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離心泵的幾種節能途徑探析

2013-05-04 07:52:38石樹明金陵石化烷基苯廠
石油石化節能 2013年3期
關鍵詞:效率

石樹明(金陵石化烷基苯廠)

離心泵的幾種節能途徑探析

石樹明(金陵石化烷基苯廠)

離心泵是常見的流體提壓設備,是石油化工裝置主要的耗電設備之一。本文通過對離心泵設計選型、流程改進、操作影響等方面的耗能結果進行分析,探索離心泵的節能途徑以及在化工裝置的具體應用,得出改善離心泵本身的效率、利用葉輪切割、調整轉速、優化工藝分壓輸送及規范操作是離心泵節能的主要途徑,并能取得良好效果,具有較大的節能意義。

離心泵 節能 葉輪切割 轉速 分壓輸送

離心泵被廣泛應用于各行各業,是流體輸送與提壓的主要設備。尤其是石油化工裝置中,離心泵有著舉足輕重的地位,同時也是電能的主要消耗設備之一。據資料顯示,泵的電能消耗約占全國總耗電量的 21%。我國石油、化工行業現役離心泵約有60%處于不合理的運行狀況,目前我國離心泵理論運行效率大多在40%以下,遠低于國家標準的最低效率 50%,比先進國家低 5%~10%。而實際運行效率則比國外低 10%~30%。泵的運行效率與泵本身效率和運行工況有關。通過改進設計來提高泵自身效率,其提高空間已越來越小,只有把泵與實際工況聯系起來考慮,才能找到合理的方法。如果把運行效率低于60%的現役泵改造成高效泵,則可節約 大量的電 能[1]。

由于近年來能源費用日益高漲和節能的需求,使企業越來越重視能源的充分利用,將結合實際的化工裝置,結合影響離心泵的耗能的幾個因素、分別對有效的節能途徑進行分析,以降低運行電耗,降低企業的產品成本,對全社會的節能減排工作也有著十分重要的意義。

1 影響離心泵耗能過高的因素

1) 泵機身的結構或效率所決定的,例如根據流量與揚程的不同,泵效率有可能從 10%~90%之間變化,離心泵的流量越低,揚程越高,則效率就越低;機封的形式也會大大影響泵的效率,如填料密封就比機械密封在耗能10%以上,同樣單端面機封與串聯式機封的能耗也不一樣。

2)機泵在選型過程中,通常是以最大流量和最大阻力為依據,同時考慮生產負荷的波動,產能擴大的需要,以及泵長期運行后的泄漏和管道阻力增加等因素的影響,附加一定的富裕量,而且有時此余量會偏離實際的需求很多,從某廠現役離心泵的實際調查情況看,實際的余量一般會超出 30%~40%,有的甚至更大。這些多余的流量與揚程最后均通過控制閥來調節與減壓,最終使大量的電能耗費在控制閥上。

3)工藝流程的設計也會影響泵的能耗。例如有些工藝流程的設計,并沒有顧及泵的節能,尤其是大流量、不同壓力需求過程中的輸送,設計人員往往從簡單入手,通過母管同一壓力,就高不就低的輸送方面,造成能耗大大增加,并增加了管材的投 資[2]。

2 離心泵的節能方法

離心泵的節能改造方法有很多,有些效果并不大,有些不正確的改造還會影響裝置的正常生產,所以要根據不同的運行情況選擇不同的節能方法,力爭改造可靠性高,費用低,效果好。結合石油煉化企業的工作經驗,詳細介紹常見的有效的離心泵節能改造方案。

2.1加強機泵自身的改造與管理

對于定型的機泵,可通過機泵的自身改造來提高效率,例如降低軸封和軸承的摩擦損失,主要措施:用新材料密封代替填料密封;提高離心泵軸套表面的光潔度;選擇與離心泵精度等級相匹配的軸承;加強對泵軸承的檢查,確保泵軸承的潤滑與完好。生產運行表明可提高水泵效率 1%~3%。

提高泵與電動機的同心度。在檢修安裝及停車檢查時對聯軸器進行檢查,應從徑向和端面同時找正 ,可 提高離 心泵 效率 1.5%~3% ,減 少設備 的磨損。

2.2通過葉輪切割的方式,使泵運行在最佳效率區間

在實際生產中,如果離心泵的工況點偏離高效區,而且通常情況下工況要求流量與揚程都比較穩定,沒有特別高或特別低的工況需求,此時可以考慮 用 切 削葉輪的 辦 法 來 進 行調整以 適 應 工 況[3]。

