孫文明,田 瑩,王興來,王永杰
(河北金牛化工股份有限公司,河北 滄州061000)
電石法聚氯乙烯生產中的含汞廢鹽酸處理后,可提取其中的氯化汞,用以重新生產氯化汞觸媒,變廢為寶, 有效緩解汞資源日趨枯竭和含氯化汞鹽酸污染環境的問題。
河北金牛化工公司采用脫汞器, 置于轉換器后段的工藝中, 氯乙烯和氯化汞混合氣體通過管道進入脫汞器,活性炭吸附氯化汞后,氯乙烯氣體進入下一工序。由于混合氣體的溫度較高(150 ℃~180 ℃),活性炭吸附了的氯化汞仍然處于劇烈的升華狀態,吸附效果差, 導致后工序的脫酸塔及水洗塔出來的酸中含汞超標, 處理這些超標的含汞廢酸是急待解決的問題。
有研究發現, 在通常情況下氯化汞溶于水后都是以HgCl2形式存在, 但HgCl2分子對氯離子有很強親和力特性, 如果在液體中有一定量氯離子存在就會形成[HgCl4]2-絡合物,采用陰離子交換技術可將液體中的氯化汞絡合物全部吸附。 由于陰離子樹脂對[HgCl4]2-絡合物的選擇性遠遠大于對氯離子的選擇性,吸附效果相當明顯,僅采用二級交換器,對氯化汞的吸附率即大于99.8%,除氯化汞徹底。采用獨特的解析液解析吸附飽和的樹脂,解析率大于99.9%,解吸的氯化汞按照氯化汞觸媒生產標準, 用活性炭吸附并循環生產氯化汞觸媒, 解析后的樹脂可重復繼續使用。 此項陰離子交換法吸附技術的持有方于2011 年3 月向國家專利局申請了發明專利。
鑒于對此項除汞新工藝的認可, 該公司與專利方合作進行了工業化試驗,該公司承擔裝置建設,專利方負責樹脂回購及解析再生。
除汞新工藝流程見圖1。

圖1 除汞新工藝流程示意圖
將水洗塔出來的含汞廢酸(濃度為17%~21%)送至陰離子交換除汞裝置。 裝置由3 臺陰離子交換器、管道閥門及附屬儀表等組成。陰離子交換器為三級串聯運行, 當最前級運行的陰離子樹脂吸附飽和后,將失效的該交換器解除運行,原第二級轉換成第一級,原第三級轉換成第二級繼續運行,最前級運行的陰離子交換器更換新樹脂后, 轉換成第三級抽入系統運行。 陰離子樹脂交換器系統設有旁路系統轉換閥門,當最前級運行的陰離子交換器吸附飽和后,關閉本級陰離子交換器的進出口閥門, 打開下一級陰離子交換器的進出口閥門, 使后兩級陰離子交換器正常運行。 經過除汞凈化后的酸根據需要送去不同的裝置,如果AVCM 需要,可送去組合吸收塔,用來吸收粗VCM 合成氣體中過量的氯化氫氣體;如果AVCM 不需要,作為副產酸出售。
圖中虛線框內的工作由專利方將樹脂運回其工業區內實施。
主要設備有:陰離子樹脂交換器YSJ-2200 3臺;籃式管道過濾器Φ300 mm 1 臺; 出酸流量計Q=50 m3/h 3 臺;閥門、管件、管材1 套。
(1)該裝置的設備及管道選材均為鋼襯PE,但閥門選型為對夾式塑料蝶閥。由于該公司地處北方,冬季室外溫度較低, 對閥門的強度和極限溫度要求較為嚴格,全部更改為鋼襯四氟的蝶閥。
出于安全和環保的考慮, 該裝置的地面及地溝均增加了防酸腐蝕處理。
氯化汞含量約為15 000 μg/L 的原料廢酸通過陰離子交換除汞裝置后, 一級出口氯化汞含量為314.2 μg/L,二級出口為43.6 μg/L。
數據表明,該次工業化試驗取得圓滿成功。經該公司組織環保部門、中國氯堿協會及氯堿行業相關單位等現場評審,進行考核和驗收,得到各參評單位和部門的稱贊和表彰。 陰離子交換樹脂除汞技術投資少,見效快,無風險,回報率高,而且節能環保,整個工藝流程中無三廢排放,解決了該公司氯化汞的污染問題。