王戰(zhàn)勝
(貴州盤江精煤股份有限公司 貴州 盤縣 553536)
金佳礦井設計生產(chǎn)能力180萬t/a,是貴州盤江精煤公司的主力礦井之一。9號煤層為“三軟”煤層,石門在煤層段變形速度較快,給后續(xù)回采巷道開口及維修施工造成了很大的難度。加之9號煤層屬自燃發(fā)火煤層,由于礦壓顯現(xiàn),極易在煤層地段形成無數(shù)裂縫,長時間緩慢供氧,易導致煤層自燃發(fā)火。為了解決支得住,對石門過9號煤層岔口段進行聯(lián)合支護技術。
支護方式為29號金屬U型鋼棚,棚距0.6m,半圓拱型斷面,下凈寬5.2m,凈中高3.7m,腿窩深度250mm,架間使用Φ16mm的圓鋼加工的金屬拉桿。礦井為兩翼向采區(qū)中央開采,因動壓原因導致+1810運輸石門變形,制約了礦井安全生產(chǎn)。反復修復了多次都沒有找到合理有效的支護方式,特別是過9號煤層地段,巷道變形尤為明顯。巷道有效利用周期不足兩年。9號煤層段巷道變形主要表現(xiàn)是斷面縮小不規(guī)則,支架梁腿扭曲變形甚至折斷,小范圍漏煤(矸),裂縫大范圍延深,幫頂巖石失穩(wěn)。
+1810運輸石門9號煤層段采用過錨網(wǎng)噴、錨網(wǎng)+金屬U型棚聯(lián)合支護、金屬U型棚支護的幾種支護形式均沒有解決支得住的難題,我們在總結過去多種支護方式的基礎上,確定進行多種支護相統(tǒng)一結合的方式,即巷道刷大后先進行錨網(wǎng)(主動支護)→架設金屬棚→在金屬棚與錨網(wǎng)之間澆灌砼→在砼的下方使用錨桿、錨索補強。
第一步為錨網(wǎng)索主動支護。錨桿間排距600×600mm,錨索間排距1200×1200mm,采用錨索配合補強。第二步在石門內滿足回采巷道寬度要求時,與中心線垂直方向各架設29號U鋼金屬棚對棚。第三步在工字鋼骨架上鋪設金屬網(wǎng)和席子,澆灌砼,全部充填嚴實,二次主動支護。第四步砼達到保養(yǎng)期后,在每組工字鋼的中間打入Ф26mm,8m長錨索,用錨索和托盤把工字鋼拉緊,相應減小工字鋼的跨度,同時進行補強。
1)頂、幫采用Ф20mm,長2400mm等強全螺紋錨桿,錨桿間排距600mm×600mm,全長錨固,使用自加工加力扳手緊固錨桿螺母。第一次主動支護。2)29#U型鋼支架:下凈寬5200mm,凈中高3700mm,搭接長度400mm,卡纜間距150mm,三副卡纜。對棚中心距400mm,對棚凈空長度5200mm。3)工字鋼梁:11#號工字鋼加工,長度6400mm,對梁布置,梁間中心距200mm,組間距800mm。4)鋼筋網(wǎng):使用Ф6.5mm鋼筋加工的鋼筋網(wǎng),尺寸為長度×寬=2000×1000mm,網(wǎng)格100×100mm,作為鋪設席子澆鑄砼的骨架。5)席子:在鋼筋網(wǎng)上鋪設竹席,竹席為長×寬=2000×1000mm,厚度3mm。6)砼:厚度300mm(超高寬部分全部充嚴實),強度C20,用噴漿機作為送料設備進行充填,確保頂板與砼密切接觸,第二次主動支護。7)補強錨索:在砼達到保養(yǎng)期后,用Ф26mm,長度8m的錨索布置在對梁中間,排距800mm,間距1000mm,使用6只樹脂錨固劑端頭錨固,并用厚12mm、長×寬=350×350mm托盤托住對梁,預緊力30MPa,對11#號工字鋼梁進行補強,第三次主動支護。
刷大頂幫至要求尺寸→打頂、幫錨桿孔,打頂部錨索孔→掛鋼筋網(wǎng)→安裝頂、幫全螺紋等強錨桿及錨索并上緊托盤→分別架設29#金屬U型鋼對棚兩組→在對棚上安裝11#號工字鋼梁(成對安裝)→在工字鋼梁上鋪設鋼筋網(wǎng)→在鋼筋網(wǎng)上鋪設竹席→澆鑄砼→砼養(yǎng)護→在成對工字鋼梁中間打錨索眼→安裝錨索。
采用錨桿+錨索+金屬棚+工字鋼梁+澆砼+錨索聯(lián)合支護體系在+1810運輸石門9號煤層岔口段支護中取得了技術上的突破,給石門過“三軟”煤層提供了技術支撐。1)施工時的安全。石門過“三軟”煤層地段巷道修復,采用聯(lián)合支護的方式,實現(xiàn)主動支護,且有利于施工安全。2)有效封堵。采用砼對岔口頂板進行全部充填,防止了漏風,大大降低了煤層緩慢氧化的過程。3)利于回采巷道開口。“三軟”煤層岔口預留,利于以后回采巷道開口。4)岔口穩(wěn)定性。“三軟”煤層岔口聯(lián)合支護,為多種主動支護形式,提高了支護強度。這種支護形式已經(jīng)七年,通過巷道礦壓觀測,兩幫移近量及頂板下沉量只有10mm左右。
+1810運輸石門過9號煤層岔口采用聯(lián)合支護每米成本9438元,采用29U型鋼可縮支架預先架設再拆除,最后再架設抬棚每米成本7536元。雖然從每米成本看高于聯(lián)合支護,經(jīng)濟效益不明顯,但從長遠性分析,原有支護方式巷道不足兩年就要修復一次,聯(lián)合支護如今已經(jīng)七年未曾維修,維修周期已經(jīng)延長了五年之多,增長了修復周期,經(jīng)濟效益明顯,同時相應降低了安全風險。