當離心泵葉輪的出口直徑 D2被車削變小時,離心泵的流量和揚程均相應地下降,其特性曲線移向原始直徑葉輪的特性曲線的下方,切削量越大( D2越小)特性曲線下移越遠,見圖1。

圖1 葉輪切割的性能曲線

葉輪出口直徑的切割量與泵特性的關系稱為離心泵的切割定律,近似表示為:

式中: D'2、 Q′、 H′、 P′——分別為經切 割后的 葉輪出口直徑、流量、揚程和功率; D2、Q、 H、 P——分別為切割前葉輪的出口直徑、流量、揚程和功率。

但不是所有的泵都能進行葉輪切割,因為葉輪切割直接影響到葉輪邊緣與蝸過殼之間的間隙,同時還受泵的比轉速的影響,所以如果盲目切割,泵的效率會降低過多,甚至無法工作。另一方面如泵的效率過低,長時間運行,還不如更換新泵所產生的效益高,所以葉輪切割并不是唯一的節能方式。葉輪出口直徑允許切割量對泵效率的影響見表1。

表1 葉輪出口直徑允許切割量對泵效率的影響

當離心泵的比轉速較低 (30~80) 時按以下三個公式計算可提高計算的準確性:

需要注意的是,當葉輪切割量小的時候,可以進行前后蓋板全切割,但如果切割量大,應只切割葉輪葉片而保留葉輪蓋板,否則,葉輪蓋板切割后會使葉輪與泵殼的間隙加大,泵效率下降過多甚至無法工作。通常情況下也可以咨詢廠家,因為某一型號的泵,也是在某一范圍內通過葉輪切割的方法來滿足不同客戶的需求,所以該型號的泵的葉輪直徑有一個范圍,在此范圍內可進行切割。

在用于葉輪切割改造過程中,其實際切割量要小于計算的切割量,應采用少量多次的分步切割法,每次切割啟動后,對流量、揚程進行標定,再與原數據進行對照,再計算出下一次的切割量,以保證切割不過量,確保生產的正常進行。

葉輪切割后,葉輪要做動平衡試驗,防止葉輪切割后泵因不平衡造成泵的振動而損壞。

例如某油品車間煤油進料泵,葉輪直徑為 350 mm , 當裝置進料量為 99t/h 的時候,出口壓力為 1.4 MPa,機泵經常超電流運行,給生產帶來隱患。通過調查發現,泵的揚程比實際需要的揚程高出許多,裝置控制閥開度只有 40%,所以用切割葉輪的方法最優。

為防止葉輪過度切割而造成能力欠缺,采取了分步切割的辦法。

按比例切割定律,如控制改造后泵出口壓力為1.0MPa ,切割后葉輪直徑應為 293mm,考慮直接將葉輪切割到位,切割量達到 16.3%,泵效率會下降過多。于是首次切割定為 320mm ,第二次切割定為 310mm ,切割后分別試車后結果見表2。

從表2可看出,在相同流量下,葉輪直徑變小(由 350mm 變為 310mm) 后, 閥的 開度 逐步開大,管道阻力降降低,泵出口壓力降低,同時電流下降,每小時節電量達到 25.8kWh ,節電達 30%以上。

表2 煤油進料泵葉輪切割試車情況

2.3通過改變泵的轉速來調整泵性能曲線,降低管路阻力來節能

如果需要調節離心泵的流量,最常用的方法就是調節在排出管路上安裝調節閥門的開度。流量增大開大閥門,反之則減小閥門的開啟量,如圖2。只通過改變管路的阻力特性來降低流量,其功率變化不大。

而轉速調節則是利用轉速的變化來調節流量。泵轉速增加時,泵的性能曲線向右上移;當減小泵的轉速時,曲線向左下移。若管路特性不變時,就可得到不同的工作點,使流量改變,從而使功率大 大降低[4],如圖3。

根據比例定律可知:

