程文紅,袁曉華,田鳳杰
(中國石化 北京燕山分公司,北京 102500)
催化氧化技術在橡膠廢氣處理中的應用
程文紅,袁曉華,田鳳杰
(中國石化 北京燕山分公司,北京 102500)
采用催化氧化技術處理熱塑性丁苯橡膠(SBS)生產裝置D線后處理單元廢氣,廢氣的非甲烷總烴去除率和環己烷去除率均達到98%以上,非甲烷總烴質量濃度達到DB11/447—2007《煉油與石油化學工業大氣污染物排放標準》的要求(小于100 mg/m3)。對SBS生產裝置凝聚單元進行兩釜流程改三釜流程后,催化氧化反應器入口非甲烷總烴質量濃度由(3.84~5.82)×103mg/m3降至(2.48~2.63)×103mg/m3,反應器出口非甲烷總烴質量濃度均小于50 mg/m3。凝聚單元改造并采用催化氧化技術處理廢氣后,每年節約費用約80萬元。
揮發性有機物; 熱塑性丁苯橡膠;催化氧化;廢氣處理
揮發性有機物(VOCs)是石油化工生產過程中的特征污染物。VOCs危害人體健康,破壞臭氧層,導致溫室效應[1-2]。在2010年5月11日國務院辦公廳發布的《環境保護部門關于推進大氣污染聯防聯控工作 改善區域空氣質量指導意見的通知》(國辦發[2010] 33號)文件中,首次正式從國家層面上提出對VOCs污染開展防治工作,將VOCs與SO2、NOx、顆粒物一起列為改善大氣環境質量的防控重點[3]。
熱塑性丁苯橡膠(SBS)生產裝置后處理單元廢氣(主要為VOCs)占SBS生產全過程廢氣排放量的90%,該廢氣以無組織排放形式排放至大氣環境中,對周邊空氣污染較為嚴重,影響職工身體健康。在國內,橡膠后處理單元廢氣大多采用空氣稀釋排放或無組織形式排放。為減少VOCs排放,中國石化北京燕山分公司(簡稱燕山分公司)首次采用催化氧化技術對SBS生產裝置D線后處理單元廢氣進行處理,取得了良好的效果。……