張 建,王海濤,高 云
(1 萊鋼集團魯南礦業(yè)有限公司,山東 沂水 276421;2 池州市鑫誠礦業(yè)有限公司,安徽 池州 247120)
多級機站通風系統(tǒng)是運用風壓平衡原理對全系統(tǒng)實行均壓通風,其特點是能使通風壓力分布均勻、漏風量少、有效風量率高、能耗低、風量易于控制、風流調節(jié)靈活,能根據(jù)生產(chǎn)需要開啟或停止某些風機或某些機站,從而在滿足生產(chǎn)需風的同時最大限度地節(jié)約通風能耗,降低通風費用[1]。魯南礦業(yè)有限公司地下開采工程設計分4個中段,采用上向分層充填采礦法。目前兩個中段已開始生產(chǎn),全區(qū)共有3個風井,采用中央對角式通風,南翼副井與北翼風井為進風井,中央風井為出風井,設置有專門的回風巷道。隨著開采的深入、采切工程的增加及范圍的增大,井下部分作業(yè)地點出現(xiàn)風流紊亂,風量不夠,炮煙及粉塵排放速度緩慢等問題,制約了生產(chǎn)進度,威脅到作業(yè)人員的安全,單純依靠主扇通風難以滿足生產(chǎn)需要。因此,根據(jù)開拓系統(tǒng)布置,設計采用多級機站通風系統(tǒng)。
原通風系統(tǒng)為主扇通風,在中央風井底部設一主扇,采用抽出式通風,兩翼進風流通過主運輸巷道進入穿脈,清洗工作面后經(jīng)過通風天井進入上水平回風巷道排出。開拓系統(tǒng)內(nèi)穿脈數(shù)量較多,靠近兩翼的穿脈內(nèi)工作面空氣質量較好,而居中的工作面由于風壓變小的原因,空氣質量較差。穿脈內(nèi)工作面多,通風阻力較大,上盤通風天井由于負壓不足排出污風能力有限,尤其是在爆破后,炮煙多達2 h不能完全擴散,施工人員無法進入工作面作業(yè)。
分析認為,導致通風不暢的主要原因是:生產(chǎn)系統(tǒng)隨著采準工程的逐漸展開而變得復雜,導致通風阻力增大,穿脈內(nèi)無有效阻攔或引導,靠近兩翼盤區(qū)風流有短路現(xiàn)象。進風流主要清洗了靠近兩翼的工作面,其他工作面由于距離相對較遠,風阻大,沒有形成負壓等導致有效風量不足,從而使該部分地區(qū)的污濁空氣長時間得不到有效疏散,造成作業(yè)環(huán)境差、生產(chǎn)效率低。
礦井的需風量主要是指在同一個班次中采礦(鑿巖)及備用作業(yè)面、出礦及掘進作業(yè)面和各類峒室的需風量的總和。井下爆破時風量全部集中用于爆破后通風。
目前井下有上向分層充填法回采礦房6個,淺孔留礦法回采礦房2個。由于設計采用了2種不同工藝結構的采礦方法,因其作業(yè)方式不同,分別計算二者的需風量。
1)淺孔留礦法采場。按排炮煙計算:取落礦炸藥量為120kg/次,采場長度為50m,巷道型采場斷面積為8m2,通風時間1800 s,計算需要的總風量為3.1m3/s;按排粉塵計算:取最優(yōu)排塵風速為0.25m/s,計算所需風量為2.0m3/s。
2)上向分層充填法采場。采場落礦后通風與淺孔留礦法相似,采場最寬10m,高4.5m,經(jīng)計算,排煙總需風量為8.9m3/s;排粉塵所需風量為4.0m3/s。
綜合兩種采礦方法以及其他附屬工程所需的風量,礦井現(xiàn)有2個施工水平,總需風量最大為108.8 m3/s。考慮到將來+50m水平生產(chǎn)也將采用多級機站的通風系統(tǒng),取風量備用系數(shù)為1.15。+50m水平需風量最大為33.2m3/s,因此3個水平方向同時生產(chǎn)總需風量應為142m3/s。
風機選型以各地點在滿負荷生產(chǎn)時所需的最大風量為依據(jù),風機最小排風量應高于相應區(qū)域所需最大風量。為了降低通風阻力,實現(xiàn)風流引導,增強通風效果,在井下靠近兩翼的穿脈內(nèi)設置風門及風窗,調節(jié)進風量。由于北翼在自然風壓作用下,夏季進風量相對較少,因此在北翼風井底部設立一級機站,增大進風量;在中部盤區(qū)的通風天井上部,安設二級機站,二級機站主要采用抽出式通風,增大負壓,使主運輸巷道內(nèi)風流更多地流向中部盤區(qū),改善通風效果;在總回風石門兩側,各設三級機站,同樣采用抽出式通風進一步增大整個回風巷道內(nèi)的負壓;中央回風井底部設立四級機站,整個系統(tǒng)的污風將由此排出,該處最大出風量為108.8m3/s。選用裝機容量200 kW的K40-8-No25型風機,排風量為110.1~114.7m3/s;+50m水平四級機站最大出風量為33.2m3/s,選用裝機容量37 kW的K40-8-No18型風機,排風量為33.3~35.0 m3/s。四級機站累計出風量為145~148m3/s,滿足3個水平同時生產(chǎn)最大需風總量的要求。面積較大的采場安裝局部扇風機,以加強通風,獨頭巷道采用壓入式通風,確保各作業(yè)地點風流供應達到允許值。
各處的機站安裝根據(jù)井下生產(chǎn)逐步完善,通風系統(tǒng)完善用3 a完成。現(xiàn)已安裝完成Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ級機站,Ⅱ級機站根據(jù)采場生產(chǎn)情況進行移動調節(jié);Ⅳ級機站安裝變頻控制器,在達產(chǎn)3 a內(nèi)利用變頻調節(jié)井下風量,達到節(jié)能降耗的目的;Ⅲ級機站等最終達產(chǎn)時安裝。
經(jīng)過對整個通風系統(tǒng)的改進,井下各主要地點的風速明顯增大,其中主副井重車巷交叉點風速由原來的1.8m/s提高到3.4m/s,其他地點的風速均提高到原來的190%以上,最高的上盤回風巷提高到原來的300%。對井下整個系統(tǒng)實行均壓通風,能控制漏風和風流短路,提高有效風量,確保各個工作面風流量達到規(guī)范標準。多級機站通風系統(tǒng)可根據(jù)不同生產(chǎn)地點的風量需要調節(jié)相應位置的風機,或增加通風構筑物調節(jié)風向,使用比較靈活,無需通風地點設備停機或移機,減少了電耗和設備損耗。礦井風流量能夠滿足生產(chǎn)要求。除了設計合理,施工安裝通風設施達到技術要求之外,還需要專人負責加強管理,隨著井下生產(chǎn)變化作出相應的調整,及時調控風流,使系統(tǒng)正常運行。
[1] 王運敏.現(xiàn)代采礦手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2012.