和禮堂,朱 龍
(1.鞍鋼設計研究院,遼寧 鞍山 114033;2.沈陽建筑大學,沈陽 110168)
我國通過20多年燒結機頭除塵生產實踐,對燒結機頭電除塵器工作運行規律有了比較深刻的認識。影響燒結機頭電除塵設備正常運轉的因素有很多,如煙氣溫度、濕度、原料成分、混合料配比、煙塵比電阻、煙塵容重等,這些因素都會直接影響電除塵設備的運行,所以在燒結工藝過程中,必須對上述諸因素有足夠的了解,并要有嚴格的控制措施,這是保障除塵效果和技術創新的先決條件,也為提出袋式除塵方案奠定了基礎。
與電除塵技術相比,袋式除塵技術的影響因素較少,其凈化效率高、運行較穩定,但在燒結機頭除塵系統上采用袋式除塵技術則存在一定問題,原因是燒結機頭的煙氣濕度大,煙氣結露易將濾袋糊死,所以燒結機頭除塵不宜采用袋式除塵技術。
從燒結煙氣溫度對機頭電除塵影響的分析中可知:燒結機正常運行時,煙氣溫度一般為130℃~150℃,對于機頭電除塵器來說,100℃~160℃均可以正常生產,但是機頭煙氣中含有SO2,其濃度在100~1100mg/Nm3范圍內,通常為500~900mg/Nm3,酸露點溫度約110℃,這就要求機頭煙氣溫度必須控制在120℃以上。同理,袋式除塵器運行溫度也必須控制在120℃~150℃范圍內。
燒結機頭除塵采用袋式除塵器的關鍵是解決燒結機啟運時,煙氣溫度為50℃~60℃(或者更低一些)時,煙氣濕度在較長的一段時間(60~100min)的除塵與結露問題。在燒結機停運時,除塵器內部的煙氣溫度接近室外溫度,吸附在濾袋上的粉塵中含有較多堿金屬,吸濕性強,因溫度達到露點溫度而在濾袋上發生潮解。當燒結機正常運行,煙氣溫度超過100℃時,濾袋表面粉餅中的水分蒸發,粉餅則固結在濾袋上,使濾料的孔隙被堵塞。另外,當煙氣溫度低于110℃(酸露點溫度)時,SO2和煙氣中的水蒸氣生成亞硫酸,對除塵系統中的金屬構件腐蝕嚴重,設備壽命縮短。
燒結機啟動時,煙氣溫度由小于50℃并逐漸升溫,直到100℃以上,所需時間為60~100min(法國則按2h計算),此段時間的煙氣溫度低濕度大,極易結露。為了防止積灰在濕度很大時積聚在濾袋上產生糊袋問題,應在袋式除塵器的入口管道上設置旁通除塵系統。該旁路管道、除塵設備和風機均要把保溫做好,以防煙溫降低時產生結露現象,同時也防止了濕粉塵在引風機葉片上的黏結,影響風機正常運行。當煙氣溫度達到正常溫度(120℃~150℃)后,再開啟袋式除塵系統閥門,關閉旁通離心除塵系統閥門,使袋式除塵器進入正常工作狀態。見下圖。

機頭袋式除塵方案圖(包括旁路除塵及循環加熱系統圖)
國外的燒結機工作時間是每周五天,停運兩天(48h),袋式除塵器內部溫度由130℃~150℃逐漸下降到接近室外溫度,為防止除塵器內部溫度下降導致濾袋積灰發生潮解、金屬結構產生腐蝕現象,必須使除塵器內溫度加熱到120℃以上(酸露點溫度為110℃)。
為防止除塵器內部溫度低于110℃發生酸腐蝕,在除塵器入口管道上設置噴吹CaO細粉措施對煙氣進行脫硫,使煙氣中的亞硫酸與CaO發生化學反應生成亞硫酸鈣,消除腐蝕現象。
加熱量應包括以下部分:除塵器外殼(已保溫)的熱損失Q1,除塵器進出口部分管道熱損失Q2,加熱系統管道熱損失Q3,進出口閥門部分熱損失Q4,袋式除塵器進出口兩端閥門漏風熱損失Q5,袋式除塵器本體漏風熱損失Q6。
Q1~Q4的熱損失計算,均可按下式計算:
Q =α·F·K(t內- t外)
式中:
Q — 熱損失,kJ/h;
α— 綜合修正系數,α=1.3~1.4;
F — 散熱面積,m2;
t內— 內部氣體溫度(即設計溫度為120℃,高于酸露點溫度10℃);
t外— 當地冬季室外采暖計算溫度,℃;
