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單管不通球井口電加熱定期沖洗集油工藝流程現場應用效果分析

2013-05-05 03:44:57王小爽大慶油田有限責任公司第一采油廠
石油石化節能 2013年7期

王小爽(大慶油田有限責任公司第一采油廠)

單管不通球井口電加熱定期沖洗集油工藝流程現場應用效果分析

王小爽(大慶油田有限責任公司第一采油廠)

為簡化工藝流程節省投資,在2009年北一區斷西產能建設工程中,聚中112轉油放水站 2#計量間轄井全部采用單管通球井口電加熱集油工藝流程。采取井口發球、計量間收球,降低管線回油壓力的工藝,經現場應用,通球工序繁瑣、實施難度較大。因此,嘗試單管井口電加熱不通球試驗,及時監測單井回壓等生產參數變化,回壓升高時,使用高壓熱洗車沖洗地面管線,降低回壓,經運行在冬季可保障管網暢通,適應生產需要,具有一定節能效果。

單管不通球 電加熱 現場應用 節能效果

1 基本概況

1.1集油工藝流程

單井集油管線井口設發球裝置,計量間設收球裝置,由井口定期發送清管器,計量間單井收球,保證集油管線暢通。同時在井口加電加熱器對油井產出液加熱,提高輸液的溫度,保證單井管線安全輸送至計量間。計量間設收球裝置,接收清管器,完成通球過程。計量間至轉油站采用雙管摻水流程,在計量間內通過摻水匯管向集油匯管摻水,保證集油凝固點以上進轉油站及計量間供暖。

1.2設計參數

單井管線材質為無縫鋼管,管徑均為φ60 mm,通徑為 DN53mm,平均長度為 370m,埋深1.0m。計量間內采用手動玻璃管量油,由人工取樣化驗得油井含水率。計量間至轉油站采用雙管摻水流程,集油管線規格為φ219mm×6mm,摻水管線規格為φ114mm×4.5mm。

清管器材質為聚胺酯,管徑 DN54mm,長度60mm。清管器可以清除管道內壁的凝油、結蠟、混合物等以減小輸油回壓,降低管線腐蝕,從而改善原油流動性,降低流動阻力。收發球裝置見圖1。

井口 采 用 JL-DRQ2 型熱超 導 型高效 電 加熱器,功率為 20kW,進口溫度為集油井口出油溫度 , 出 口溫 度 70 ℃ 以 下 范 圍 可 調[1]。 此電 加 熱 器 屬于溫度自動控制,日常時間無須操作,設有異常過溫保護功能,出現故障將自動停止加熱,經檢修正常后再投入使用。

圖1 收發球裝置

2 單管通球應用情況

經3個月的單管通球投產運行,現場應用存在以下問題:

1)井口及計量間收發球裝置操作繁瑣,每天平均需通球3井次,每口油井一次收發球時間正常應該在 3~8min 之間,如果遇特殊情況可延長在 20~30min,但是在現場運行約有 6 口井通一次球可達2h以上,且在收發球過程中,因管線變形等因素,會發生卡阻現象。此時卡阻位置很難判斷,需投入信號球發射低頻信號至跟蹤儀,從而找到清管器被卡的位置,切開管線處理恢復后使之達到管道施工要求后再進行通球,處理難度大,增加工人勞動強度。

2)每次通球操作都需進行放空排污,工人每次都會飛濺一身油,井口、計量間內管線、閥門間距小,不易清理,同時伴有天然氣放出,存在安全隱患、污染環境。

表1 計量間單井不通球回油壓力數據統計

3)單井收發球,以油井油壓為動力,當油井泵況變差或嚴重漏失后,將不能提供足夠的壓差推動投球,無法完成通球過程,需調用壓風車進行高壓掃線,完成通球過程。

4)單管集油,冬季生產過程中,停機、泵況異常、井口加熱帶故障等問題出現,發現不及時,極易造成管線凍堵事故,處理難度大。

3 單管不通球應用情況

在2009年 1月份溫度較低,通球工序繁瑣、實施難度大的情況下,采取單管不通球試運行。由于聚中 112-2#計量間所屬轉油站無熱洗流程,采取高壓熱洗車洗井。提出方案:在熱洗周期內定期沖洗單井管線,采油工對于產液量低、回壓高的單井進行 2d 測一次壓力 ,若壓力超過 1.5MPa,則運用活動熱洗車沖洗單井管線,沖洗單井管線直到計量間回油溫度達到70℃,防止集油管線管壁結蠟。

2009年 1月份單井生產數據平均回油壓力控制在 1.0MPa 以內,采用單管不通球、活動熱洗,未出現管線凍堵等情況,單管不通球定期沖洗管線措施可以保證油井的平穩運行。1月份單井平均回油壓力見表1。

4 單管不通球與通球應用效果分析

4.1定期沖洗管線與單管通球方式比較

單井集油每天由2個采油工人收發球方式進行管線清理,工序繁瑣,實施難度大。通球時,會遇到在計量間收不到球情況,處理難度極大。

定期沖洗管線,只需采油工定期測單井回壓,若回壓高則上報到技術員安排熱洗車沖洗單井管線,無需工人每天單井通球,減輕工人勞動強度。

4.2從投資方面比較

井口、計量間通球裝置 1套約10萬元,單管通球采用清管器材質為聚胺酯,管徑DN54mm,長度60mm, 單 價 200 元 ; 信 號 球 及 跟 蹤 儀 每 套 1.6 萬元,若不進行通球工藝設計,可節省投資 162 萬元[2]。

4.3從運行費用比較

進 行 通 球, 清 管 器 的 使 用 壽 命 是 15 次/個 左右,每月需使用清管器 6個,運行費用為每月 1200元。采取定期沖洗管線,平均每口井的時間間隔約1 個月左右,需使用一臺 12m3熱洗車,沖洗單井管線 45~60min,熱洗 1 次 1000 元左右,16 口井每月熱洗一次費用需 1.6 萬元。從運行費用看,雖然熱洗費用高于通球費用,但是熱洗單井管線成功率高于通球,而且單管通球工序繁鎖,實施難度大,影響單井效率。

[1] 許愛玲.單管通球井口電加熱不摻水集油工藝流程現場應用情況分析[J].石油石化節能,2010,21(6):47-53.

[2] 丁亞男,李志,許春廣.單管電加熱工藝在外圍油田的應用[J].油氣田地面工程,2001(9):19-23.

10.3969/j.issn.2095-1493.2013.007.027

2012-12-11)

王小爽,2008年畢業于大慶石油學院,從事油田地面工程工作 , E-mail:wangxiaoshuang@petrochina.com.cn,地 址:黑龍 江省大慶油田有限責任公司第一采油廠第一油礦工藝隊,163162。

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