呂英凱呂文凱周貴軍
(1.大慶油田有限責任公司華誼井下作業公司;2.大慶油田有限責任公司第一采油廠)
通過優化管理提高抽油機井系統效率
呂英凱1呂文凱2周貴軍2
(1.大慶油田有限責任公司華誼井下作業公司;2.大慶油田有限責任公司第一采油廠)
抽油機是人工舉升的主要方式,其在生產運行中要消耗大量的電能。采取有效的節能措施,提高抽油機系統效率,可使投入產出比增加,獲得更高的經濟效益。通過對抽油機井系統效率影響因素分析,采取了參數優化、平衡調整、皮帶調整等降能耗措施,提高了抽油機系統效率。
抽油機 系統效率 參數優化 節能措施
有桿泵抽油系統的目的是將地面的電能轉化為井下液體的能量,使井下液體流到地面。整個系統工作時,就是一個能量不斷傳遞和轉化的過程,每一次能量的傳遞和轉化都存在著能量的損失,抽油機井從地面設備供入系統的能量扣除系統的各種損失以后,就是系統所給液體的有效能量,這一將液體舉升到地面的有效做功能量與系統輸入能量之比值,稱為抽油機井的系統效率。降低每一傳遞過程中的能量損失,也就提高了系統效率。
系統效率是衡量抽油機井能耗的重要指標,系統其他參數還包括日產液量、動液面深度、油壓、套 壓 和 耗 電 量 (電 流 、 電 壓 、 有 效 功 率)等[1]。
抽油機系統效率受多方面因素的影響,包括地面系統和井下系統兩部分,地面系統包括抽油機、電動機、沖程、沖速、平衡度、皮帶、減速箱、四連桿、井口油壓、套壓、盤根的影響,井下系統包括管、桿(直徑、長度)、泵深、沉沒度、摩阻、抽油泵、原油黏度、氣體、結蠟、地層供液的影響。
1.1抽油機的影響
在技術上常規型抽油機能耗高于節能抽油機,對能耗高的常規抽油機進行技術改造,是降低抽油機能耗的一個重要方法。在管理上加強抽油機的維護保養工作,抽油機狀況越好,能耗將越低,系統效率越高。
1.2電動機的影響
受抽油機工作性質的影響,電動機負荷變化極大,油井產能的不同,油田中電動機功率不同。當電動機在額定負荷或額定負荷附近運行,則電動機屬于節能經濟運行。但多數抽油機(尤其是常規游梁式抽油機)在工作過程中,為滿足啟動或最大功率點的要求,其電動機的平均輸出功率與輸出功率之 比 通 常 為 0.3~0.4, 有 的 更 低 。 因 此 在 大 多 數 時間里電動機處于輕載運行,即所謂“大馬拉小車”的情況,其效率因數都很低,這就造成較大的能量損失。合理匹配電動機可以很好地提高系統效率。目前現場應用的高轉差電動機、永磁電動機、雙功率電動機等節能電動機節電效果都較好。
1.3油層供液能力與抽油參數的影響
根據油層供液能力選擇合理的抽汲參數,保證油井在合理舉升高度、高產量下生產,系統效率較高。如果出現供大于采時,導致產液量相對偏低、舉升高度相對偏小,系統效率較低;當采大于供時,盡管有較高的產液量,一但出現供液不足時,產量偏低,舉升高度大,能耗損失大,系統效率也會較低。
1.4泵況的影響
泵況的好壞決定了油井產量和舉升高度。抽汲參數合理情況下,泵況好,產量高,舉升高度合理,系統效率高。
1.5原油物性的影響
原油組分中,如果重質含量(膠質、瀝青質和蠟質)越高,舉升液體過程中需要克服的摩擦阻力越大,電動機所消耗的能量也就越大。在相同條件下,這種井的系統效率相對較低。
提高抽油機井系統效率從硬件上來說,可以投入節能設備,如節能抽油機、節能電動機、節能電控箱等。在此我們只談在不投入節能設備的情況下,在現有設備生產情況下通過加強日常管理提高抽油機井系統效率,降低能耗。
2.1加強抽油機維護保養
2.1.1 加強“五率”管理工作
抽油機“五率”是指緊固、潤滑、對中、平衡、水平。加強抽油機各連接部位的緊固,各運動部位的潤滑,井口對中,抽油機水平達到要求,可以減少能耗損失,對提高系統效率有好處。特別是平衡率狀況對系統效率有一定的影響,平衡狀況好(平衡率 85%~100%),電動機負載均勻,減少能耗損失,系統效率高。1—7月共調平衡 221井次,對比 153 井 次 , 在 產 量 和 舉 升 高 度 基 本 不 變 的 情 況下 , 調 平 衡 前 后 對 比 平 均 有 功 功 率 下 降 0.72kWh,系 統 效 率 提 高 1.34 個 百 分 點 , 噸 液 百 米 耗 電 下 降0.13kWh,詳見 表1。

表1 平衡調整能耗效果對比
2.1.2 合理調整盤根皮帶松緊度
目前抽油機均使用窄V聯組帶,這種帶傳動動力大,摩擦損失小,滑差率小,丟轉少,傳動效率最高達 98%,并且帶輪直徑和寬度都明顯減小。經現場實測,使用這種傳動帶比使用普通三角帶平均可 節 電 2.5%。加強傳 動 皮 帶 的 日常檢查 , 保 證 皮 帶張緊度適中,及時調整和更換影響傳動的皮帶,以提高皮帶的傳動效率。6口井皮帶松緊度試驗結果見表2。
從皮帶能耗變化試驗數據上看,由緊到松變化有 功 也 是 下 降 的 , 最 緊 到 最 松 有 功 平 均 相 差 0.67 kW,有功功率最低點不在最松處。
在抽油機井皮帶最松與最緊之間有最佳功率值 , 現 場可以 在 最 松 的 情 況 下再 緊 0.6~1.2cm, 能夠達到能耗最低。

