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氬回收系統膜壓機的安全運行

2013-03-01 07:52:02李成龍
冶金動力 2013年10期

李成龍

氬回收系統膜壓機的安全運行

李成龍

(南京鋼鐵聯合有限公司制氧廠,江蘇南京210035)

為提高空分設備運行的經濟性,將KDON—20000/20000型空分設備配置的500 m3氬儲槽頂部放空的氬氣加以回收利用,詳細介紹了改造方案和運行中的問題及解決的方法。

空分設備;膜壓機;回收利用

1 概述

南京鋼鐵聯合有限公司1#兩萬制氧于2003年7月建成投產,采用的是杭氧生產的KDON—20000/20000型第六代外壓縮產品,采用分子篩吸附,增壓透平膨脹機制冷,高效規整填料上塔和全精餾無氫制氬,設計氧氣產量為20000 m3/h,氧氣純度99.6%,氮氣產量為20000 m3/h,氮氣純度(氧含量)≤5×10-6,氬氣產量為755 m3/h,氬氣純度為99.999%。

1#兩萬自建成投產后,運行至今各項指標都較正常,但是氬儲槽放散率一直較大,沒有很好解決。我公司氬槽使用的是500 m3常壓儲槽,設計壓力0.04 MPa(G),液位上限<7850 mm,下限>550 mm,采用珠光砂粉末絕熱,日蒸發率0.29%,在實際運行過程中,因為液體管道的復熱和液體流動的影響,蒸發率應大于實際值。原杭氧設計流程從液氬儲槽頂部接一根回氣管回到精氬塔中部,但由于回氣管管徑較細,只有40 mm,且回氣管線較長,在實際生產中,氬槽壓力為35 kPa左右,精氬塔工作壓力在25 kPa左右,約有10個kPa左右的壓差,并不足以使氬槽回氣順利返回精氬塔。氬氣在空氣中只有0.932%的體積,是花費了很大成本生產出來的,白白浪費極為可惜,如何回收成為了一個課題。

2 措施

(1)采取擴大液氬儲槽與精氬塔壓差的方法。首先提升氬儲槽壓力,但是由于充槽車時儲槽內壓力變化較大,加上防爆片質量得不到保證,易導致防爆片疲勞,經常在36 kPa左右即動作,所以氬槽壓力上升有限。其次,降低精氬塔壓力,從25 kPa左右下降至10 kPa,這將導致精氬塔精餾效果下降,氬中含氮量略有上升,從0.6×10-6上升為約1×10-6左右,但仍屬于正常工況,氬氣放空量略有下降,但放空量依然較大。

(2)考慮到回氣管路上止回閥存在阻力,影響氬氣回收,可以拆除回氣管道上的止回閥V8,但這將帶來隱患,當氬系統工況惡化時,精氬塔的壓力超過氬貯槽壓力時,氣體有可能倒回到儲槽,氬儲槽的含氧、含氮量均控制在1.5×10-6以下,極易污染。后經慎重研究決定,拆除止回閥,在生產中對該點加強管理,在工況不穩定時,關閉回氣閥V3,并列入交班內容。經過以上改進,放空量有進一步縮小趨勢,但仍有不小的量,不能從根本上解決問題。

(3)準備借鑒我公司林德一萬制氧的經驗,在儲槽頂部加一臺冷凝器,引一路液氮做冷源,將放空氣體液化,但考慮到我單位實際情況,空分保冷箱離儲槽較遠,并且由于冷量問題,平時幾乎不生產液氮,

后決定放棄這一方案。

(4)根據單位實際情況,決定上一臺膜壓機將放空氬氣打入管網。因我公司用戶對氬氣純度要求較高,需99.999%以上,而膜壓機是一種無污染的清潔機器,又考慮到進、排氣壓力差較大的實際情況,經過比較選擇了某公司的G3V-25/30型隔膜壓縮機。

膜壓機參數如下:

型號:G3V─25/30;

型式:二級,雙缸V型,水冷;

介質:氬氣;

流量:25 m3/h;

進氣壓力:常壓;

排油壓力:一級1.0~1.1 MPa(G);二級3.5~3.6 MPa(G);

排氣壓力:一級0.9 MPa(G);二級3.0 MPa(G);

電機功率:15 kW;

