成工程設計配合比與實際施工配比不符,從而引發混凝土質量問題。
(2)配合比設計部門出具配合比時,應充分考慮工程施工過程中原材料變化(特別是 P·C32.5 水泥標準稠度偏高,黃砂含泥量超標等問題)引起的混凝土質量波動,建議在出具混凝土配合比時,最好附有相關說明。
(3)現場攪拌混凝土難以保證混凝土質量,工程建設應優選預拌混凝土。