杜永春
(中國鋁業廣西分公司裝備能源部,廣西 平果 531400)
中鋁廣西分公司氧化鋁生產用的球磨機共有7臺,相應的棒磨機也有7臺。其中1#~4#球磨機是公司氧化鋁生產的一、二期設備,型號為D3.6×8.5m。
電機型號:RY1800-8/1730,轉速:743r/min;
減速機型號:JPT100(1),i=4,高速軸轉頻:f1=12.38Hz,低速軸轉頻:f2=3.1 H z;

減速機機嚙合頻率:346.7Hz,斜齒輪傳動;小齒輪與大齒圈嚙合頻率:65Hz,斜齒輪傳動;
減速機高速軸兩端軸承型號32240,滾動個數n1=19;
減速機低速軸兩端軸承型號97172,滾動個數n2=27;
小齒輪軸兩端軸承型號 23264CA/C3/W33滾動體個數n3=18。
計算頻率見表1。

表1
2012年3月22日公司氧化鋁廠原料3#球磨機振動異常,立即對設備進行故障診斷。測得振動檢測數據見表2,頻譜圖如圖2、3所示。
振動頻譜圖上振動能量有兩部分(圖2),一部分0~140Hz的低頻部分,另一部分是減速器嚙合頻率346.7Hz周圍的頻率較高部分。從圖上可以看出,0~140Hz的低頻部減速器低速軸軸承外圈、內圈及滾動體很可能存在磨損松動。為此建議及時停機處理。

表2 m m/s


由于生產上的原因,設備一直停不下來,直到4月10日,上午10點多,設備因振動大,主電機及減速機高速軸異常振動,電機軸向振動達到9.24mm/s(如圖4所示),導致電機與主減速的聯接分占的能量最高,異常振動主要以這部分為主;截取該段頻譜進行細化,可以清楚地看見,振動頻譜圖已出現以轉頻3.092Hz為主的高次諧波(見圖3);頻譜中存在高達10倍甚至20多倍的諧波分量,這與軸承在軸承座內松動或者部件配合松動的振動特征十分相符。據此,初步判定3#球磨機主處柱銷發生被剪斷故障,設備被迫停機。檢修人員先后換了兩次l聯軸器柱銷及對中調整,振動仍未消除。
4月13日決定更換主減速機低速軸軸承。打開主減速機進行檢查,發現兩端軸承均跑內圈,軸被磨小0.16~0.18mm,決定將軸進行噴涂處理。4月16日將噴涂修復過的低速齒輪軸裝回,并進行必要的裝配調整。決定帶料試運行,但運行不足10min,又發生聯軸器柱銷被剪斷故障。立即更換主電機聯軸器柱銷,并解體檢查小齒輪軸軸承座,發現兩端軸承跑內、外圈,小齒輪工作面啃得也比較嚴重,經更換新的小齒輪軸及軸承后啟動試車,月20日檢測,軸承配合松動的頻率全部消失,振動的特征主要是嚙合頻率,主要是由于大齒圈齒面磨損,嚙合不良造成的。
從振動檢測數據表上可以看到,每一個檢測部位軸向振動值都是最大的,尤其是主減速器兩側各小齒輪軸兩側軸向振動最為明顯。這是因為減速器的大齒圈、小齒軸齒輪均是斜齒,其軸向推力大,工作時會產生明顯的軸向振動,其最佳的監測位置往往在軸向。
綜上所述得出以下結論:(1)主電機與主減速器聯軸器柱銷履次被剪斷的主要原因,是低速軸軸承損壞導致主減速器齒輪嚙合不良產生軸向沖擊所致。(2)設備出現異常振動沒有得到及時處理,加劇了配合件磨損,加大了設備精度修復的難度和損失。(3)只有對多種振動因素綜合考慮,才能有效地提高故障診斷的準確率。(4)對設備進行狀態監測和故障診斷,可以及時找出存在故障的部位和原因,科學地制定檢修決策,在最短的時間內將設備修復,其產生的直接和間接經濟效益是顯而易見的。