霍東英(大慶油田有限責任公司第四采油廠)
前置變頻調(diào)速技術在注水系統(tǒng)的適應性分析
霍東英(大慶油田有限責任公司第四采油廠)
注水系統(tǒng)受產(chǎn)能建設、周期注水等因素影響,系統(tǒng)壓力、水量等運行參數(shù)發(fā)生較大波動,產(chǎn)生供需矛盾,導致系統(tǒng)低效高耗運行。前置變頻作為一項注水泵低壓調(diào)速技術,以其靈活可調(diào)的特點得到推廣應用。但是,在實際應用過程中,發(fā)現(xiàn)了該技術的一些不適應性,節(jié)能效果參差不齊。為此,開展前置變頻調(diào)速技術適應性分析,研究其適用范圍。
前置變頻調(diào)速 節(jié)流損失率 單耗
截至 2012 年 12 月,采油廠共建成注水站 17座,安裝注水泵機組 58 臺,設計注水規(guī)模 27.84× 104m3/d。 自 2006 年開始, 進 行 前置變 頻 調(diào) 速 技術現(xiàn)場改造并推廣應用,至 2012年 12 月,共進行注水泵前置變頻調(diào)速技術改造7臺,其中1臺進行產(chǎn)能建設改造,6臺進行節(jié)能改造。
1.1注水系統(tǒng)運行參數(shù)分析
注水系統(tǒng)分為普通水注水、深度水注水和三采水注水三套注水管網(wǎng),注水系統(tǒng)注水井網(wǎng)不同、相對獨立運行。前置變頻調(diào)速技術在普通注水系統(tǒng)應用2臺,深度注水系統(tǒng)應用5臺,三采注水系統(tǒng)未應用。根據(jù) 2012 年注水系統(tǒng)生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,普通注水系統(tǒng)平均運行管壓 15.01MPa,深度注水系 統(tǒng) 平均運行管 壓 14.77MPa, 三 采 注 水 系統(tǒng)平均運行管壓 15.27MPa,見表1。
1.2節(jié)能效果分析
截至 2012 年 12月,共有 5臺前置變頻改造注水泵投產(chǎn)運行。根據(jù)注水系統(tǒng)各套管網(wǎng)實際運行情況,在平均管網(wǎng)壓力上下 0.2MPa范圍內(nèi) (即普通注 水 系 統(tǒng) 14.8~15.2MPa、 深 度 注 水 系 統(tǒng) 14.6~15 MPa),注水泵前置變頻改造前后能耗指標日運行數(shù)據(jù),見表2。
從表2可以看出,經(jīng)過前置變頻調(diào)速技術改造后,注水泵運行能耗:F注水站和E注水站注水泵運行單耗增加,耗電量增加 101.57×104kWh;B 注水站、D注水站和C注水站注水泵運行單耗降低,耗電量節(jié)約 775.72×104kWh。運行的 5 臺注水泵節(jié)能效果疊加累計節(jié)電約 674.15×104kWh,節(jié)約資金約 397.75 萬元。

表1 注水系統(tǒng) 2012年運行壓力數(shù)據(jù) 單位:MPa

表2 注水泵前置變頻改造前后運行情況
注水泵進行前置變頻調(diào)速技術改造后,節(jié)能效果參差不齊,下面根據(jù)前置變頻改造注水泵運行情況,進行該項技術適應性分析。
2.1分析原理
根據(jù)中國石油天然氣集團公司節(jié)能技術監(jiān)測評價中心節(jié)能監(jiān)測計算方法,注水機泵運行效率、單耗等參數(shù)計算如下。
1)測量法,電動機效率計算公式:

式中:
ηe——電動機效率,%;
Pe——電動機輸入功率,kW;
I——電動機線電流,A;
V ——電動機線電壓,kV;
cos? ——電動機功率因數(shù);
P0——電動機空載功率,kW;
R——電動機定子直流電阻,kΩ;
K——損耗系數(shù)(隨電動機雜散耗、轉(zhuǎn)子銅耗功率的增大而增加;常用的 2 極 1000~2250kW 電動 機的 K 值 為 0.009~ 0.011, 一 般可取 0.01)。
2)注水泵運行效率流量法計算公式:

式中:
ηP——注水泵效率,%;
qVP——注水泵流量,m3/h;
P1——泵進口壓力,MPa;
P2——泵出口壓力,MPa。
3)注水站效率計算公式:

式中:
ηs——注水站效率,%;
P3——注水站外輸水出站壓力,MPa;
qvp——注水站外輸水流量,m3/h;
4)注水站泵水單耗計算公式:

