關向東,陳友安
(黑龍江迪爾制藥機械有限責任公司,黑龍江 佳木斯 154007)
包衣機組是中藥生產中用于拋光、打蠟、上光的主要設備,可實現自動供料、自動翻轉出料、拋光旋轉等連續工序生產[1,2]。其工作原理如圖1所示。

圖1 包衣機組生產工藝示意圖
提升來的丸劑物料通過1號輸送帶的左、右轉分別落到1號、2號拋光罐。拋光罐由旋轉減速機帶動旋轉,物料在里面完成拋光、包糖衣、打蠟等工藝后,由翻轉減速機帶動向下翻轉,將物料倒在2號輸送帶上輸送給下道工序。
傳統工藝中的拋光罐由0.37 k W減速機帶動勻速向下翻轉,會造成每個罐內近30 kg物料以先少后多的狀態落在2號輸送帶上,這種出料的不均勻性會給下道工序帶來很大麻煩。
現提出一種改造方案,由變頻器驅動減速機,在翻轉過程中隨著不同時間段變頻器頻率逐漸遞減,從而實現物料在2號輸送帶上的均勻性。控制系統主要由DELTA品牌EH系列PLC主機DVP32EH00R2作為控制主體,與兩個變頻器VFD007E43A進行RS485通訊,傳遞頻率等數據,控制系統組成框圖如2所示。

圖2 控制系統組成框圖
本系統的軟件主要包括人機界面程序、PLC邏輯控制程序以及PLC與變頻器之間的RS485通訊程序。本文只對通訊程序及其中的遞減頻率數據的部分做闡述,同時給出必要的變頻器參數設定。
在DELTA編程軟件 WPLsoft 2.10中,根據設備工藝要求的動作邏輯,完成程序的編制。根據該流程圖,PLC向變頻器發送數據,進行讀取和設置?;绢l率給定梯形圖見圖3,通訊格式的確定梯形圖見圖4。
通過上位人機對話元件(如觸摸屏等)將多次試驗得出的數據寫入PLC的內部寄存器,待生產工藝進行到翻轉出料過程時,翻轉機構檢測到位置接近傳感器后開始啟動,直到檢測到翻轉結束位置傳感器后停止。經試驗我們將這一過程劃分為5個時間段,每段4 s~5 s,隨著時間的進行,5組寄存器內部從大到小的頻率數據分別為50 Hz、45 Hz、40 Hz、35 Hz、30 Hz,通過RS485通訊,由PLC傳遞到變頻器,實現了拋光罐由快逐漸變慢的翻轉過程,而物料的下落量始終保持均勻。不同時段的頻率選擇梯形圖見圖5,頻率遞減幅度控制梯形圖見圖6。

圖3 基本頻率給定梯形圖

圖4 通訊格式的確定梯形圖

圖5 不同時段的頻率選擇梯形圖
控制系統中PLC主機通過RS485總線與兩臺變頻器連在一起,DELTA品牌自動化產品的特點是任何一種單機元器件上都配置有符合MOD-BUS通訊協議的DS485總線裝置,同時,該方案省去了PLC系統中的模擬量模塊,在性價比方面有著極大的優越性。為達到控制方案效果的目的,應對變頻器的通訊參數進行設定,變頻器的主要參數設定如圖7所示。

圖6 頻率遞減幅度控制梯形圖

圖7 變頻器的參數設定
圖7中,02.00參數為頻率來源,設定3表示頻率由RS485通訊傳遞;02.01參數為運行指令來源,設定1表示變頻器的運行指令來自外部信號;09.00參數為通訊站號,可根據不同的控制系統結構和變頻器數量分別設定,本方案中1號罐翻轉變頻器設為1,2號罐翻轉變頻器設為2;09.01參數為傳輸速度設定,3表示38 400位元/秒;09.04參數為通訊格式設定,1表示7,E,1。
在PLC中,主機DVP32EH00R2的串口2使用RS485-和RS485+,分別對應變頻器的串列通訊RS485口的SG-(5號)和SG+(4號)腳上。
通過調試,1號、2號拋光罐中共60 kg物料每次都能被均勻分布在2號輸送帶上,從而為下道工序的物料定量控制提供了極大的方便。
[1] 董春亮.關于鍋型糖衣機設計參數的探討[J].醫藥工程設計,1989(3):42-45.
[2] 張雯.新穎快速糖衣機[J].醫藥工程設計,1986(3):47.