王訓華,郭慶陽
(廣東南方堿業股份有限公司,廣東廣州 510760)
DCS在石灰窯的應用
王訓華,郭慶陽
(廣東南方堿業股份有限公司,廣東廣州 510760)
闡述廣東南方堿業股份有限公司石灰工序DCS控制的應用。著重介紹如何解決稱重儀IDN560與DCS的通訊和控制及石灰窯配料上料的自動控制。
DCS;IND560;配上料;聯鎖保護;石灰窯
石灰窯是氨堿法純堿生產的重要設備,石灰石與焦炭按一定的比例混合在窯體內進行煅燒,產生CO2和生石灰。石灰窯控制的好壞直接影響能耗并制約后工序的生產。廣東南方堿業公司原石灰工序有兩個控制室:上料控制由PLC實現,設在上料控制室,由電氣車間負責運維(稱重除外);過程參數監控由儀表主控室實現,計控部負責運維。這種模式給工藝操作管理造成極大的不便。PLC邏輯控制是它的優點,但其模擬量運算速度慢,精度低,稱重計量精度低,導致煤石配比誤碼率差大,石灰窯常有過燒或生燒的情形發生。并且PLC不具備帶電插撥功能,發生故障時必須停下來檢修,故而時常影響生產。借鑒公司其它工序DCS改造的成功經驗,在反復調研的基礎上,決定采用杭州和利時自動化工程有限公司的MACS SmartPro分散控制系統(簡稱DCS)對該工序進行在線DCS改造。
SmartPro系統是和利時公司開發的DCS系統,系統由硬件、軟件和通訊網絡三部分組成。其中硬件包括3臺操作站(兼做服務器)和3個現場控制站(18#站、17#站、27#站)及網絡設施;軟件為MACS SmartPro 3.1.3,運行在Windows XP環境下。整套系統完成本工序數據采集、工藝流程顯示、工藝參數顯示,配料上料自動控制及其它重要參數的自動控制調節、歷史趨勢和操作日志管理等功能。主控單元、電源模件、網絡均為冗余結構,以確保系統安全穩定可靠;支持在線修改程序并且實現無擾增量下裝,而不會對系統造成影響。采用了目前世界上先進的現場總線技術(ProfiBus-DP總線),運用成熟先進的控制算法,對控制系統實現計算機監控。
按總體規劃布局分步實施的原則,第一步實施DCS系統安裝就位,全部儀表測控信號從儀表及PLC上移至DCS,拆除原有儀表盤;第二步,配料上料控制分窯在生產空隙由電控室移接入DCS;第三步,本工序全部電氣及設備信號接入DCS。現已全部完成DCS改造,實現崗位合并,全部數據可實時上傳。
石灰石與焦炭的混合比例是否恰當,關系到生石灰的質量及CO2的濃度。稱重儀的選用起到至關重要的作用。我司采用梅特勒-托利多公司的IND560稱重顯示控制器對塊煤和石灰石分別稱重計量,它是一款技術先進、功能強大的通用稱重終端。具有眾多與PC或PLC的通訊接口方式和數字I/O控制端口。在配料應用上可以實現全自動工作方式,實現物料的快速、精確稱量控制。
IND560通過ProfiBus-DP接口與SmartPro系統連接并進行數據通訊,在DCS系統上可以實現稱重數據的讀取,以及對IND560稱重儀的去皮、清零等各種控制。要實現上述功能,在IND560和SmartPro中必須進行設置才能使通訊正常。
在IND560鍵盤面板上進入設定模式,展開到如圖1設定菜單樹。

