摘要:本文就M1432A磨床使用過程中遇到的由于更換加工產品所出現的改造問題,對頭架的結構改造進行了描述,并對該設備在生產中的使用情況進行了簡要介紹,對普通設備的使用、改造有一定的借鑒作用。
關鍵詞:
1、問題的出現
車間一臺M1432A型萬能外圓磨床,原為其它車間加工噴油泵下體專用機床,使用時間較長,加之一直用于加工單一產品,造成頭架主軸磨損松動,無法固定,進行幾次維修無果,最后決定對之進行改造。
機床頭架結構及調整,頭架結構如圖1所示。
頭架箱體8可繞定位柱1相對底座2(用兩個“乙”形螺釘固定在上工作臺左邊)回轉,所需角度可參考刻度尺3。
變換工件轉速時,需擰下二只螺母16,取下罩殼14,按標牌15所示,改變電動機皮帶輪13與塔形皮帶輪12間的皮帶位置,即可獲得所需的轉速。
有皮帶輪17和21的中間軸20裝在偏心套19內,轉動偏心套19,可調整皮帶輪12、17和皮帶輪21、7之間的張緊力,轉動偏心套19是用適當的圓鋼(直徑<8mm)插入偏心套19的孔18內而實現的,獲得適當的皮帶張緊力后,用螺釘22鎖緊偏心套19。
皮帶輪13與12之間的皮帶張緊力可移動電動機底板9進行調整。工件裝在卡盤上磨削:三爪或四爪卡盤裝在帶有錐柄的卡盤磨26上,其錐柄在主軸5的錐孔中并由拉桿28鎖緊。通過螺釘25帶動工件卡盤和主軸一起回轉,要取下卡盤座26,先需擰松拉桿28,在拉桿尾端輕敲一下,擰下拉桿28即頂出卡盤座26。如工件具有莫氏4#錐體(例如頂尖),可直接插在主軸錐孔中,裝上撥塊24,通過銷子23帶動主軸回轉進行磨削(例如自磨頂尖)。注意:螺桿11及拉桿28均不宜擰得過緊,隨手帶住即可。
該機床原為其它車間使用,長期用于安裝三爪卡盤,如上圖所示,轉到我車間后需要用死頂尖來加工滾輪。如果安裝頂尖,則需要使頭架主軸5不回轉進行磨削。雖然該頭架具有該功能,但由于之前長期用于安裝三爪卡盤,其螺桿11安裝的左端固定軸內螺紋磨損,已經出現脫扣現象。且螺桿11也已經丟失,無法再用頂緊方式來固定頭架主軸5。
2、解決辦法
要想繼續使用該頭架,必需想辦法使其主軸固定,在維修過程中曾想過在徑向加一個抱緊力,使之不再旋轉,但由于其結構特殊,前后均由軸承固定,要想改變徑向結構,困難較大,因此難以實現。
經過分析,該頭架主軸在之前是以軸向力來使之固定,那么不能頂緊的話還可以拉緊。通過這一思路,可以拉緊兩處:一為直接拉緊主軸5,這種方法雖然可行,但會破壞機床原主軸,即使將來有新的備件,也不能再恢復;另外一種方法為拉緊頂尖,這樣的話僅需要對頂尖進行改造,而無需破壞原主軸結構,將來條件允許的話還可以進行恢復。
經改造后的頂尖如下:
整個改造過程為:在原項尖尾部直接焊接一長桿,在長桿一端攻螺紋,該桿長度剛好伸出頭架殼體。用螺母加墊可擰緊拉桿,使頂尖與主軸擠緊,從而限制了主軸的轉動,達到主軸固定的目的。
經過此項改造,不但不需要對頭架原零件進行任何改動,而且拉緊螺桿及螺母、墊圈容易加工,整個改造僅需一天時間就能完成。
3、產品加工
該機床改造后所加工產品為滾輪,產品是用于機車噴油泵下體運行過程中的一個重要零件,其加工質量直接影響整套下體運行的穩定性和安全性,因此對同軸度的要求是比較高的,僅為0.025mm。由于該產品結構比較特殊,相對來說內孔的直徑與孔長之比較大,無法直接在頂尖上進行安裝加工。
要在磨床上進行加工,需要做專用工裝,該工裝要以內孔定位,以保證其同軸度。最終工裝示意圖如下:
該工裝以芯軸為主體,在右側有錐面,與彈簧套配合,通過擰緊螺母來擠壓彈簧套,以達到漲緊工件的目的,從而保證該加工工序的同軸度。
4、效果驗證
該機床頭架經過改造,從07年使用至今—直沒有出現任何問題,另外該設備除了用于安裝頂尖進行加工之外,仍可用于安裝三爪卡盤,以磨削以外圓定位的大型工件。經過這一改造,不但改造成本低,節約了幾千元的頭架維修費用,而且保證了車間生產任務,并且長期重復使用沒有出現任何故障,使老設備煥發出新的生機。