K — 傳熱系數。
式中:
α1— 外表面放熱系數kk/m2·℃·h,取20;
α2— 內表面放熱系數kk/m2·℃·h,取10;
δ — 保溫層厚度,m;
λ — 保溫材料導熱系數,巖棉取λ= 0.044 kk/m·℃·h。
Q5、Q6散熱量均為滲透風量所引起的熱損失。根據經驗,每個閥門漏風率≤1.5%,而袋式除塵器本體漏率為2%。兩者之和為5%,滲透熱損失應按下式計算:
Q = L·γ·C(t內- t外)
式中:
L — 滲透風量(又叫漏風量),Nm3/h(工況風量要折合標況風量);
γ — 1.293kg/Nm3(0℃時空氣容重);
C — 比熱,kk/kg·℃,當0℃時,空氣比熱C = 0.24 kk/kg·℃;
t內— 除塵器內部溫度(設計取120℃),℃;
t外— 當地冬季室外通風計算溫度,℃。
加熱風量計算:加熱系統必須采用熱風循環加熱系統,以保證整個除塵器的各個角落加熱均勻。
首先計算Q熱1= Q1+ Q2+ Q3+ Q4
式中:
L標1— 循環加熱風量,Nm3/h;
C — 煙氣比熱,kk/kg·℃,一般取0.24;
γ— 煙氣容重(0℃時為1.293kg/Nm3);
t送— 設計送風溫度,加熱后的送風溫度的確定:一般加熱前后溫差取50℃~100℃,溫差過大,循環風量減少,易造成除塵器內部溫度加熱不均勻;
t內— 除塵器內部設計溫度(取120℃),℃;
Q熱1— Q1+ Q2+ Q3+ Q4之和。
根據Q熱1計算出各種管道和袋式殼體的熱損失,所需要加熱循環風量(L標1)在循環加熱中,因兩端閥門和袋除塵本體的漏風量(共計漏風量為L標2),所引起的漏風量為:
L標2= L標1×5%
漏風量所造成的熱損失根據公式計算,并可得出總耗熱量和總加熱量,同時,也求得了總加熱風量L標總= L標1+ L標2和加熱后的總循環風量∶
L工況= L總標×
式中:
t — 加熱前煙氣溫度,℃;
P標況— 標準大氣壓,kPa,101.325;
P工況— 標準大氣壓減去風機全壓,Pa。
(4)除塵系統噴射CaO粉末的措施
燒結機頭煙氣中含有SO2和水蒸氣,SO2和水蒸氣最高含量分別可達1.1g/Nm3和129g/Nm3,當煙氣溫度低于或達到酸露點溫度(如110℃)時,SO2和水蒸氣則生成亞硫酸(H2SO3),對管道和除塵器內部金屬件就產生腐蝕。如果煙氣溫度低于60℃(即達到煙氣的露點溫度),則對金屬腐蝕更加嚴重。
解決辦法1:應保證煙氣溫度在酸露點溫度(約110℃)以上,杜絕酸腐蝕的發生。
解決辦法2:燒結機將要停運時,往除塵系統內噴CaO粉末,使煙氣進行脫硫,見下式:
當煙氣溫度低于酸露點溫度時,SO2+ H2O → H2SO3
向除塵管道內噴灑CaO3,H2SO3+ CaO → CaSO3+ H2O
根據煙氣量(標況)和SO2(可選較大濃度如1.1g/Nm3)即可求得SO2總量,已知SO2分子量為64,CaO分子量為56,根據SO2總量即可求得生石灰粉所需量。為了保障生石灰細粉脫硫效果,噴生石灰粉量應適當的增多。
馬鞍山益豐鋼鐵公司燒結機頭除塵,是21世紀初我國第一家燒結機頭除塵采用袋式除塵設備的應用實例。
原始參數:燒結機為38m2環式燒結機,煙氣量為3000m3/min,選用3427m2袋式除塵器,由于燒結工藝與除塵未能協調好,造成煙溫低、除塵殼體腐蝕嚴重、除塵效果不好,運轉數年就腐蝕嚴重,于2012年4~5月進行改造,仍采用袋式除塵設備。該工程存在的主要問題是煙溫控制問題,煙溫控制正常運行溫度必須在120℃以上,停產時也要控制在120℃以上。如果停產時不能控制在120℃以上,那就必須噴CaO細粉進行脫硫,才能防止酸腐蝕發生。