表2 皮帶松緊平均能耗變化試驗數據
盤根盒部分的損失主要是摩擦損失,該項損失與抽油機的安裝情況、光桿的表面加工質量、盤根的松緊和密封材料有密切關系。光桿和盤根一定的條件下,合理調整盤根的松緊度能減小摩擦力和功率損耗,提高系統效率。10口井的試驗效果見表3。

表3 盤根松緊平均能耗變化試驗數據
從電流變化情況看,調整盤根松緊對電流的影響不大,隨著盤根由松到緊或由緊到松試驗可看出,最松到最緊上下電流均上升1~2A。
從有功功率上看,隨著盤根由松到緊變化有功功 率 是 上 升 的 , 最 松 到 最 緊 有 功 功 率 平 均 上 升 0.52 kW , 上 升 3.7 個 百 分 點 , 平 均 日 節 電 12.48kWh。
2.2合理匹配電動機
電動機匹配是否合理直接影響系統效率。對電動 機 利 用 率 低 于 30%井 以 下 的 18口 井 進 行 了 對 比 ,裝 機 功 率 由 47.5kW 下 降 到 31.5kW, 下 降 了 16 kW; 有 功 功 率 由 11.2kW 下 降 到 9.07kW, 下 降 了2.13kW; 平 均 系 統 效 率 由 34.69% 上 升 到 35.48% ,上 升 了 0.79 個 百 分 點 ; 平 均 噸 液 百 米 耗 電 下 降 了0.04kWh, 日 節電 51.2kWh。
2.3優化抽油機工作參數
在參數調整上,抽油機井遵循長沖程、慢沖速的原則,以地質開發需要為前提,每月根據油井變化情況及時協調好注采關系,合理調整工作參數。在滿足現有技術裝備(抽油機與電動機)工作能力以及滿足油井配產要求的前提下,合理選擇抽汲參數(沖程、沖速、泵徑)、下泵深度與抽油桿柱尺寸,以達到能耗小、效率高的目的。

表4 抽汲參數下調能耗效果對比
對油層供液能力差的井實施換小泵、下調參和間抽的模式。對供液能力強的井實施換大泵、上調參的模式。抽油機采油系統抽汲參數的優化設計就是通過合理優化機采井參數,確保機、桿泵平穩運行,抽汲參數合理,提高運行效率,降低能耗。由于抽油機井上調參、換大泵后產量上升,有功功率消耗大,在此只分析抽汲參數下調井能耗變化情況。
2012 年 1—8月 份 泵 徑 大 換 小 11 口 井 , 在 7 口井前后日產液、舉升高度基本不變的情況下,有功功 率 下 降 1.75kW, 系 統 效 率 提 高 了 5.36 個 百 分點 。 下 調 沖 程 11 口 井 , 對 比 10口 井 , 在 前 后 日 產液、舉升高度變化不大的情況下,有功功率下降1.65kW , 系 統 效 率 提 高 了 2.31 個 百 分 點 。 下 調 沖速 53 口 井 , 對 比 47 口 井 , 在 前 后 日 產 液 、 舉 升 高度 變 化 不 大的 情 況 下 , 有 功 功 率下 降 3.9kW, 系 統效 率 提 高了 1.7 個 百 分點 (表4)。
2.4加強泵況管理,降低無效耗能
泵況管理做到“三及時”,即及時發現、及時匯報、及時處理和出措施方案,保證異常井及時得到恢復,降低無效耗能。對于斷脫井經證實處理無效后,停機待處理,正常后方可啟機,減少不必要的能耗。
1)注 重 日常管 理 及保養 工 作; 定 期檢查 傳 動裝置,傳動皮帶要松緊適中,隨時處理減速箱漏油,定期更換減速箱內機油,以減少地面傳動部分的能耗。
2)及時調 整 抽油機 的平衡 , 保持抽 油 機合 適的平衡度。
3)經 常 調 整 皮 帶 、 光 桿 盤 根 盒 使 其 松 緊 適度;定期調整設備,使懸繩器、光桿與井口對中,減少光桿與盤根和抽油桿與油管的摩擦耗能。
4)根據井 況 的變化 ,及時 優 選抽汲 參 數, 確保抽油機采油系統工作在最優抽汲參數下。
5)找 到 主 要 影 響 因 素 后 , 根 據 現 場 實 際 情況,制定可行性的優化設計方案,必須具有可操作性。
6)加強管理,保證抽油機泵況良好。
7)對于油 氣 比高的 油井應 采 取適當 加 大泵 的沉沒度,加裝油氣分離器和定期放套管氣等措施,以提高泵的充滿系數。
[1]胡博仲,周繼德,徐國興.有桿泵井參數優選和診斷技術[M].北京:石油工業出版社,1999.
10.3969/j.issn.2095-1493.2013.012.018
2013-03-07)
呂英凱,1995年畢業于大慶石油學院 (石油工程專業),從事工藝技術管理工作,E-mail:Luyingkai@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田有限責任公司華誼井下作業公司,163162。