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中原油田抽油桿修復工藝的更新

2012-12-08 06:45:42袁業啟
中國設備工程 2012年6期
關鍵詞:工藝檢測

袁業啟

(中原油田分公司采油一廠裝備科,河南 濮陽 457001)

中原油田分公司采油一廠抽油桿修復線建于1995年,主要工藝有清洗、除銹、卸扣、淬火、拋丸、桿體探傷、桿端頭探傷。年修復能力40萬m。隨著井下采油工藝的發展,此修復線技術含量偏低、節能效果不佳、安全系數低(尤其是鍋爐)、生產效率低等問題逐漸暴露。為此亟需對管桿修復工藝進行技術改造。

一、改造方案

采油一廠抽油桿修復工藝技術研究與應用項目本著完善工藝、提高能力、節能增效的原則,對抽油桿修復線全面改造,實現清洗、桿體探傷、拋丸強化、端頭探傷、防腐及分揀的一體化管理,實現自動化檢測修復、自動分揀的抽油桿分級管理,提高抽油桿應用管理水平。抽油桿修復線通過近兩年的改造,并于2010年9月1日投入使用,達到了既定目標。

1.清洗工藝改造方案

(1)實施方案

采用天然氣熱輻射技術進行改造。熱源通過輻射箱內鋁鈦合金反射板將熱能直接輻射到油桿上,使油桿受熱升溫至90~150℃,附著的油、蠟熔化后進入外刷清洗裝置進行刷洗。摒棄原來能耗大、成本高的蒸汽、化學處理方式。

(2)工藝流程 (圖1)

(3)新清洗工藝的技術特點

①能耗低。采用輻射加熱,加熱速度快,適用于抽油桿連續或間歇清洗。

②實現全封閉運行。無污染,清洗速度為60~80根/h,滿足生產需求。

③輸送方式為鏈條加滾輪,噪聲低。

(4)新工藝技術指標

①清洗抽油桿直徑19~25mm;

②清洗抽油桿長度8~9.14m;

③清洗速度60~80根/h(可調);

④清洗質量好;

⑤加熱溫度90~150℃(可調)。

2.探傷工藝改造方案

(1)實施方案

應用桿體無損檢測新技術,提高了靈敏度及效率,實現在線檢測。

(2)技術特點

①檢測儀器靈敏度高,采樣速度快。儀器的信號處理濾波器由原來8級提高到256級,使濾波器濾波頻率更寬。儀器的檢測靈敏度由原來的3dB提高到12dB。采樣卡采樣頻率提高,并由ISA總線升級PCI總線,采樣速度3k提高至10k,大大降低漏檢率。

②檢測探頭總成采用外掛浮動式(圖2),便于檢測盲區的控制和探頭的清洗;外掛浮動式探頭采用探芯與探頭盒(耐磨裝置)分離的設計,提高探頭的使用壽命。

3.抽油桿端頭探傷工藝改造方案

(1)實施方案

摒棄原有的人工熒光磁粉探傷,采用全自動熒光磁粉端頭無損探傷技術,由電腦監控顯示,實現桿端頭缺陷自動檢測。

(2)工藝特點

①漏檢率為零。

②靈敏度高。

③計算機圖像處理,變人工肉眼觀察為攝像實時跟蹤攝錄。

(3)改造后技術指標

①檢測范圍。采用復合磁化技術,能對所有規格的抽油桿端頭兩端500mm區域內,全方位裂紋缺陷進行檢測。

②檢測速度60~80根/h(可調);

③靈敏度為橫向線狀缺陷深度≤0.102mm,縱向缺陷深度<0.51mm。

④計算機圖像處理。圖像可實現放大、縮小、記錄、打印等功能。

4.合格桿上接箍及分選工藝

①新裝接箍擰扣機1臺,抽油桿合格后即上接箍,完善了修復工藝流程,杜絕了現場上接箍的安全隱患。

②合格抽油桿自動進入防腐程序,然后打入分選滾道線對抽油桿進行型號分選后打入相應3個垛位,實現抽油桿的分類、分級管理。

二、技術創新點

1.修復抽油桿種類

滿足3/4″、7/8″、1″三種規格抽油桿修復。

2.抽油桿清洗工藝

清洗速度60~80根/時,天然氣消耗20m3/h,溫度90~150℃(可調)。

3.抽油桿桿體探傷工藝

盲區≤50mm,速度80根/h。采用了浮動式壓輪,變徑端盲區小,靈敏度高,誤判率低;采用外掛式檢測探頭,便于檢測盲區的控制和探頭的清洗、減小探頭芯的磨損。

4.桿端頭探傷工藝

采用通電法加線圈法的復合磁化工藝,檢測兩端500mm內缺陷或裂紋,并在端頭探傷前增設新型桿頭涮扣裝置,可檢測A-15/50標準試片裂紋,漏檢率為零,全程跟蹤攝錄,圖像清晰。

三、改造后現場應用情況

改造后,抽油桿修復能力由原來的年40萬m提高到年50萬m,并積極采用了新工藝、新技術,實現了安全、節能、高效、環保,降低了勞動強度,改善了工作環境,提高了自動化操作水平。

自2010年8月份投用以來,共修復抽油桿61萬多m,無一例桿短現象發生,天然氣消耗由原來500m3/d下降到150m3/d,清洗、檢測等修復速度也由原來的40~60根/h提高至60~80根/h左右,徹底解決了修復工藝存在的技術難題和技術瓶頸,達到了井下問題地面解決的目的,極大地滿足了油田生產需求。

該成果在新技術應用、節能、安全環保等方面獨特的創造性、先進性,達到了國內油田抽油桿修復工藝技術上的領先水平。

四、經濟效益評價

1.直接效益分析

(1)天然氣費用

采用直燃式清洗:天然氣由500m3/d下降至150m3/d,每年按350個工作日計算,共節約天然氣122 500m3,按天然氣1.17元/m3計算,可節約費用14.332 5萬元。

(2)設備維護費

原設備維護費年需10萬元,現僅需2萬元,年節約8萬元。

(3)作業費用

應用新技術后,可減少因抽油桿修復質量問題引起的作業返工5井次/年,按每口井作業費用5萬元計算,每年可節約生產費用25萬元。

僅這三項,年可節約47.332 5萬元。

2.社會效益

抽油桿修復工藝技術改造后,管桿修復質量提高,為延長檢泵周期打下堅實基礎,達到了井下問題地面解決的目的。同時減少了安全隱患,降低了車間噪聲污染,實現了環保和清潔生產,具有較好的社會效益。

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