韓 劍 (中石油大慶油田有限責任公司第一采油廠,黑龍江大慶163111)
統計分析北一區斷東163口既測聲幅又測聲變的井,結果是2種測井資料有相當一部分井存在差異,其主要原因是由于檢測時間差異造成的。其中從固井后1~2d時間測試資料看,13口井同期 (1~2d)的聲幅評價與聲變評價結果基本一致 (見表1),聲幅評價優質率[1]100.0%,聲變評價好[1]的比例84.6%。而與聲幅不同期測的聲變資料評價結果差別很大,用這163口井的膠結指數BI≥0.8的井段占全井百分比與測聲變時間間隔的關系做散點圖 (見圖1)。從圖中不難看出,隨著固井質量檢測時間的增長,BI≥0.8的井段占全井百分比呈下降趨勢,尤其在15d以后,下降趨勢更為明顯,全井評價也多以膠結中等或差為主。這說明了固井質量隨時間推移在不斷的變差。顯然固井后1~2d(24~48h)測井所檢測的固井質量已不代表射孔時的實際固井情況,滿足不了油田開發的需要。因此,重新制定一個較為合理的固井質量檢測時間標準,使檢測到的固井質量信息反映的是穩定了的地下實際固井情況。對指導射孔方案編制意義十分重大。

表1 與聲幅同期測聲變固井質量評價對比表
統計了39口井同井不同測井時間的聲變測井資料,對其中BI≥0.8占全井百分比按1~4d,5~7d,8~16d,17~20d和21d以上5個時間段做分類統計進行對比分析,其結果是由1~76.8d,BI≥0.8占全井比由97.0%下降到70.0% (見圖2)。從圖2分析來看,固井后1~6.1d固井質量沒有大的變化;6.1~19d這期間固井質量在明顯的變差,BI≥0.8占全井比從92.5%下降到69.6%;從19~76.8d,BI≥0.8占全井比的平均值保持在70%左右,說明這期間固井質量趨于穩定。從開發應用的角度看,趨于穩定不再變化的固井質量對指導射孔方案編制才有意義,因此,確定最佳的固井質量檢測時間應在固井后19d左右較為合理。

圖1 BI≥0.8占全井百分比與測試時間關系圖

圖2 BI≥0.8占全井比與測井時間關系曲線
統計分析了薩中開發區東部過渡帶3口二次開發加密調整井時間推移測井現場試驗結果,檢測結果按不同膠結指數分級進行分類統計 (見表2),用BI≥0.8占全井百分比與測井時間間隔做關系曲線圖 (見圖3)。從圖3可以看出,這3口井的BI≥0.8占全井百分比在1~4d沒有大變化;而4~16d卻有很明顯的下降,說明這期間固井質量在明顯的變差;16~20d或更長時間(35d)BI≥0.8占全井百分比變化不大,并逐漸趨于穩定。從表2中還可看出,4~16d主要變化結果是增加了0.4≤BI<0.8占全井的比例,而沒有向固井差的方向發展。因此確定固井后16~20d測聲變檢測固井質量較為合理。

圖3 推移測井測井時間與膠結指數關系曲線

表2 時間推移井固井質量檢測評價對比表
(1)聲波變密度測井是一種先進的檢測固井質量的手段。
(2)固井質量隨測井時間推移逐漸變差。固井后前5d變化不明顯,5~16d明顯變差,16~20d變化趨于穩定。
(3)最佳的固井質量檢測時間為固井后16~20d。
[1]喬賀堂 .生產測井原理及資料解釋 [M].北京:石油工業出版社,1992.