侯喜林
(河北天圣機械工業有限公司,河北 石家莊050500)
我公司彈簧件全部采用鍍錫處理,已有40余年的生產經驗,質量一直比較穩定。彈簧件電鍍的工藝流程如下:化 學除油酸洗陽極電解活化焦磷酸鹽鍍銅堿性鍍錫烘干(70~90℃,40~50min)去氫(120℃,180 min)涂3%蟲膠漆。
在檢驗鍍層外觀時發現:錫層和銅層起皮,脫落的錫層沒有韌性,用手指搓容易成碎末。
(1)去氫用電烘箱的溫控系統失效,造成去氫溫度過高,改變了錫的物理性能所致。并不是因操作不當造成錫層與銅層結合不好。我們對溫控系統進行了全面檢查,重新設定溫度,確保其在工藝范圍內。小批量試生產發現,問題依然存在。
(2)鍍銅與鍍錫之間活化用酸的質量濃度低和鍍錫的電流密度大,錫層結晶粗糙所致。于是我們更換了活化用酸,同時在鍍錫時電流密度采用下限,進行試鍍。經檢驗,沒有好轉。
(3)錫的特點是柔軟,熔點低(為232℃)。根據脫落的錫層沒有韌性及易碎的情況,可以肯定錫層受到了較高溫度的烘烤。于是我們又從以下兩方面入手進行證實。第一,拿去氫前的零件進行檢測,錫層不脫落;同批零件去氫后進行檢測,出現同樣的問題。這說明問題就出在去氫工序。第二,將未去氫的彈簧拉直,經檢測,鍍層完好;將彈簧拿到電爐上方烤,烤完經檢測,出現同樣的問題。這說明問題是因鍍層受到較高溫度烘烤所致。但去氫用電烘箱內的溫度并未超出工藝要求。詢問操作者后發現:他在去氫時將零件直接放在電烘箱的底部,而電烘箱的底部盤有電爐絲,是發熱源,使零件實際受到的烘烤溫度遠高于去氫工序的溫度要求。盡管沒有達到錫的熔點,但已改變了錫的物理性能。于是我們改變了去氫時零件的放置位置,將其放在電烘箱的中間部位,進行試生產。經檢測,問題消除。
(1)鍍層質量與每個環節都有關,細節不注意可能造成質量事故。
(2)產品質量出現問題,一定要通過現象看到本質。
(3)解決質量問題必須深入實際。