式中:
DH1——注水站泵水單耗,kWh/m3;
W1——注水站電動機耗電量,kWh;
V1——注水泵泵出水量,m3。
5)注水站節(jié)流損失率計算公式:

6)注水泵實際揚程計算公式:

式中:
HP——注水泵實際揚程, m;
ν1——注水泵進口流速,m/s;
ν2——注水泵出口流速,m/s。
2.2技術適應性分析
根據(jù)各套注水系統(tǒng)運行壓力情況,選取平均管網(wǎng)壓力區(qū)間內(nèi)前置變頻注水泵運行參數(shù)(主要包括機泵額定參數(shù)和實際運行泵壓、管壓、泵水流量等主要參數(shù)),計算節(jié)流損失率、運行單耗、注水泵效、機組效率和泵水揚程,見表3,分析前置變頻注 水 泵 運 行適應性[1]。

表3 節(jié)能監(jiān)測理論計算結果
從表3中理論分析數(shù)據(jù)可以看出,E和F注水站注水泵前置變頻調(diào)速技術改造后,運行單耗增加,其余3座注水站的注水泵改造后運行單耗降低。對比表2中實際泵水單耗跟蹤統(tǒng)計數(shù)據(jù),效果是一致的。
通過改造前后其它參數(shù)對比,運行單耗與泵效及機組效率呈負相關變化。注水泵效、運行單耗與注水站運行節(jié)流損失率直接關聯(lián)。
根據(jù)實際情況,以 4%~6%節(jié)流損失率為上、下界限,高于6%界限點改造的注水泵節(jié)能,低于4%界限點改造的注水泵不節(jié)能。按照150×11級離心泵揚程 16.5MPa計算,6%節(jié)流損失對應泵管壓差為 1MPa,即界限點為泵管壓差持續(xù)達到 1MPa以上,見圖1。

圖1 泵水單耗與節(jié)流損失率關系
從注水泵揚程上看,F(xiàn)和E注水站注水泵的實際揚程在改造前不足 16MPa,改造后注水泵平均揚程不超過 14.8MPa,而普通注水系統(tǒng)和深度注水系統(tǒng)的 運行管 網(wǎng)平 均壓力 分別 為 15MPa 和 14.8MPa,改造后泵的揚程能力(實際揚程)低于外界阻力(管網(wǎng)壓力),發(fā)生“以流量換揚程”的現(xiàn)象,導致泵水量減少,泵效降低,水泵單耗增加。B、C和D注水站注水泵的實際揚程均在 16MPa以上,改造后水泵平均揚程仍能達到 15.2MPa以上,高于系統(tǒng)管網(wǎng)平均壓力,改造后泵管壓差明顯降低,注水泵效率提高,水泵單耗降低。
另外,以節(jié)能效果好的B注水站前置泵和節(jié)能效果差的F注水站前置泵運行情況進行對比,2臺泵均為 D300 注水泵,運行參數(shù)見表4、表5。

表4 F注水站運行情況統(tǒng)計
從以上表中數(shù)據(jù)可以看出,F(xiàn)注水站前置單級離心泵單耗較B注水站的高,注水泵運行效率差異較大。B 注水站前置泵為 2006 年改造,F(xiàn)注水站前置泵為 2010 年改造,設備本身的質(zhì)量和效率差異,也是導致節(jié)能效果差異大的原因之一。

表5 B注水站運行情況統(tǒng)計
1)杏北油田注水泵進行前置變頻調(diào)速技術改造,應該同時考慮注水泵額定揚程和注水站運行泵管節(jié)流損失率兩個因素。
2)根據(jù)杏北油田注水井網(wǎng)實際注水壓力需求,注水泵揚程應在 1600m 以上可進行前置變頻技 術 改 造[2]。
3)注水站在站外系統(tǒng)管網(wǎng)壓力波動較大情況下,泵管節(jié)流損失率持續(xù)保持在6%以上時,注水泵可進行前置變頻技術改造。
滿足以上條件改造的前置變頻裝置可以在低頻率工況下運行,達到節(jié)能降耗的效果。
[1]賈光政,常玉連,鄒龍慶,等.油田大型注水系統(tǒng)調(diào)速節(jié)能 技 術[J].大 慶 石 油 學 院 學 報,2000(1):58-62.
[2]周玉花.注水泵采用前置泵變頻技術的認識[J].石油石化節(jié)能,2011(4):16-17.
10.3969/j.issn.2095-1493.2013.011.019
2013-07-12)
霍東英,工程師,2002年畢業(yè)于西南石油大學(油氣儲運工程專業(yè)),從事規(guī)劃管理工作,E-mail:huodogying@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田有限責任公司第四采油廠計劃規(guī)劃部,163511。