【摘要】單六西單元位于單六塊西部,隨著勘探開發程度的不斷提高,受老區井況逐年惡化、水淹加劇,平面、層間矛盾日益突出,油井綜合含水持續上升,停產井逐漸增加等諸多因素影響,挖潛難度逐年加大。針對以上客觀事實,近年來在高含水老區立足治水,長停井扶停,挖掘層內、層間及平面潛力。本文主要根據該區塊油井歷周生產情況及剩余油分布規律,摸排高含水停產井,采取大修、防砂扶停及轉周扶停等措施,實施層內挖潛,挖潛層內剩余油。通過對該區塊目前現狀的分析和總結,結合今年的主要工作,對存在的問題進行深度剖析,加深了對該區塊的認識,并提出了下步的工作方向。
【關鍵詞】潛力;采收率;工作方向
1.單6-10-3井區滾動擴邊的潛力
單6-10-3井屬于單六西沙三段,射開ES3,1082.0m-1098.0m,16m/2層,該井為2011年單六西的開發滾動新井,先期采取壓裂、繞絲管防砂方式,第一周2011.1.12-1.29日注汽,注汽量3480噸,干度為70.4%,流溫流壓資料顯示:井內全部為蒸汽,注汽效果較好。
單6-10-3井第一周2.6-2.9日放噴,最高油壓5MPa,放噴時峰值溫度97度,峰值液量68.9噸,峰值油量3.3噸,含水95.1%。2.16日下泵開井,開井后采用電加熱,液面下降快,2.16、18、21日測試液面分別為152米、528米、843米,說明該井地層能量不足。開井后峰值溫度82度,峰值液量26.1噸,峰值油量12.9噸,含水50.3%。為延長生產周期,3.13日采取單井拉油措施,放大生產壓差,5.4日停井轉周,累計生產78天,周期產油478噸,產水1002噸,綜合含水67.9%。化驗粘度為14520毫帕.秒。第二周轉周6.17-7.1日放噴,放噴峰值液量66.7噸,峰值溫度97度,峰值油量11.6噸,最高油壓6.0MPa。7.9日下泵開井,本周開井后溫度、液量都不是很高。但是從第一周和目前的生產狀況來看,平均每天產油7t左右,說明該區塊具有進一步的挖潛能力。
通過對該區塊的深入研究,根據該區塊的特點以及潛力,目前廠地質所已經對該區初步部署15口油井待實施。
2.完善動態井網,提高采收率
單六西因大面積水淹,油井高含水停產井多,措施、轉周選井困難,另外加上井間汽竄平頻繁、出砂等現象,直接影響正常生產。因此需要進一步深入井間、層間剩余油分析,從停產井中尋找潛力點,積極開展油井扶停措施。
3.尋找剩余油
翻開 “油井檔案”,逐井仔細研究推敲,并繪制開采現狀圖,發現6-10X42井區、6-16X12井區、6-10N12井區、單115西部井區等井網控制程度差,累采油量比較低,剩余油較為富集。因此,確認從這3個區域挖潛剩余油。
4.確定潛力井點
翻開 “油井檔案”,深入研究這些區域的油井井筒狀況,優選潛力井點。通過多次對比分析,綜合考慮,發現6-10X42,6-16X12,6-10N12具備扶停條件,是我們的理想選井。
從這3口井的井筒狀況來看,都有防砂管柱,歷周作業情況顯示,只有6-10N12井略有出砂跡象,其余2口沒有出砂史,因此,可以不用重新防砂。
5.優化措施方案,確保成功扶停
從油層物性來看,單6-16X12井2層滲透率差異較大,具備調剖的潛力,但是考慮到成本因素,以及該井區屬于強邊水水淹區,調剖后效果不是很好。因此,放棄調剖,采取蒸汽吞吐轉周進行扶停。
6.利用井下熱聯通,合理安排轉周時機
8.幾點認識
(1)含水率上升是油田開發后期普遍存在的問題,單六西區塊受邊水和底水的影響,含水較高,應該進一步加深(下轉第318頁)(上接第316頁)認識。
(2)通過測試吸氣剖面,觀察油井吸汽情況,確定下步措施。
(3)加強剩余油研究,完善動態井網,開展低效、高含水、停產井治理工作。
(4)作業、注汽、生產等環節是緊密相連的,需要進一步完善配套工藝技術。
(5)單6-10-3新增區塊具有較大的潛力,在整個區塊含水相對較高的階段,開辟新的生產單元能較好的促進油田開發。
(6)結合各種監測資料,深度認識油藏,根據剩余油分布規律,挖潛區塊剩余油。 [科]
【參考文獻】
[1]采油工. 北京:石油工業出版社,2004.
[2]沈琛等編.采油與注水.山東:石油大學出版社,2000.8.