樊湘偉,任寧
(中交一航局第二工程有限公司,山東青島 266071)
東營港經濟開發區防潮堤工程位于東營港經濟開發區內,東靠渤海灣,西鄰東港高速,北連東營港,南接東營市中心漁港。該工程總長為7.21 km,建成后可連接孤北防潮堤和孤東防潮堤,形成封閉的防護體系,是東營市重要的堤防工程。
本工程為拋石斜坡堤結構,部分里程設有親水平臺等景觀結構。拋石堤頂高程5.0m,頂寬7.0m,堤心采用1~300 kg塊石,在高程+1.5m處設置3m寬戧臺(兼做親水平臺),并在K3+650~K5+800m段堤前間隔布置33處半圓形親海觀景平臺,直徑為15m,采用花崗巖及蘑菇石砌石護面結構;分不同里程段交替采用柵欄板及四腳空心塊兩種護面形式,堤頂設反弧型混凝土擋浪墻,混凝土強度等級為C35,抗凍等級為F300,防潮堤效果圖及堤頂擋浪墻結構斷面分別見圖1及圖2。

圖1 防潮堤效果圖
I標段擋浪墻設計總長度3.25 km,總方量6288m3,鋼筋綁扎309 t,根據設計圖紙每10m設一道伸縮縫,共計325段。
建設方于7月中旬提供擋浪墻設計圖紙,要求擋浪墻施工于當年11月30日前完成。
年內月平均氣溫:1月份最低,平均-2.9℃;7月份最高,平均27.1℃。年極端最低氣溫-16.9℃。初霜期一般在10月下旬。東營港海域通常每年的12月上旬由岸邊開始結冰,翌年3月上旬終冰,冰期90 d左右。
本工程因系景觀護岸,對觀感質量要求高。堤身軟基處理后,需在堤壩的堆載沉降穩定后進行上部施工。根據7月份工程整體開展情況,堤身及路面尚未形成,施工中需密切關注沉降與位移變化,直至趨于穩定后方可進行堤頂擋浪墻施工。
擋浪墻采用反弧結構,現澆施工弧面及斜面處氣泡難以排出,會有較多的氣泡及水線砂線,觀感質量難控制。拌和站距施工現場較遠(10 km以上),且路況差,現澆混凝土質量較難保證。
擋浪墻單片模板重量達4 t,模板支拆需使用吊機,堤頂道路寬度有限,一旦進行模板支拆和現澆施工,道路會被封堵,對其他工序交叉作業制約影響大。
根據工程進展情況,堤身沉降最早于10月下旬方可穩定,此后開始擋浪墻現澆施工,11月底即進入冬季施工,12月上旬最低氣溫降至-10℃左右,無法再進行混凝土施工,工期無法保證。
通過認真分析工程進展情況,對不同的施工工藝方案進行分析研究,積極與設計單位溝通,綜合考慮各方案的優缺點,以選擇有利于整個工程施工組織的方案。
按設計圖紙,擋浪墻采用現澆施工工藝,單段長度10m,施工中每隔10m設置一道20mm伸縮縫。優缺點分析如下:
2.1.1 優點
1)擋浪墻一次性澆注成型,結構整體性強。
2)對擋浪墻底部C15混凝土墊層的平整度要求不高,適應性強。
2.1.2 缺點
1)最早于10月下旬方可進行擋浪墻現澆施工,計算日平均完成量需達10段,工作面開展多、施工強度高,模板、人、機等投入非常大。
2)堤頂道路寬度有限,施工交叉干擾多,總體施工效率低下。
3)擋浪墻采用反弧結構,觀感質量難以保證。
4)受冬季氣溫影響大,投入的冬季施工措施費較大。
擋浪墻采用預制與現澆相結合的施工工藝。將單元段長度10m劃分為3段,采用弧面向下預制工藝(見圖3),中間預留50 cm的后澆帶,優缺點分析如下。

圖3 弧面向下翻轉預制示意圖
2.2.1 優點
1)采用預制與現澆相結合的施工工藝,將大量的鋼筋混凝土施工集中到預制場進行,減少現場鋼筋混凝土施工工作量。自8月開始預制,確保在現場安裝前完成所有擋浪墻的預制,降低人、材、機的投入,降低總成本。
2)改為預制安裝工藝后,擋浪墻安裝可在10月底進行,此時堤頂道路已成型,其他分項施工所需施工機械陸續減少,安裝施工對其他分項作業影響小。
3)進入冬季施工前,已基本完成擋浪墻施工,保證了混凝土的施工質量,減小冬季施工措施費的投入。
4)擋浪墻采用反弧向下預制,利于氣泡的排出,保證反弧及斜面處的觀感質量。
5)因下伸部分預留為現澆,與底部護面塊體等其他結構的結合性可以得到保證。2.2.2 缺點
1)對擋浪墻底部C15混凝土墊層的平整度要求高。
2)預制擋浪墻的翻轉、存放及出運增加了工序,成品保護要求相對較高。
云南中行黨委高度重視首屆進博會的前期準備和服務工作。早在今年初,就成立了以行長周洪源為組長的工作領導小組,先后召開多次專題會議研究做好進博會的工作部署,制定了客戶邀約、現場服務保障、金融產品定制等一系列工作方案。
3)預制安裝工藝,需增設出運存放及運輸和后澆帶斷面處理費用。
方案造價見表1。

