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雙塔酸性水氣提裝置技術改造

2013-03-15 07:33:04趙智輝中石化西安分公司710086陜西西安
化工管理 2013年10期
關鍵詞:調節閥

趙智輝(中石化西安分公司 710086(陜西 西安))

一、概述

某廠在煉油加工過程中,產生約25t/h酸性水。酸性水中主要含有硫化物和氨氮等有害成分,其中硫化物達到2000mg/l以上,氨氮達到3000mg/l以上。酸性水氣提裝置于2007年11月投產,起初采用單塔常壓全吹出工藝,由于酸性氣重含有較高濃度的氨,影響硫磺裝置運行,2011年11月,經過技術改造,改為雙塔氣提裝置。

二、裝置工藝技術參數

2.1 、工藝流程

各裝置來酸性水經酸性水脫氣罐脫除油氣后進入原料水罐。除油后經酸性水進料泵分兩部分,一部分冷進料進入脫硫塔上部第一段填料上:另一部分與凈化水換熱后再與脫硫水換熱器換熱至141℃進入脫硫化氫塔。在塔底重沸器汽提作用下,含H2S的酸性氣自塔頂分出,送至硫磺回收裝置。脫硫水經換熱器冷卻至144℃后自壓進入脫氨塔。

在脫氨塔塔重沸器的汽提作用下,氨氣自塔頂分出,經空冷器冷卻至80℃進入回流罐,液相作為回流經回流泵送至脫氨塔頂部;氨氣經冷至40℃后進分液罐分液,罐頂富氨氣送至含氨氣體焚燒爐焚燒。脫氨塔塔底凈化水經換熱至55℃后一部分送至上游裝置回用,剩余部分冷卻至40℃后排至含油污水管網。

表1雙塔操作工藝指標

表2改造前后脫硫效果(更換填料、調節閥擴徑)

表3注堿前后凈化水氨氮含量

本裝置位于1.0MPa蒸汽管網末端,蒸汽壓力在0.55-0.7MPa之間,脫硫塔、脫氨塔的壓力、溫度達不到設計指標。我們將脫硫塔系統壓力由0.6MPa降低為0.35MPa,脫氨塔操作壓力由0.3MPa降低至0.1MPa。系統壓力降低后,操作溫度隨之降低。

降溫降壓操作后,前期存在的調節閥過量不足、脫硫塔頂溫度偏高等問題愈加明顯,經過一系列的即使改造后,裝置運行逐漸平穩,質量趨于穩定。

三、運行問題與改造

3.1 、脫硫塔頂氣調節閥閥芯擴徑

裝置運行一段時間后,脫硫塔頂調節閥過量小,脫硫塔脫硫效果很差,開副線后正常。后將調節閥芯從Φ25*14擴為Φ25*19,更換后最大流量(0.6MPa下)由6.3M3增加為14.4M3。

脫硫塔頂調節閥擴徑投用后,實際開度保持20-40%左右,解決了原來閥芯過小導致調節閥全開仍不能保證脫硫效果的問題。從表2可以看出,調節閥未擴徑前,不開副線,脫硫效果不好。從酸性氣組分分析,原因有:1)塔頂出氣只考慮硫化氫和氨,但目前酸性氣中CO2平均含量為36%,這部分不凝氣需要從塔頂排出。2)降低操作壓力后,調節閥流通量減少。

3.2 、脫硫塔頂填料段注水位置及上段填料更換

脫硫塔頂填料段由2段Φ38鮑爾環組成,下段填料冷卻水為酸性水冷進料,上段填料為凈化水,由于下游凈化水用量不是很穩定,凈化水壓力波動時,塔頂凈化水注水量相應波動。后取消掉下段填料注水,將上段注水改為酸性水冷進料。

參照表2對比數據,當塔頂冷進料達到4-5t時,塔頂溫度才能達到40℃,而此時,過多的冷進料不但吸收氨,部分硫化氫也被吸收,脫硫效果降低。將上段填料由Φ38鮑爾環更換為Φ25鮑爾環后,增加比表面積后,冷進料控制2-3t時,塔頂溫度達到了控制指標,并且脫硫水達到了預期效果。

3.3 、塔底重沸器凝結水回水改造

脫硫塔重沸器溫度達到145℃以上,兩臺重沸器共用凝結水罐時,溫度壓力通過氣相平衡線至凝結水罐,凝結水罐壓力達到0.4MPa左右,背壓過高蒸汽流量不穩定。改造后可將脫硫塔氣相線切出,單獨設置疏水閥,脫氨塔重沸器溫度略低,可降低重沸器的背壓,保證蒸氣流量穩定。

四、脫氨塔注堿

4.1 、原理

一般汽提工藝只將游離態形式或以NH4HS、NH4HCO3等化合態形式存在的氨、汽提出來。但酸性水中含有鹽類,形成NH4Cl、(NH4)2SO4、NH4S2O3等鹽類,在加熱條件下無法水解。為脫除該鹽類,采取注堿的方式,在OH-作用下,銨鹽生成游離的氨,分離出來。

當向汽提塔加堿時,OH-濃度增加,平衡向右移動;隨著NH3不斷被汽提除去,使平衡向右移動,達到除去銨鹽類氨的目的。

4.2 、注堿位置及注堿量的確定

穩定操作參數后,凈化水氨氮穩定到了50-80mg/l。我們分析了凈化水中銨鹽類氨含量,在20-60mg/l之間。

注堿位置一要考慮到硫化物含量,否則NaOH會同H2S生成鹽類,被消耗掉,所以,注堿位置離靠近塔底較好,二要考慮到停留時間,停留時間達到30min以上會起到較好的效果,綜合考慮后我們選擇脫氨塔中部16層塔盤。

注堿量按銨鹽類氨氮含量的所檢測的最大值計算。NH4Cl、(NH4)2SO4、NaOH分子量分別為32、70、20,按照注堿反應原理(取 NH4Cl消耗大),32mg銨鹽銨消耗 20mgNaOH,60mg/l銨鹽銨消耗37.5mg/l NaOH。

計算理論最大注堿量(處理量25t時)0.95kg/h。實際生產中,銨鹽類銨含量是變化的,注堿量根據凈化水氨氮和PH值調整,由少逐漸加大,以氨氮含量小于50mg/l,凈化水PH值8-8.5為宜,注堿后,凈化水質量得到了明顯改善。(表3)

五、小結

雙塔酸性水氣提裝置在蒸汽管網壓力較低時,裝置運行參數必須適當調整。經過一定的技術改造后,裝置達到了穩定運行。證明了再一定條件下降低脫硫塔、脫氨塔的操作壓力、溫度的調節方式是可行的,并且操作壓力降低后,酸性氣系統壓力降低,有利于安全生產。酸性水中的銨鹽類銨,必須靠注堿的方式才能有效去除。

[1]夏秀芳 王有義等 含硫污水雙塔氣提技術.石油化工環境保護.1996,第二期.

[2]徐志忠 含硫污水雙塔氣提改造.勝煉科技,1992.第三期.

[3]王媛 張春亮等 第二含硫雙塔污水氣提技術改造綜述.勝煉科技1995第一期.

[4]李永 劉忠生 煉廠酸性水氣提的上下游技術.當代化工2006第六期.

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