流量和揚程都是相應地與轉速近似地按一、二次方的正比例變化,而功率與轉速按三次方比例變化,其軸功率變化是非常大的。

在實際變速運用過程中,通常是將泵出口管路上的控制閥全開,而保持流量的不變如圖4。

圖2 控制閥改變流量的功率變化圖

圖3 調整轉速改變流量的功率變化圖

圖4 流量不變時變速調節的功率變化圖

泵的功率為:

式中:

N——泵的功率;

ρ——流體密度;

Q——泵的流量;

H ——泵的揚程;

η——泵的效率;

g——重力加速度。

機泵正常運轉時,泵出入口的壓力差ΔP=ρgH ,所以公式1也可寫為:

由于流量不變,泵的效率也不會變化,所以在相同的工藝條件下,泵的功率只與泵出入口壓力差成正比。

在實際的操作中,進行了相關的驗證,見表3。

由此可知,泵出入口的壓力差與泵的電流成正比,同時可以看出,如果在設定值 65%的情況下運行,相同的流量下,耗電只占調速前的 36% ,節能的空間巨大。

表3 某塔回流泵P-410變頻調速數據

常用的變速調節有變頻調速、液力耦合器調速等方式,它們工作穩定,節能效果突出,同時泵轉速下降,管道壓力降低,延長了設備的使用壽命。但變速調節也存在一定的局限性,轉速提高一般不能超過額定轉速的 10% ,否則會引起過載且使泵某些零部件損壞,而轉速降低一般不能超過額定轉速的 50% ,否則泵效率太低甚至無法工作。同時調速方式一般適用于較大功率的機泵,對于小功率機泵,其設備投入與產出比并不明顯。

2.4調整葉輪級數,降低泵的揚程

對于流量適當,揚程過高的多級離心泵可采用減少葉輪級數的節能措施。多級泵的特性曲線類似于多臺離心泵的串聯操作,抽級后泵的揚程下降,而流量幾乎不變,泵的軸功率下降,達到節能目的。

2.5實施分壓輸送法,將同一來源、不同揚程需求的泵分開

對于大流量物料的輸送,如果各用戶點所需的壓力并不一樣,利用通常的母管輸送、高壓輸送并不是一個節能的方法,反而會造成低壓片區壓力過高,泵的功率消耗過大的負面影響。

某裝置某塔頂回流及出料泵,物料比重為0.75 , 塔 頂 回 流 為 600m3/h, 所 需 的 揚 程 為 20m,送出量為 200m3/h,所需揚程為 80m。

原來設計為兩臺泵 (一開一備),按泵效率75%來運行,總功率為 174kW 。后來對此進行了改進,更換此兩臺泵,再新增兩臺高揚程小泵(一開一備), 其中 回流 泵流 量為 600m3/h,揚程 20m,功 率約 為 33kW ,輸 出 物料 泵 流量 為 200m3/h, 揚程 80m,功率為44kW ,兩臺泵運行的實際功率為77kW,比單一的高壓輸送節約了約 55% 的電能。

3 結束語

離心泵的節能途徑很多,可以從泵的選型、運行、維護等多方面、多角度來實現。要合理選型,對于不符合實際工況的泵要及時進行處理,如變速調節、切割葉輪、調節葉輪數等。要對泵進行及時的維護、保養,及時更換磨損嚴重的零部件。對效率低的老產品進行及時更新換代,以提高運行效率。同時要加強工藝流程的分析判斷,加強離心泵的優化操作。總之,離心泵的節能途徑和方法是多種多樣的,應該結合實際情況,采取近可能合理的方式,使其在最優的工況下運行,以達到節約能源、減少開支的目的。

[1]黃 學.離 心 泵 的 節 能 措 施 與 應 用 分 析[J].廣 西 城 鎮 建設,2008(2):51-55.

[2]關 醒 凡,邱 光 純.現 代 泵 技 術 手 冊[M].北 京:宇 航 出 版社,1995.

[3]楊志紅.離心泵電動機過載故障分析及葉輪切削改造[J].安徽科技,2006(4):51-52.

[4]何平.離心泵變頻調速技術的應用及效果[J].應用能源技術,2004(2):42-43.

10.3969/j.issn.2095-1493.2013.003.010

2012-12-15)

石樹明,工程師,1994年畢業于北京石油化工學院 (高分 子 化工 專 業), 現 從 事 工 藝 管 理 工 作 , E-mail: shism_jlsh@sinopec.com,地址:江蘇南京市棲霞區堯化門堯新大道 97 號,210046。

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