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甲醇凈化脫碳水含量偏高原因及優(yōu)化方法

2012-12-31 00:00:00薛長征

【摘 要】本文對甲醇凈化系統(tǒng)脫碳水含量高的原因進行分析,并提出了優(yōu)化方法。

【關(guān)鍵詞】甲醇;凈化;脫碳;水含量

0.概述

兗礦魯南化肥廠1992年(二擴)引進了美國德士古加壓氣化技術(shù),建成了水煤漿加壓氣化生產(chǎn)裝置,配套了耐硫變換(中變串低變)、NHD脫硫脫碳、甲烷化精制的8萬噸/年合成氨生產(chǎn)系統(tǒng),該合成氨凈化系統(tǒng)簡稱為凈化II系統(tǒng)。后系統(tǒng)配套克勞斯硫回收裝置,為發(fā)揮德士古水煤漿加壓氣化裝置的優(yōu)勢,兗礦魯南化肥廠又投資新上了一套總投資5.7億元、年產(chǎn)10萬噸甲醇的二期接續(xù)項目,后經(jīng)進一步擴產(chǎn)改造甲醇產(chǎn)量達到年產(chǎn)15萬噸的能力。

由于系統(tǒng)擴建,甲醇凈化入脫碳塔氣體溫度高,阻力大,分析原因為氣體換熱器受限,后進行改造,增加一臺氣體換熱器,與原氣體換熱器并聯(lián)使用,但是,由于現(xiàn)場空間受限,該設(shè)備放在地面(注:原氣體換熱器放在7.00米的二層平臺)。

近期凈化改造后系統(tǒng)阻力明顯減小,但是卻出現(xiàn)了脫碳溶液水含量居高不下的情況,因原料氣中含有H2S、CO2等酸性氣體,溶液水含量越高將造成越多的H2S、CO2氣體溶解在其中,使溶液形成的酸性環(huán)境越強,而脫碳系統(tǒng)設(shè)備、管道、填料等均為碳鋼材質(zhì),因此,酸性環(huán)境越強對脫碳系統(tǒng)造成的危害越大。

1.原因分析

經(jīng)過努力排查、分析,我們認(rèn)為造成脫碳溶液水含量偏高的原因有以下幾個方面:

(1)氣體換熱器存在明顯偏流現(xiàn)象:氣體換熱器為脫硫氣(熱氣)與脫碳?xì)猓ɡ錃猓Q熱的設(shè)備,氣體換熱器為并聯(lián)方式,且新氣體換熱器位置較低。現(xiàn)場測試發(fā)現(xiàn),老氣體換熱器脫硫氣一相阻力較大(分析可能為干法脫硫槽觸媒粉末或老氣體換熱器內(nèi)部結(jié)霜造成),而脫碳?xì)庖幌酂o明顯阻力,導(dǎo)致老氣體換熱器中脫硫氣流量相對較小,而脫碳?xì)饬肯鄬^大,因此出老氣體換熱器脫硫氣溫度很低;而新氣體換熱器脫碳?xì)庾枇^大(分析可能因為新氣體換熱器處于低點,脫碳?xì)鈯A帶的溶液在此聚集,形成液封所致),導(dǎo)致新氣體換熱器中脫碳?xì)饬髁科。鲂職怏w換熱器脫硫氣溫度較高,形成嚴(yán)重偏流。

(2)進塔氣分離器A/B分離效果不好:因氣體換熱器A/B存在偏流現(xiàn)象,且老氣體換熱器出口脫硫氣(溫度很低)主要進入進塔氣分離器A分離,而新氣體換熱器出口脫硫氣(溫度較高)主要進入進塔氣分離器B分離,所以現(xiàn)場排放分離器時經(jīng)常發(fā)現(xiàn)進塔氣分離器A排出冷凝水較多而進塔氣分離器B排出冷凝水很少。

(3)脫硫氣溫度偏高:脫硫氣溫度偏高,其中夾帶的水蒸氣偏高,且造成換熱后的進塔氣溫度偏高,對脫碳水含量影響很大。

(4)脫碳系統(tǒng)冷量:系統(tǒng)冷量越大,脫碳?xì)鉁囟仍降停M塔氣、CO2氣溫度就越低,換熱后的進塔氣溫度也就越低,分離出的水分就越多。

(5)氣提氮氣量及其溫度:氣提氮氣量越大,氣提出的水分越多;氣提氮氣溫度越高,氣提出的水分越多,同時,消耗的冷量越大。

2.處理措施

對于以上各種情況,為穩(wěn)定脫碳水含量,優(yōu)化系統(tǒng),特制定如下控制措施:

(1)調(diào)節(jié)優(yōu)化氣體換熱器氣體流量,減小偏流:因老氣體換熱器無任何閥門控制調(diào)節(jié)氣體流量,而新氣體換熱器脫硫氣、脫碳?xì)鈨上喔髦挥幸粋€閥門,因此全開新氣體換熱器脫碳?xì)忾y門,不作限量,視生產(chǎn)情況,控制脫硫系統(tǒng)出口閥后壓力低于2.4MPa,逐漸關(guān)小新氣體換熱器脫硫氣一相閥門, 調(diào)節(jié)氣體換熱器入出口壓差在0.08~0.10MPa,以就地壓力表為準(zhǔn),入口壓力表在干法脫硫槽出口閥后管道上,出口壓力表在脫碳塔前分離器出口二層平臺的管道上。系統(tǒng)穩(wěn)定時,無分廠批準(zhǔn),不得隨意動作新氣體換熱器脫硫氣限量閥;系統(tǒng)波動時,視氣體換熱器入出口壓差情況可以調(diào)節(jié)新氣體換熱器脫硫氣限量閥,但穩(wěn)定后,必須得恢復(fù)入出口壓差。

(2)加強進塔氣分離器A/B的排放,每班排放不得少于兩次, 進塔氣分離器A導(dǎo)淋可以稍開常排,但開度不得過大,嚴(yán)防串氣。

(3)盡量降低脫硫氣溫度,嚴(yán)格控制TI3019溫度在30~32℃、TI4009溫度低于34℃,控制脫硫溶液水含量≤5%,以降低脫硫氣中的水分含量。

(4)優(yōu)化脫碳系統(tǒng)操作,盡量降低脫碳?xì)狻O2氣溫度,以降低進塔氣溫度,分離出更多水分。

(5)加大氣體氮氣量,可串入少量中壓氮氣,同時根據(jù)氣溫情況,可適當(dāng)提高氣提氮氣溫度,力求氣提出更多水分,降低溶液水含量。

3.效果驗證

經(jīng)過優(yōu)化操作,能保證脫碳溶液水含量≤5%,減少系統(tǒng)能耗,降低了生產(chǎn)成本。

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