表1 方案造價分析表
方案一:受堤身沉降、堤頂道路及工作面限制,自10月21日開始完成325段擋浪墻施工。綜合現場實際情況,每天可完成8段施工。按照有效作業天計算,工期需68 d,至12月27日完成。
方案二:預制至10月31日完成。安裝自10月底開始,按照兩個工作面,考慮其他因素影響,則需工期20 d。此時同步推進后澆帶施工,至12月上旬基本完成。
經過施工方案比選,綜合考慮施工進度、質量、效益、安全、環保等因素,最終確定采用方案二的部分斷面預制與現澆相結合施工工藝。
將擋浪墻原單段長度為10m的現澆擋浪墻更改為內含3塊3m長預制塊的10m單元段,預制塊安裝后其間設置2處0.5m的后澆帶,下伸部分以10m為單段長度進行現澆,從而實現擋浪墻全斷面施工。預制施工中,采用弧面向下翻轉預制的工藝,出運時通過吊架進行翻轉調正,減小了擋浪墻的混凝土質量通病,確保了混凝土觀感質量。
3.2.1 模板加工及支拆
本工程預制塊體工程量較大,模板周轉次數多,因此選用剛度較大的鋼模板。翻轉預制時,底部弧形底板為工程外露面,須防止因周轉次數多而產生變形。重點做好模板安裝及鋼筋綁扎時底模上細小雜物顆粒的清理,同時控制好模板油的質量和用量,以免造成混凝土污染。模板結構形式如圖4所示。

圖4 胸墻塊體模板圖(側視)
因擋浪墻預制臺座為下凹式(較路面低50cm),且預制塊體高度為1.5m,使用混凝土攪拌車到達澆筑點時,放低并橫移卸料斗,直接澆筑,澆筑工藝如圖5。

圖5 混凝土澆筑工藝示意圖
混凝土分3層澆筑到頂,每層厚度約50 cm。為了避免頂層振搗時其下突出部分處出現翻漿,在此處設25 cm寬模板壓漿,壓漿板以外部分為工程外露面,此部分需壓面抹光。壓漿模板及外漏處抹面分別見圖6及圖7。

圖6 壓漿板示意圖

圖7 外露處混凝土抹面
3.2.3 翻轉出運
由于預制采用弧面向下施工工藝,出運時需采用預制塊端頭設置吊裝孔進行90°翻轉。在每塊預制塊3m長方向的兩端分別設置3個吊裝孔,孔徑55mm,孔深50 cm,模板安裝時使用鋼管插銷,拔出后形成預留吊裝孔,見圖6中鋼管。
根據塊體重量12 t、塊體重心位置、翻轉后吊點需在重心向下20 cm以上、50 t汽車吊小鉤承受重量5 t等設備能力,設置吊裝孔點位。吊裝孔布設圖及吊具見圖8。

圖8 吊裝孔布設圖及吊具示意圖
為使小鉤盡量承受小的力量,僅起輔助翻轉作用,設置構件臺座上起重狀態時,小鉤吊點距離重心60 cm,大鉤吊點距離重心20 cm,小鉤吊點與大鉤吊點至重心距離比為3∶1,使小鉤承受重量在3 t以內。因塊體長度3m,考慮每邊富裕20cm,使用3.4m長10 cm×10 cm角鋼 (壁厚5mm)組合焊接制作撐桿,以便吊裝時將鋼絲繩撐開,防止吊裝時鋼絲繩勒壓,造成邊棱殘缺(撐桿及受力計算簡圖見圖9)。撐桿端頭吊耳板與型鋼連接方式為焊接,撐桿不僅受軸向力,同時因吊耳板吊點不在軸線上,跨中截面受彎矩內力,軸向力可視為二力桿,進行跨中彎矩計算,從而驗算拉應力與材料容許應力的關系。

圖9 撐桿及受力計算簡圖
因每邊大鉤設置兩個吊裝點,構件臺座上狀態時為上下布置,翻轉后為水平布置,因此兩吊點使用同一根鋼絲繩,以便通過滑輪自行調整兩邊長度,繞過滑輪連接起吊。
大小鉤同時起吊將塊體調離臺座,離地60 cm后,即可收小鉤進行翻轉,同時大鉤可適當進行落鉤,緩緩將塊體翻轉,待塊體基本翻轉完成后,即可裝車出運存放。安裝時,使用出運吊裝孔即可進行安裝。
將擋浪墻現澆混凝土施工改為部分斷面塊體預制與兩次后澆相結合,預制塊弧面向下翻轉預制的施工工藝,減小了擋浪墻的混凝土質量通病,確保了混凝土觀感質量(見圖10)。同時便于施工組織,與現澆施工相比縮短了堤上施工工期,合理調配使用了現場的人、材、機,降低了工程投入。安裝任務于11月底完成,有效保證了施工工期,為堤上其他工序工作面開展、作業效率的提高起到了關鍵作用。

圖10 擋浪墻弧面觀感質量
通過本工程的施工方案選擇,綜合分析各施工方案的利弊,不僅自身的施工能力和經驗得到提高,積累了預制質量控制經驗,提高了預制場生產技術管理水平,工程能夠按時保質保量的完成,同時得到業主的信任,開拓了市場。此次探索可為類似受干擾因素多、上部結構相對較小的混凝土現澆工程施工提供一條新的思路。
[1] JTS 257—2008,水運工程質量檢驗標準[S].
[2] JTS 202—2011,水運工程混凝土施工規范[S].
[3] JTS 202-2—2011,水運工程混凝土質量控制標準[S].
[4] 中交第一航務工程局有限公司.港口工程施工手冊[M].北京:人民交通出版社,1994.