圖1 設定菜單樹
2.1.1 Node Address(節點地址)
每個連接到DP總線上的IND560都有一個并且是唯一的物理DP地址(0~125之間),設置時要注意,地址要與SmartPro系統的IND560硬件配置站地址對應相同。
2.1.2 Shared Data(共享數據)
設為允許共享數據通訊。
2.1.3 Data Format(數據格式)
有Integer、Divisions、Floating point三種格式。選Divisions(分度數),以顯示分度數傳輸。
2.1.4 Message Slots(信息幀)
設置傳輸數據組數,有1~4組。選4組。
2.2.1 將IND560的GSD文件復制到C:/target/ hollysys/PCBaseIO目錄下,然后重新啟動Con-Maker,ConMaker才能識別新加入的GSD文件。2.2.2 在硬件配置中添加IND560設備。
2.2.3 IND560的站地址設置,輸入和輸出模塊的添加。
2.2.4 在ConMaker中定義輸入和輸出物理點變量,并將其參與組態程序中的邏輯運算。ConMaker定義的輸入和輸出變量必須與IND560規定的保持一致,否則數據讀取不到和輸出控制錯誤。
在IND560中已經規定好了Divisions數據輸入和輸出變量的地址(如圖2)。
2.2.5 負數的轉換
由于IND560傳送的Divisions數據是無符號的16位整形數,在DCS系統上為正數時顯示正常,負數時顯示為最大值65535,需要編程轉換才能顯示正常。先要根據整形數的第16位來判斷,為0時,數據正常,1時則要轉換。將1至15位轉換為十進制數,再加1取負,就能正常顯示負數,這也就是計算機中求補數的運算。程序功能塊如圖3 。

圖2 Divisions數據輸入和輸出變量的地址

圖3 程序功能塊
根據配上料、運灰工藝流程,并且貫徹以方便操作人員操作、簡單易用的思想,設計了如圖4的操作界面,在這個界面下,操作人員可以完成現有4臺窯的配上料的所有操作。在畫面上可分別實現就地控制和DCS自動、手動控制。由于操作按鈕較多,操作時就經常有可能按錯按鈕,造成誤動作,為了避免這種情況發生,把各按鈕加上相互關聯相互限制的條件,做到只有在按鈕允許動作時,按下才起作用,否則即使按下也不會動作。

圖4 總配上料控制畫面

圖5 DCS配上料控制流程
為了確保配上料的正常運行,以及保護人員和設備的安全,針對各種可能出現的故障在DCS上做了必要的聯鎖保護,每個聯鎖均可單獨投入或解除。只要有一個觸發了聯鎖,配上料就會停止,并且報警提醒操作人員。只有解決了故障并復位后,才能重新配上料。操作人員還可以根據生產需要對聯鎖參數進行修改和投入或解除。
各聯鎖的說明:
1)當石灰石或焦炭給料器在配料過程中,重量超過設定值時,停止配料。避免料斗物料滿出撒料。
2)當小車料斗裝好物料上行6秒后,石灰石或焦炭重量小于設定值,判斷老虎咀閘門未關上或其它故障,禁止配料。
3)當石灰石給料器運行7秒后或焦炭給料器運行9秒后,重量小于設定值時,判斷為老虎咀閘門未關緊或料倉出料口堵住,停止配料。
4)當小車到底7秒后,石灰石或焦炭重量大于設定值時,禁止配料和卷揚機啟動。判斷為老虎咀閘門未打開或下料口被大塊物料堵住。
5)當卷揚機上行或下行電流大于設定電流時,停卷揚機,操作人員檢查引起電流過大原因。
流程圖中石灰窯下部的綠色光柱為出灰信號,其原理是在出灰管道上安裝一個小揚聲器,出灰的強弱使揚聲器振動產生對應強度的音頻電壓信號,經音頻交流電壓模塊轉換成4~20mA標準信號,用以指示下灰狀態。工藝聯鎖要求為:當聯鎖投入時,設備要按從左到右的順序才能逐個開起來,停機時要按從右到左的順序停下來。當某一臺設備出現故障時,要求該設備之后的設備都要停止運行。

圖6 出灰聯鎖保護
為了更好的保護設備安全,增加了出灰系統電機設備電流超過設定值時就報警及聯鎖停機。
通過DCS系統在石灰窯的各種應用,大大提高了過程控制的自動化水平,減輕了操作人員的勞動強度和有力保護好設備和人身安全。本DCS系統能完全滿足石灰窯的自動控制與信息化的需求,并且通過OPC通訊可以把系統的運行信息接入工廠生產信息系統中,滿足了對生產信息的管理需求。
TQ 056.2
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1005-8370(2012)06-29-04
2012-09-03