軸功率≤11 kW。

安裝后簡易流程見圖1。

圖1 氬回收系統流程簡圖

但是,由于考慮不細致,運行中出現了一些問題。膜壓機與首次液氬氣化泵同時運行時,發現膜壓機進口管路結霜嚴重,膜壓機運行聲音異常。檢查發現,膜壓機進口壓力達到0.2 MPa,檢查液氬儲槽回氣管路吹除閥V6,發現大量液體,立即停運膜壓機。膜壓機壓縮介質為常溫、常壓氣體。低溫、高壓氣體使膜壓機的材質與液壓潤滑油難以承受,將造成機器的損壞。從儲槽至膜壓機管路及管路上的一個1.24 m3的小緩沖罐均為碳鋼材質,溫度應嚴格控制在-20℃以上,普通碳鋼不能承受低溫,其金相組織和材料力學性能在-60℃以下即發生顯著變化,并隨著溫度進一步降低而加劇劣化。加之,1#兩萬在2003年開機時,曾發生過液空返灌空氣管道導致3 m的管道被炸壞的慘痛教訓。所以,應嚴格杜絕普通碳鋼管在過低溫度下工作的可能性。

3 整改措施

分析原因認為:液氬氣化泵為柱塞泵,在運行時,部分液氬氣化,為保證液氬泵正常工作,回氣管路必須保證一定的回氣流量,否則泵易帶氣,造成泵損壞,而設計的液氬氣化泵回氣管路與貯槽回氣管相連,膜壓機進口管路接在貯槽回氣管上,這樣就會氬泵的回氣進入膜壓機進口管路,造成壓力超高,溫度偏低,最高時在0.2 MPa且結霜嚴重。幸虧發現及時,否則,極易造成膜壓機的損壞。

經研究后決定,今后運行膜壓機時,采取如下措施:

(1)在膜壓機進口加了一個50 kPa的進口壓力高限連鎖停車點。

(2)空分運行時,關閉儲槽回氣閥V1,膜壓機繼續從儲槽抽氣,液氬氣化泵回氣自V2回精氬塔。

(3)空分停機時,關閉空分塔回氣閥V3,液氬氣化泵回氣回氬儲槽,為防止損壞膜壓機,應該停止膜壓機運行,但此種情況氬氣放空最大,應該盡量避免。

(4)考慮到利用液體貯槽自身攜帶的氣化器,將膜壓機進口管接至換熱器液體側管路上,使氣體經過換熱器換熱后,再進入膜壓機。為避免換熱器液體側管路有液體,操作中V7閥應確認關閉無泄漏,并掛警示牌避免誤操作液體直接進入膜壓機。

(5)由于V7閥處于關閉狀態,要關注氬槽壓力,避免吸負壓,必要時停止膜壓機運行,恢復貯槽自身換熱器功能。

4 結束語

經過以上改進,膜壓機運行正常,氬槽壓力控制在35 kPa左右,幾乎沒有放空。按電平均0.7元/kW·h,氬氣3元/m3,膜壓機抽氣量25 m3/h,電機功率15 kW,全年運行8000 h計算,可創造經濟效益約為(25×3-15×0.7)×8000=516000元,設備一次性投資十萬元左右,以后每年運行維護費用5000元已足夠,由此可見,經濟效益極為可觀。1#兩萬的成功經驗,已向我公司2#兩萬推廣,2#兩萬為1000 m3液氬儲槽,氣化量更大,新增兩臺同型號的膜壓機,經濟效益更大。任何一項技術改造,事先都要把工作做細,對每一個點仔細推敲,只有這樣,才能避免事故的發生,創造最大的經濟效益。

Safe Operation of Diaphragm Presser in Argon Recovery System

LI Chenglong
(Oxygen Generation Plant of Nanjing Iron&Steel United Co.,Ltd.,Nanjing,Jiangsu 210035,China)

In order to improve the economy of the air separation plant,argon released from the top of the 500 m3argon storage vessel in the KDON-20000/20000 air separation plant is to be recovered.The revamping program and problems occurred in operation as well as solutions are introduced in detail.

air separation plant;diaphragm presser;recovery

TB657.7

B

1006-6764(2013)10-0032-02

2013-04-19

李成龍(1976-),男,1997年畢業于江蘇廣播電視大學,助理工程師,現從事制氧生產工作。

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